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以昭通页岩气示范区的A、 B两种类型压裂返排液为研究对象,研究和优选了适用于压裂返排液 的混凝剂和促凝剂,并考察了温度、沉降时间、 pH值及表面活性剂对SS(固体悬浮物)去除效果的影响,为工程应用提供了较好的指导。结果表明:聚合氯化铝与聚丙烯酰胺1600对两种类型压裂返排液均有良好的絮凝效果,对A型压裂返排液:聚合氯化铝和聚丙烯酰胺1600浓度分别为400mg/L和4mg/L、温度为25℃、 pH值为6~8、沉降30min,SS去除率为98%;对B型压裂返排液:聚合氯化铝和聚丙烯酰胺1600浓度分别为480mg/L和12mg/L、温度为25℃、pH值为6.5~8、沉降30min,SS去除率为97%。细菌含量对压裂返排液SS去除率无显著影响。4种类型表面活性剂对絮凝效果的影响大小排序为:阴离子>非离子>两性≈阳离子。 相似文献
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针对“强注强采”导致的强水窜油藏的稳油控水问题,通过低温反相聚合技术制备了纳米微球和双层聚合物微球,并复配形成新型在线自聚集调驱体系,考察了体系的耐温性及其粒径变化、注入性、封堵性以及对采收率的影响,分析了体系的作用原理。结果表明,该体系质量浓度为5 g/L,在温度90℃、矿化度34 g/L的模拟盐水中自聚集后耐温超过120 d,粒径可达130μm,对渗透率为5 000 mD的人造岩心具有很好的封堵性能和运移能力,单管均质岩心和双管非均质岩心驱油实验采收率增幅分别为4.1%和10.6%,具有较好的提高采收率性能。 相似文献
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针对聚合物类驱油体系在剪切作用下分子链易发生断裂,且在高温高盐条件下,黏度保留率较低,导致驱油效率大幅降低的问题,根据表面活性剂在分子堆积作用下的增黏效应,研发出一种自组装增黏驱油体系EHA。通过两性表面活性剂,引入胺类分散剂和PH调节剂,解决了常用表面活性剂驱油体系在注入过程中由于大量吸附造成的近井带堵塞,注入困难的问题,能够在较高有效浓度下快速分散,实现与现场注入水在线伴注。EHA体系在保证现场注入性及经济性的条件下,可实现黏度0~50 mPa·s可调,主要以弹性驱油为主,适应于60~100℃油藏环境,剪切后黏度保留率95%以上,能够快速降低界面张力至10–2mN/m。通过驱替实验结果表明EHA体系具有良好的注入性和深部运移性能,驱油效率在水驱基础上提高33.72%,在现场应用过程中,通过EHA调驱措施后,取得了良好的降水增油效果。 相似文献
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