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铝合金压铸件中的气孔分析 总被引:1,自引:0,他引:1
铝合金压铸生产的工件常因气孔存在而导致报废,产生气孔的原因很多,在解决这一产品质量问题时常常无从下手,如何快速、正确地采取措施减少因气孔而造成的废品率,这是各铝合金压铸厂家所关注的问题。 相似文献
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保证压铸铝合金熔炼质量是压铸生产中最重视的问题之一,本文根据多年生产经验,对中小型企业的压铸铝合金熔炼质量提出从原料、熔炼工艺角度解决化学成分、气孔、硬质点的途径。 相似文献
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在压铸生产中,每台压铸机旁都有盛铝液的保温坩埚,在保温坩埚中精炼后的铝液会产生沉淀、泡子和上部周边凝固物,本文对Y112和Y113压铸铝合金在保温坩埚中的上述产物进行光谱定量分析,以防止和减少压铸件产生气孔和加工表面硬质点缺陷。 相似文献
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国内某厂生产的大功率风力发电机,其增速齿轮箱中的高速中间轴运行大约1 000 h后发生断裂失效。为探究断裂失效的原因,对断裂齿轮先后进行宏观形貌观察、电子探针形貌分析、金相组织分析、硬度检验、烧伤检验等分析。宏观检测下齿面破损较严重,在某些齿根附近轮齿几乎全部剥落;微观下观察,齿面在破损后仍旧长时间运行,无明显断口特征,但能确定为疲劳开裂,破损区域金相组织显示齿面存在明显异常区域,结合硬度检验与金相检验,发现该区域存在明显异常,硬度值明显低于设计值,显微组织与正常区域存在明显差异,而烧伤检验下显示齿面上存在明显的烧伤带。最终结果表明:齿轮断裂是由于在磨齿过程中发生齿面烧伤,导致齿面抗接触疲劳强度降低,从而发生疲劳断裂。 相似文献
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王金太 《理化检验(物理分册)》2005,41(Z1):247-249
采用断口分析、金相检验,力学性能测试和化学分析等方法,对摩托车传动轴断裂的原因进行了失效分析.结果表明,断口宏观上有明显的贝纹线花样,贝纹区面积较小,瞬断区面积较大,因此轴的断裂属于早期疲劳断裂.该轴环形键槽R小,在热处理时应力大而集中,是导致早期断裂的主要原因. 相似文献
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利用DSC-TG试验方法,对新型国产耐蚀合金3YC51在室温~1 600℃温度范围内的相态变化和1 300℃恒温氧化行为进行研究。DSC曲线结果显示,升温段在673、809与911℃处存在3个扁平的吸热峰,经SEM和EPMA分析,3个吸收峰分别对应于γ′、γ″和δ相;在720~980℃温区内存在相的析出和转变反应,反应终止于980℃;合金在1 224.8℃出现初熔,在1 354.6℃出现陡降最大放热峰,分析表明存在金属碳氮化物(Nb3CN与Ti3C)的共晶析出;在降温过程中,1 158.5℃出现一个较强的放热峰,对应析出的共晶Laves相;SEM和EPMA观察分析发现,合金中始终存在高熔点金属碳氮化物。合金在空气中氧化起始温度为1 047℃,由dTG曲线(d(△m)/dt)判断其起始氧化速率较快,在1 153℃时达到最大值0.04 mg/min,3YC51合金在常压和1 300℃恒温氧化质量增量符合抛物线动力学规律;高温扩散导致氧化层有高温碳氮化合物和呈岛状结构的空洞出现。 相似文献