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1.
分析了多种因素对电磁纯铁冷轧板磁性能的影响。通过控制钢的成分和洁净度,优化轧钢工艺,并在α→γ相变温度以下较高的温度区进行热处理,显著改善冷轧板磁性能,成功开发了DT4C冷轧薄板生产工艺技术,实现了工业化稳定生产。所开发的DT4C磁性能优良,矫顽力Hc由普遍35-48A/m降低到普遍12~28A/m,产品DT4C牌号命中率达到85%以上。  相似文献   
2.
赵昱臻 《腐蚀与防护》2007,28(9):465-466
分析了纯铁冷轧钢带锈蚀机理,对涂敷不同轧制浮化液的纯铁试样进行了实验室水雾试验和盐雾试验,分析了轧制乳化液对钢板耐锈能力的影响;结合特定生产条件,提出了不涂防锈油的纯铁冷轧钢带防锈工艺措施,提高了钢带防锈能力,在生产实践中取得良好效果。  相似文献   
3.
电磁纯铁磁时效现象与人工时效工艺的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了电磁纯铁的磁时效现象及其机理,并结合太钢无磁时效优质电磁纯铁的质量控制水平和磁时效检验方法,提出了人工时效处理的改进工艺。通过对比试验,论证了改进工艺的可行性。  相似文献   
4.
对电磁纯铁连铸板坯和热轧圆钢进行了低倍观察,并对圆钢中的夹杂物进行了分析。结果表明:钢中夹杂物主要是呈链状或簇状分布的氧化铝,大部分夹杂物是尺寸不大于5μm的微细夹杂物,同时存在少量尺寸为100-500μm的低倍夹杂物。根据该钢种氧化铝夹杂物的来源,提出了控制钢中低倍夹杂物的工艺措施。  相似文献   
5.
本文深入研究了超低碳超低硫纯铁产品YT01B电渣重熔冶炼工艺,查明了钢锭增碳和影响脱硫效果的主要原因。通过采用三元提纯渣系、改进提纯渣质量、控制提纯渣在冶炼过程中的氧化性变化等措施,解决了钢锭下部增碳和脱硫差的问题,使电渣冶炼纯铁增碳量在0.0011%以下,平均脱硫率达到62%,成品碳、硫含量均〈0.003%。  相似文献   
6.
分析了5t锭纯铁电渣重熔过程增碳和脱硫率低的原因。通过将~70%萤石、~30%氧化铝粉、3%~7%SiO_2、0.05%~0.09%C的原渣系改成65%萤石、25%氧化铝粉、10%生石灰、≤1%SiO_2、≤0.02%C的新渣系,采用1t电渣锭并将结晶器填充比由30%提高到45%、电渣重熔过程向渣中加铝粉等工艺措施,使电渣重熔纯铁的最大增C量由0.067%降至0.001%,平均脱硫率由41%~46%增至53.4%~78.0%,电渣锭碳、硫含量均≤0.003%,满足了超低碳-超低硫纯铁YT01B的质量要求。  相似文献   
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