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1.
刘庆宾 《有色金属》2002,54(7):82-84
采用透射电镜(TEM)观察脆断偶丝的微观组织和形貌,研究高温下Pt-10Rh/Pt热偶在H2或CO气氛中使用时的脆断失效。结果表明,脆断失效的根本原因在于Si与Pt作用形成Pt5Si2低熔点共晶物。脆断处局部区域Si最大含量分别达到7.93%和3.27%,Si是耐火材料中SiO2高温下被H2或CO还原产生的。  相似文献   
2.
脆断事故的原因分析和预防措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析高强度材料和大型工程结构元件发生低应力脆性断裂的原因及条件,指出传统强度设计理论的局限性,从设计和工艺上提出防止发生低应力脆断事故的具体措施,给使用高强度材料和设计大型工程结构元件时提供参考。  相似文献   
3.
4.
用光学及电子显微镜(SEM.TEM)观察不同热处理的40Cr 钢的冲击及断裂韧性断口、及金相组织,阐明其间相互关系;断口结构可反映断裂特征,组织情况;细化晶粒提高强度、塑性和冲击韧性,但却减少脆断的特性距离 l 因而降低 K_(1c)模;减少碳(杂质)偏聚而使其呈较均匀地分布,从而减少可诱发塑坑的较粗大的碳(杂质)化合物的析出,即增加塑坑的间距 di 以及增加塑断组成物。从而都可增加断裂临界应变 ef,都可以提高 K_(1c)40Cr 复合热处理既靠先超高温淬、回火以减少碳(杂质)偏聚,改善其分布,以反增加位错马氏体从而提高 K_(1c),也靠后淬、回火细化晶粒而提高强度、塑性和冲击韧性,各自发挥长处达到强韧化。  相似文献   
5.
对断裂的油泵柱塞、轴承外套从成分、组织、工艺等方面进行了检验分析。结果表明,柱塞首先断裂,断裂后的柱塞碎片卡住了轴承外套,使轴承外套过载脆断。而柱塞的断裂是由于热处理不当,造成淬火加热温度过高,使柱塞的显微组织出现粗大的针状马氏体,并引起淬火裂纹,导致柱塞的韧性下降,脆性增大,随着载荷作用和液压油的渗入,裂纹进一步扩展,当裂纹扩展笃柱塞有效载面积承受不了全部工作应力时,发生脆性断裂。  相似文献   
6.
张显余 《材料工程》2003,(Z1):256-258
通过对K判据的适用区与裂纹尖端塑性区的比较,在塑性区一定要小于K判据适用区的条件下,给出了K判据的适用边界线和判断脆性断裂的判断式;确定了K判据在结构静强度计算中塑性修正的基本原则,在此基础上讨论得出了塑性区尺寸小于裂纹长度,裂纹扩展寿命的估算方法仍适用,塑性对裂纹扩展寿命估算影响不大,而选用不同的经验公式估算裂纹扩展寿命所出现的误差却很大的结论.  相似文献   
7.
通过化学光谱分析、宏观分析、金相显微分析、断口分析对9Cr2Mo冷轧辊产生断裂的原因进行综合分析。结果表明,钢中氢含量过高产生白点裂纹是导致轧辊在调质后脆性断裂的根本原因。  相似文献   
8.
综合报道了稀土在钢中的应用和主要作用,并从稀土的特性,深入分析讨论了稀土在钢中的作用机理。阐明稀土是钢的一种有效的强净化和变质剂,固溶稀土的存在强烈影响微结构。通过强净化、变质和微量合金化。稀土可有效控制局域弱化.降低微结构的能态,有效抑制钢中有害元素和脆性相偏聚所造成的脆性断裂,稀土可望作为发展21世纪高强韧钢,提高高强钢韧性的重要元素。  相似文献   
9.
40CrMnMo活塞杆的断裂   总被引:1,自引:0,他引:1  
借助于光学显微镜和扫描电镜对 4 0CrMnMo活塞杆的组织、裂纹形态、断口的形貌以及活塞杆横截面的硬度进行研究 ,分析该活塞杆的断裂原因。结果表明 ,断裂的原因是材质不合格 ,存在成分偏析 ,热处理工艺不符合规定以及硫元素含量偏高。这就使得首先在偏析的边缘产生开裂 ,并且在轴向应力的影响下 ,裂纹沿着垂直于轴线的方向扩展 ,直至断裂  相似文献   
10.
为了研究1.5 MW水平轴风力发电机塔筒在强地震和风力载荷作用下的结构响应和失效模式,根据抗震规范中的两条设计响应图谱选定地震运动的形式和规模,同时根据热带气旋设定风力载荷,对研究模型进行了非线性动力学响应分析,并比较了在风力载荷作用下,塔筒在短周期和长周期地震载荷下的结构性能。结果表明,在强风力载荷作用下,风机塔筒的失效是由塔筒下部塑性铰的形成引起的,这一区域在塔筒承受较大的地面载荷时也是十分关键的。但在一些短周期地震中,由于高阶振动模态的叠加,最终导致塔筒中上部出现失效。虽然长周期的地震往往会导致更严重的结构响应,但是短周期的地震可能会直接导致脆性断裂,在这种模式下,只有中等耗散功率的塔筒全塑性铰会快速发展。基于以上研究结果,对风机塔筒提出了相关的设计建议。  相似文献   
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