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气藏污水回注井表面活性剂降压增注技术
引用本文:郭程飞,蒋光迹,韩静静,郭现红.气藏污水回注井表面活性剂降压增注技术[J].油田化学,2020,37(1):62-66.
作者姓名:郭程飞  蒋光迹  韩静静  郭现红
作者单位:1. 中国石化中原油田普光分公司采气厂,四川 达州 636156;2. 成都理工大学能源学院,四川 成都 610059;3. 油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),四川 成都 610059;4. 中国石化中原油田勘探开发研究院,河南 濮阳 457001
基金项目:国家科技重大专项课题“深层礁滩相高含硫气藏稳产技术政策”(项目编号2016ZX05017-001)
摘    要:针对气藏污水回注井回注压力升高、回注能力降低的生产问题,根据油藏注水井表面活性剂降压增注的技术思路,开展气藏回注井储层条件下的降压增注技术研究。通过考察表面活性剂和回注水的配伍性及润湿反转能力,优选了杂双子表面活性剂ZS-11,并采用该表面活性剂进一步开展相渗实验和降压增注实验。研究结果表明,杂双子表面活性剂ZS-11在高温(130℃)、高矿化度(80000 mg/L)回注储层条件下,具有配伍性好、润湿反转能力强的特点,可将岩心润湿性由亲水向中性润湿转变。驱替实验结果表明,杂双子表面活性剂ZS-11溶液(有效物含量0.2%)能使水测渗透率分别为1.42×10~(-3)、1.78×10~(-3)、5.27×10~(-3)、10.53×10~(-3)μm~2的岩心的液相相对渗透率提高21.2%数52.8%,气液两相渗流区间增大9.3%、等渗点饱和度降低3.3%数6.2%,特别对低渗岩心降压效果更为明显,降压幅度达到41.0%。实验结果为解决气藏污水回注压力高的生产问题供新思路及方法。图6表2参17

关 键 词:污水回注井  表面活性剂  降压增注  润湿性  相对渗透率

Surfactant Depressurizing and Increasing Injection Technology for Sewage Injection Wells in Gas Reservoir
GUO Chengfei,JIANG Guangji,HAN Jingjing,GUO Xianhong.Surfactant Depressurizing and Increasing Injection Technology for Sewage Injection Wells in Gas Reservoir[J].Oilfield Chemistry,2020,37(1):62-66.
Authors:GUO Chengfei  JIANG Guangji  HAN Jingjing  GUO Xianhong
Abstract:
Keywords:
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