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昆钢冷轧板厂全氢罩式退火炉内罩于2004年进行增高改造,使用较短时间后。退火炉内罩增高部分发生严重腐蚀开裂泄漏,导致内罩设备提前失效,严重影响退火炉的安全生产。经过分析,确定材质是造成内罩严重腐蚀开裂的主要因素,更换材质对内罩增高部分改造,上述状况有所好转。但是要彻底解决内罩腐蚀开裂问题,需要弄清楚失效原因。 相似文献
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材质为Q345的热轧型钢在焊接过程中出现了开裂,导致了构件的报废。从焊缝组织成分、焊缝内应力、定位焊缝焊脚尺寸3个方面进行了分析,确认施焊过程中定位焊缝位置选择不正确、焊脚尺寸过小造成焊缝内部严重质量缺陷,从而导致焊缝开裂。 相似文献
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湘潭钢铁公司第二炼钢厂转炉炉口焊缝处频繁开裂,分析认为其主要原因是焊缝中氮含量偏高,采取边烤边焊的措施后,基本上解决了这一问题。 相似文献
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液化气罐是一种压力容器。它的用材、制造工艺、性能要求等均有中华人民共和国的国家标准。对于容积不同、用途不同的钢瓶,从尺寸到焊缝等都有不同的要求,因此在选材、制造、焊接等工艺都必须有严格的质量要求。此类压力容器,一旦发生事故,都会给人民的生命财产造成很大损失。本次煤气罐的爆炸开裂就是一例,造成死亡1人,伤6人,损坏房屋2间以及其它财产。通过分析,它的爆裂是由于焊接的焊缝部分没有焊透,有焊接质量问题,加之满罐气又在炉边加热烘烤,使得该煤气罐发生了爆炸开裂。 相似文献
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电阻缝焊机剪切常见故障有剪切不断、夹钳剪切位置不正确、上下剪刃重叠量过大,对此采用定期标定剪刃间隙、检查出入夹钳位置、支座下增加调整垫片等措施;对焊接过程中出现的碾压轮碾压效果不佳、焊缝驱动侧开裂、虚焊和焊缝超厚等故障,采取适当增加搭接量、清除油污、铁屑等措施;定期检查紧固位置传感器和限位块,确保限位信号的稳定性。 相似文献
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简介冷轧某机组米巴赫激光焊机的设备结构和焊接原理,结合焊缝形貌对导致焊缝重焊率高的原因进行分析,对5类主要影响因素尤其是焊缝高度差进行重点研究,并提出针对性改进措施,达到降低焊缝重焊率,保证激光焊机稳定顺行,提高机组生产效率的目的。 相似文献
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采用光纤激光焊接设备对1800 MPa级热成形钢与CR340LA低合金高强钢进行对接激光拼焊,研究了不同激光焊接功率和焊接速度下焊接接头的组织演变规律及热冲压成形性能,并对焊接接头的力学性能和硬度进行了分析。结果表明,3种焊接工艺下激光拼焊原板综合力学性能相差较小,由焊接接头造成的伸长率和抗拉强度的损失均在母材的28.3%和9.1%以内。激光焊接后焊缝区均为粗大、高硬度的马氏体结构;两侧热影响区组织主要为铁素体和马氏体,接头未出现明显的软化区。激光拼焊原板拉伸试样均断裂于CR340LA母材区,距离焊缝12 mm左右,且存在焊缝隆起现象。选取焊接功率和焊接速率分别为4000 W和0.18 m·s?1的焊接试样在高温下进行热冲压成形检测,未出现焊缝开裂,热成形后拼焊板具有良好性能,满足汽车激光拼焊板使用要求,拉伸结果表明,试样断裂位置与未热冲压成形前一致,均位于CR340LA母材区,拉伸过程中,焊缝向高强度母材侧偏移,在弱强度母材侧产生应力集中并缩颈断裂。 相似文献
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客户使用420CL热轧钢带制作轮辋过程中,在滚型、扩涨等冷成形工序轮辋轮缘出现与焊缝垂直方向的横裂纹,通过光学显微镜、扫描电镜、能谱仪检测等手段,对420CL钢热轧基板及轮辋开裂焊缝进行分析,确定导致焊缝开裂的原因。结果表明:焊缝接头部位为受热和力作用的固态相变组织,其会遗传母材基体的高强度,母材基体强度高,对应其焊缝强度高、硬度大,其焊缝与母材的硬度差异大,焊缝接头表层存在的粗晶粒区与细晶粒区的交界成为裂纹源,导致轮辋外表面塑性变形时协调变形的能力差。通过分析合金成分对性能的影响,优化成分设计,用Ti代Nb,降低材料的强度及屈强比,提高延伸率,改善420CL的综合力学性能,用其制作轮辋时开裂率约0.6%,完全满足下游客户的需求。 相似文献
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根据铸铁焊补的难点,通过对焊接过程中不同冷速对铸铁焊缝影响的分析,确定焊补材料和工艺措施,以此理论和方法应用于大型带轮的修复,为其缺陷的焊补提供了理论根据与方法,并取得了较好的效果。 相似文献
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埋弧自动焊单面焊双面成形是在焊缝背面衬托某种衬垫后,在焊缝正面使用较强的焊接规范(主要是焊接电流),将焊件一次焊透,等焊缝冷却凝固后,达到正反面焊缝同时成形的目的。这种工艺方法已在国内外造船业广泛采用,目前我厂舰船事业部正积极准备推广使用。 相似文献