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西钢炼铁厂现有两座100m~3高炉,近年来由于采取了降低焦比、提高热风温度、强化能源综合利用、降低设备休风率、加强生产管理等一系列措施,能源消耗大幅度降低。炼铁厂工序能耗由1990年的599kg标准煤/t铁下降到1996年的508kg标准煤/t铁,下降 相似文献
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安钢水冶钢铁公司2100m^3高炉自1995年5在修投产以来,大胆转变操作观念,摸索合理的操作制度,各项技术经济指标逐步提高,实现了高产、稳产。 相似文献
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马钢2500m^3高炉通过采取加强管理、改善入炉原燃料质量、提高高炉操作水平、回收利用二次能源等措施,使高炉炼铁工序能耗指标(标煤)逐年下降,由1999年的425.5kg/t降到了2002年上半年的387.2kg/t。 相似文献
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津西钢铁有限公司(以下简称津西钢厂)新建350 m~3高炉从初步设计开始到高炉投产只用了9个月,投资约8000万元。本文重点对高炉设计的主要特点进行阐述。 1 以精料为基础 在厂区附近有丰富的铁矿和石灰石矿资源。入炉原料采用高碱度烧结矿(R_2为1.7) 相似文献
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介绍一种新的铁精矿的加工方法,即改变传统的热加工工序,将铁精矿制成生散状料或生球团矿直接入高炉炼铁,实践证明,采用本法炼铁,炉况稳定顺行,占现有技术相比,节省能耗150kg标准煤/t,成本降低10%左右,节省烧结厂人力和投资,占地少,无污染。 相似文献
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本文系统对全白煤炼铁进行技术分析,在高炉的内型设计、原燃料准备、装备水平和操作技术等方面进行全面论证,具有先进性、适用性和可操作性,对全白煤炼铁技术的推广有现实意义。 相似文献
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对高炉炼铁和非高炉炼铁的能耗比较进行了分析,认为我国所发展煤基直接还原铁工艺技术设备尚存在一定不足条件,在成本、能耗、质量和规模等方面与高炉炼铁还有不同程度的差距,还需要继续进行深入研究和开发。 相似文献
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本文不仅介绍了马钢2号2500m^3高炉炼铁工艺设计情况,论述了各工艺系统的流程、主要参数、各系统采用的主要设备及性能,还阐明了作者对某些系统的一些独特观点。使读者对马钢2号高炉炼铁工艺有了较为全面的了解和认识。 相似文献
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莱钢2号750m^3高炉通过改善原燃料条件,优化操作,使各项技术经济指标达到国内同类型高炉先进水平。 相似文献
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重点介绍20m^3高炉白煤炼铁的设计、操作,为立足于地方资源的开发利用、发展地方经济闯出一条新路。 相似文献
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对马钢2500m^3高炉小粒度烧结矿回收利用生产操作的经验进行了总结分析。通过对小粒度烧结矿粒度的分析及对大型高炉煤气流影响的研究,对原小粒度烧结矿回收系统采取了一系列技改措施,较好地控制了入炉小粒度烧结矿粉末。同时,通过采取合理的布料方式、调整操作制度等措施,不仅消除了使用小粒度烧结矿对高炉煤气流的不利影响,而且使小粒度烧结矿成为调节高炉煤气流的重要手段之一。 相似文献
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君津厂以提高劳动生产率为目标。对2号高炉进行了大修,并于1994年11月送风。将主铁沟由固定式改为活动式,出铁口的数量由3个减少到2个。此外,还采用了大功率液压开口机、新型监测系统和出铁场的工人从9人/班减少到4人/班,同时还获得了良好的工作条件和持续稳定的操作。 相似文献
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