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分析了齐鲁石化公司氯乙烯装置原进口氧氯化反应器的失效原因 ,提出了解决问题的技术措施。选用双相不锈钢制造冷却管束 ,设计新型定位环、分布帽 ,通过优化双相不锈钢焊接方案控制了焊接接头的相比例。工业应用证明研制获得成功 相似文献
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316L换热器管板与SAF2505型超级双相不锈钢钢管的焊接 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了316L换热器管板与SAF2505型超级双相不锈钢钢管焊接方法、焊接工艺参数、焊前准备和焊后处理,探讨了SAF2505超级双相不锈钢为管束材质时焊接接头的性能,通过对该焊接接头金相组织的分析,讨论了SAF2505超级双相不锈钢钢管在换热器生产中应用的可行性。 相似文献
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介绍了以不锈钢焊接管取代碳钢管应用于酚精制装置空冷管束,有效地提高了空冷器管束对酚、油的抗腐蚀能力,延长了使用寿命,同时,与选用不锈钢无缝管比较,降低了制作成本。 相似文献
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余良俭 《石油化工设备技术》2015,(3):1-5
文章总结了国内第1台2205双相钢制加氢高压空冷器国产化的研制工作,对2205双相钢制加氢高压空冷器的主要技术要求、关键控制节点和指标、关键制造技术、制造过程中需要注意的问题等方面进行了介绍,特别是对管箱、管头焊接和检验方面提出了较为详细的要求,并对2205双相钢制加氢高压空冷器在操作运行和工艺系统要求方面提出了一些建议和措施,对国内设计单位、科研开发单位、制造企业和使用用户具有一定的借鉴及实际应用意义。 相似文献
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赵达生 《石油化工腐蚀与防护》2010,27(3):9-12
介绍了一种用于石油化工和电力行业的新型耐蚀空气冷却器。通过使用耐腐蚀的钛合金复合板制造空冷器管箱和以普通低碳钢为基管、管内为钛合金的复合管制造管束,以提高空冷式换热器的抗腐蚀性能。与碳钢空冷器相比,大大提高了空冷器的使用寿命,延长了设备检修周期,可节约生产检修费用;与不锈钢空冷器相比,大大降低了设备的投资。可广泛应用于石油、化工、电力等行业的空气冷却系统。 相似文献
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针对齐鲁石化公司 2 0万t氯乙烯装置中氧氯化反应器冷却管束产生严重腐蚀泄漏的问题 ,对冷却管束实施国产化改造更新。制造过程中 ,无缝钢管和弯头采用瑞典产SAF2 2 0 5耐腐蚀双相不锈钢 ;采用焊前预留少量反变形、焊后机械校平、电脑绘图样板划线等措施提高多孔挡板的加工质量 ;选用 2 2 8 3 L焊丝、钨极氩气保护焊焊接冷却管与弯头 ,用 2 2 9 3 LR焊条、手工电弧焊焊接冷却管与壳体 ,并采用合适的焊接规范和操作规程 ,确保焊接质量 ;采用立置倒装法组装、焊接冷却管束。采取上述措施保证了冷却管束的制造质量 ,装置安装投入运行后 ,各项技术参数均正常 ,完全达到了装置生不的要求。 相似文献
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对加氢脱氮反应产物高压空气冷却器顶部管束的出入口、空冷器底部管束以及一个高压管箱箱体进行取样,通过金相观察、表面腐蚀产物形貌和能谱分析,并对空冷器管材的硬度、抗拉强度等进行了测试.对管箱体内管束焊接处进行了检测,证明该空冷器管束腐蚀不严重,也未发现裂纹。 相似文献
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《石油化工腐蚀与防护》2019,(3)
对某公司常减压蒸馏装置稳定塔板式空冷器失效情况进行了调查,结果表明,板式空冷器失效部位主要位于2205双相不锈钢两板片贴合处和管箱镶块夹持的边缘焊缝部位。失效原因为采用不合适的焊接工艺,造成双相钢材质空冷板片焊缝部位铁素体含量超标并伴有δ相析出,材质劣化,且焊缝部位在较强的应力作用下和介质中氯离子、硫离子发生应力腐蚀开裂,造成设备泄漏。提出对焊接工艺进行改进,采用较低焊接线能量,控制双相钢板片焊缝应力集中部位铁素体含量的措施,保证设备长周期安全运行。 相似文献
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双相不锈钢性能的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
炼油化工企业解决设备腐蚀问题的重要措施之一就是进行材料升级。对蒸馏塔的HCl- H2S-H2O环境的腐蚀,有些企业不惜使用昂贵的双相不锈钢空冷器,但由于对不锈钢特性了解不够,使得它未能发挥应有的效用,有的双相不锈钢空冷器只用了3个月就发生了穿孔失效事故。针对上述现象对双相不锈钢的性能进行了探讨。 相似文献
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分析了超纯铁素体不锈钢的焊接性,概括了汽车排气系统不锈钢管常用的焊接方法和焊接工艺。分析认为,超纯铁素体不锈钢焊接时的主要问题是焊接接头易产生晶间腐蚀和脆化,用超纯铁素体不锈钢制造汽车排气管,需要选择能量集中、热输入小、保护效果好的焊接方法和焊接参数。主要焊接方法有钨极氩弧焊、激光焊、高频焊和等离子弧焊。此外,组合焊接技术尤其是激光与其他热源复合加热的铁素体不锈钢管焊接研究等,是汽车排气管先进焊接方法的发展方向。 相似文献
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分析了不锈钢TIG焊接过程中工艺参数变化对焊缝质量的影响,并介绍了该公司用TIG焊接不锈钢管的具体工艺参数,对国内发展不锈钢焊管业具有一定的参考价值。 相似文献
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不锈钢厚壁焊管方法及其质量监控 总被引:4,自引:2,他引:2
本文讨论了厚度4mm以上厚壁不锈钢焊管合理的焊接方法。根据6.5mm厚壁不锈钢焊接试验结果,提出了两种适用的脉冲等离子弧焊电源及焊透质量实时监测和适应控制系统设计。 相似文献
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为了解决不锈钢管焊接中氧化的负面影响,介绍了高频感应焊原理,并对不锈钢材料特性、焊接质量要素、机组性能、母材钢带及调整工技能和高频焊机功能等焊接工艺要素进行了分析探讨。认为不锈钢的化学成分、组织结构,材料电阻率、导磁率、热膨胀系数、热传导、弹性模量等都是影响不锈钢高频感应焊质量的重要因素,提出采用独立控制频率与功率的高频焊机,结合恰当机组设计与操作方式,可解决焊接氧化物等不利因素,提高焊接质量和焊接效率。 相似文献
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为了提高相同金相组织、不同化学成分和性能异种不锈钢的焊接质量,对具有相同类型金相组织的022Cr17Ni12Mo2和06Cr23Ni13奥氏体不锈钢的焊接性进行了分析,采用Gr-Ni钢舍夫勒图进行焊接材料的初选,重点介绍了异种奥氏体不锈钢焊材的选择及焊接工艺要点。研究结果显示,异种奥氏体不锈钢的焊接工艺重点在于焊材的选择,可按Gr-Ni钢舍夫勒图进行初选,但最终的确定还要进行必要的工艺试验和性能检测。此工艺方案能为异种奥氏体不锈钢的焊接提供一定的借鉴。 相似文献
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针对SU304/Q235B Φ820 mm×8(6.7+1.3)mm不锈钢复合管生产制造过程中内外断弧补焊、烧穿补焊、管内304不锈钢覆层损伤堆焊以及管道建设施工环缝焊接进行工艺试验研究。通过试验分析,采用的U形坡口GTAW+SMAW环焊、内外断弧SMAW补焊、烧穿SMAW补焊及覆层GTAW/SMAW ERNiCrMo-3堆焊工艺,均可使焊缝理化性能达到标准要求,且抗腐蚀性能良好。同时,对不同焊接坡口、焊接工艺及错边量对焊缝组织及性能影响进行了对比研究,进一步掌握了不锈钢复合管熔焊关键技术,对实际生产及管道施工提供参考。 相似文献
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不锈钢焊管的焊接工艺 总被引:1,自引:1,他引:0
系统分析了国内外不风焊管焊接工艺-主要是高频感应焊,钨极氩弧焊(TIG)以及组合焊接工艺的工艺特点,对于了解目前不锈钢焊管焊接工艺具有一定的参考价值。 相似文献
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本文主要阐述汽化炉不锈钢氧管线的焊接工艺,在对 SUS304奥氏体不锈钢的焊接性进行详细分析的基础上,对 SUS304奥氏体不锈钢手工氩弧焊打底、手工电弧焊盖面的单面焊双面成形的焊接操作技术进行了归纳总结。 相似文献
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