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本文探讨了选钛厂重、电选钛流程技术经济指标低的原因,提出了提高选钛回收率,增加钛精矿产量的途径与措施。建议选钛厂当前的改造工艺流程为国锥—螺(旋)、溜(槽)—电选选钛流程,也提出了合理的选钛流程:“园锥—强磁—浮选—摇床选钛流程”。这些改造和设施完成后,将使钛精矿成本降至100元/吨以下,企业扭亏为盈。 相似文献
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攀枝花选钛厂提高钛精矿回收率的探索 总被引:3,自引:0,他引:3
针对攀枝花选钛厂原选别流程钛精矿回收率不高的问题进行了工业性试验研究,提出了原流程改进方案。采用降低重选精矿品位并加强磁选的方法,可提高最终电选钛精矿的回收率。 相似文献
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本文对攀枝花选钛生产试验厂投产以来出现的生产技术问题进行了分析,从中找出了影响分选指标的主要原因。为此,该厂依靠技术进步,不断完善与改造现有的重-浮-电选工艺流程,在实践中摸索较优的工艺参数,多方面寻求降低生产成本的途径。因而,取得较好的成效,提高了选钛的经济效益。 相似文献
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介绍了选钛厂原矿的性质,系统分析了现有流程存在的问题,从技术经济角度评价了选钛厂国家“八五”攻关流程-GL螺旋全流程和强磁全流程,指出两个流程均有独到之处,但存在的不同程度的不足,最后提出了一个优化流程。 相似文献
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试验室试验获得了降低钛精矿含硫量的最佳浮选条件,改进了选钛厂原设计的浮选流程,使钛精矿含硫量降至≤0.3%,提出了加强生产技术操作和生产管理的若干措施,保证了产品质量。同时就进一步降低钛精矿中含硫量的可能性程度进行了讨论。 相似文献
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本文就攀枝花选钛厂原设计工艺流程在试生产中暴露出来的问题作了分析,并对其进行了工艺流程简化与技术改造。调试结果表明,简化改造后的工艺流程是合理的,技术改造基本上是成功的,并取得较好的技术经济指标。今后还应在长期生产运转中,为提高产质量、降低钛精矿成本作进一步改进。 相似文献
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强磁—浮选流程逐渐成为攀西地区钒钛磁铁矿选矿的最佳工艺流程,选钛浮选流程的给矿源于选铁后的尾矿,钛浮选流程具有TiO_2入选品位高、矿浆浓度高(50%~65%)、矿石比重大、粒度粗等特点,钛浮选入浮浓度高,对空气分散提出了挑战。针对四川龙蟒矿冶有限责任公司二选厂钛浮选流程,研究了选钛浮选机的动力学特性。经测试浮选机内轴向分散及横截面上空气分散效果良好。钛浮选由于入选品位高、粒度粗,粗粒级目的矿物易碰撞粘附,但粗粒级矿化气泡上升运输过程中脱落概率大。浮选机内存在较为明显的矿浆分层现象,距溢流堰1 700 mm深度以下矿浆浓度在50%以上,距溢流堰1 200 mm范围内浓度均小于30%,近溢流堰区域的矿浆浓度明显小于叶轮区域。 相似文献
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为从攀枝花选矿厂的磁选尾矿中综合回收钛铁矿及钴镍硫化物,年产五万吨钛精矿的试验性的生产厂—攀矿选钛厂,于1978年7月1日破土动工,至1979年年底基本建成。 选钛厂设计选用的综合回收流程是:强磁选—重选—硫化物浮选—电选联合流程。设计规定日产含TiO_2 46~48%的钛精矿151.68吨,付产含Co0.3%的硫钴精矿19.44吨,钛精矿生产成本103元/吨 (投资修改后成本)。 相似文献
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介绍了金川镍选厂精矿过滤工艺及过滤设备使用情况,在生产实践的基础上提出今后的发展方向,以提高过滤效率、降低生产成本,获得较佳的经济和社会效益。 相似文献
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周丽 《稀有金属与硬质合金》2006,34(1):49-51
在现有K2TaF7工艺流程的基础上,结合生产实际研究了KCl的用量、结晶温度和结晶浓度等因素对K2TaF7产品直收率的影响。提出了改进措施,以达到降低生产成本提高产品直收率的目的。 相似文献
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通过对会理白草选厂选钛原矿(选铁总尾矿)的全粒级重选,粗,细分级重选,重选中矿再磨浮等多个流程的选钛试验研究,提出了回收选铁矿的合理生产工艺及流程,为白草选钛厂存在的钛精矿产量低,含铁量高,中矿量大,金属回收率低等诸多问题找到根本的解决方案。 相似文献
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