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针对管坯钢非金属夹杂物的形态、组成及形成原因进行了分析,据此采取了相应的工艺控制措施,使管坯钢的冶金纯净度得到了很大提高。 相似文献
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对大冶第一炼钢厂,马钢第一炼钢厂。大冶耐火材料耐火厂,马钢耐火厂,湖洲耐火厂生产的铸锭用耐火材料质量及铸锭工艺操作的考察,了解到大冶的铸锭工艺操作比马钢细,要求双马钢严,所用的耐火材料比马钢好。因此,我们认为就铸锭工艺而言,清干燥,铸锭操作,耐材质量、保护浇注工艺是影响车轮的轮箍钢低部夹杂的主要因素。 相似文献
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为明确不同脱氧剂加入顺序对钢中夹杂物的影响,对夹杂物的形成进行了热力学分析,并在1 873K下,在MoSi2电阻炉上用φ70 mm×100 mm MgO坩埚开展了2炉低碳合金钢A冶炼实验.热力学计算表明,Si-Mn脱氧主要形成SiO2夹杂物及少量2MnO· SiO2复合化合物,A1-Si脱氧主要形成Al2O3夹杂物,实验结果与热力学计算相互吻合.实验结果表明,先采用Si-Mn脱氧的1号工艺与先采用Al脱氧的2号工艺相比,夹杂物尺寸和面积百分比均较低.1号工艺终点夹杂物总数为168个/μm2,小于1.5φm的夹杂物占70%以上,夹杂物平均直径为1.2um.先弱脱氧后强脱氧的工艺更利于夹杂物的控制. 相似文献
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重轨钢中的夹杂物与脱氧制度 总被引:3,自引:1,他引:2
论述了重轨钢中各种夹杂物对疲劳性能的影响,指出链状Al2O3夹杂对钢轨疲劳性能危害最大。在无真空处理条件下,采用复合合金脱氧以减少Al2O3夹杂并对其变性处理,在具备真空处理及连铸条件下,采用无铝脱氧工艺消除Al2O3夹杂,是改善钢轨疲劳性能的有效途径。 相似文献
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就钢中夹杂物的生成和存在形式,夹杂物的数量、尺寸、形态、分布等对钢材性能的影响规律,以及控制钢中夹杂物可能采取的手段作一综述。 相似文献
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易切削钢中稀土夹杂物类型的预测 总被引:4,自引:0,他引:4
论述了易切削钢中稀土夹杂物相的形成条件及其预测方法,并总结了稀土夹杂物对钢性能的影响,。初步建立了钢液成分、夹杂物类型与钢性能的关系。 相似文献
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本文结合攀钢生产实际,从炼钢的各个环节转炉-精炼-连铸工艺出发,通过采用无铝脱氧工艺,即合适的终脱氧剂和精炼造渣工艺降低钢水氧活度和全氧含量,采用优质耐火材料并严格工艺操作防止大型夹杂物的带入,采用全程保护浇注、中间包冶金、电磁搅拌等技术防止钢水钢化和促使钢中夹渣物排除,生产出了合乎要求的高速铁路用钢。 相似文献
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对于配置EAF -LHF -CCM的生产线 ,采用高比例的铁水热装工艺 ,生产弹簧钢 ,控制好EAF的 [P]、[C]、[N],在LF炉调整好终点的成分 ,最大可能地降低生产成本 ,是提高产品竞争的重要手段。介绍了八钢电炉生产 6 0Si2Mn ,6 0Si2CrVA中的控制要点和理论依据。 相似文献
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莱钢采用BOF-LF-CC工艺流程生产20CrMnTiH齿轮钢,在不经过VD炉真空处理的情况下,通过提高转炉终点碳命中率,使用组合式挡渣工艺,优化转炉底吹流量及钢包底吹氩模式,转炉全铝一次脱氧,调整精炼渣系,提高大包长水口密封性,避免钢水吸氧二次氧化,引进钢包下渣自动监测系统等工艺优化改进措施,有效降低了铸坯全氧含量,平均铸坯全氧含量达到了0.001 3%。 相似文献
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珠钢是世界上首家在150t大型电炉上采用手指预热技术的工厂,且开创了国内应用电炉冶炼生产热轧钢卷所需中低碳钢的技术。该厂从配料及供电曲线,碳氧枪操作,泡沫渣工艺,终点控制等方面对150t竖炉工艺进行了优化与实践,探索了一套适合珠钢实际的冶炼工艺。 相似文献
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板坯连铸过程控制的发展趋势 总被引:2,自引:0,他引:2
从连铸过程控制角度阐述了连铸生产工艺自动化的实现过程,总结了鞍钢5号连铸机过程控制系统的特点,进而探索了板坯连铸过程控制系统的发展趋势。 相似文献
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针对目前轧钢生产流程中加热工序和轧制工序对钢坯出炉温度要求上存在的固有矛盾,采用面向生产过程和生产对象的综合集成控制技术,建立了以钢坯温度为控制对象的钢坯加热与轧制过程的集成控制模型,通过对模型仿真结果的分析表明了该模型的有效性,可应用于实际的轧钢生产过程。 相似文献