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电单耗是铜电解车间的一项重要的技术经济指标。本文介绍了贵冶电解车间通过降低吨铜净液量、降低电解槽电压、优化作业流程等措施降低阴极铜电单耗的一些生产实践,阴极铜电单耗由390kWh/t左右降低到364.3kWh/t。 相似文献
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介绍了影响大冶有色金属有限公司冶炼厂铜电解精炼生产过程中直流电单耗的因素,并对这些因素进行了较为透彻的分析,以期找出各因素之间的相互关系,最终使直流单耗下降,达到降低成本提高经济效益的目的.针对生产中影响直流电单耗的因素,采取降低槽电压和提高电流效率等方法,基本达到了在电解生产过程中降低直流电单耗和成本的目的. 相似文献
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CTP药剂是德兴铜矿选矿药剂工段主要产品之一,其生产工艺较为简单。为使企业效益最大化,同时兼顾越来越严格的环保要求,工段从生产数据入手,结合检测结果,采取以下两项措施,使液碱、腐植酸两种主要生产物料的单耗得到明显降低:增设计量装置,提高液碱添加精确度,避免液碱过量使用;对CTP渣浆进行再处理,回收利用其中的有效成分。 相似文献
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电极消耗对电炉炼钢费用的影响之大仅次于电力费用,选择最佳供电参数,稳顺电炉设备,提高操作技能,可以有效地降低电极单耗。 相似文献
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电极消耗对电炉炼钢费用的影响之大仅次于电力费用。选择最佳供电参数,稳顺电炉设备,提高操作技能,可以有效地降低电极单耗。 相似文献
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北方铜业垣曲冶炼厂在阳极炉使用了天然气还原技术。针对使用天然气还原吨铜耗量高这一生产现状,从氧化还原枪的角度和位置、还原气体的配比、炉内渣量的大小四个方面进行摸索,取得了良好的效果。 相似文献
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内蒙古某冶炼公司采用火法精炼炉生产铜阳极板,对上游吹炼工序产生的粗铜进一步冶炼,以除掉粗铜中的硫、铁、铅、铋、锑和砷等杂质。但是在使用过程中,火法精炼炉工艺存在天然气单耗高、炉时长、产品铜阳极板表面存在大量的蜂窝状气孔等问题。对现存问题进行分析后,通过控制铜水温度和阳极板冷却方式、改进炉门水套连接方式和冷却水胶管间的连接方式、改善造渣剂、更换铜口砖尺寸和完善天然气烧嘴尺寸及角度等措施,火法精炼的炉时由最早的平均24 h降为20 h左右,天然气单耗较改造前降低了约20~30m~3/tCu,同时铜阳极板质量提升,并节约能耗,增加了经济效益。 相似文献
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蒸汽是铜电解生产主要能源消耗之一,占总能耗的40%左右。随着外购蒸汽量不断增加,降低蒸汽消耗,对降低生产成本有着重要的意义。通过研究蒸汽消耗影响因素及新型节能型工艺设备,优化生产组织,采用MVR高效蒸发器,开展余热利用等,大幅降低铜电解蒸汽单耗。 相似文献
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炭素厂焙烧车间QC小组 《云南冶金》2009,(Z2):67-73
1前言焙烧Ⅱ系列是云铝公司十五技改300 kA电解的配套项目,于2003年10月20日投产,用180~#重油作燃料,控制系统从法国SETARAM公司引进。运行4年多后,随着设备老化、炉墙变形破损等原因,重油单耗不断上升。2008年,云铝公司提出了节能减排,降本增效的方针。为此炭素 相似文献
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