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本文分析了氨合成塔下绝热层催化剂利用率的原因,并提出了提高下绝热层催化剂利用率的具体措施,实施后取得了可观效果。 相似文献
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介绍成都科大,郑州大学和成都化肥厂联合开发新型高效节能氨合成塔内件,匹配优质高活性球形氨合成催化剂,取得显著效益的初步经验,作者认为,在化肥催化工程的研究和实践中,选用性能良好的催化剂和设计与之相匹配的反应器是新技术开发成功的关键。建议有关刀配合,加强对催化剂工程的综合研究工作。 相似文献
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建立S200型氨合成塔催化剂床层的数学模型,进行目前工艺条件下的反应器模拟计算,并分析115%负荷下氨合成塔适宜的操作条件,及此条例下出口气体温度和氨浓度。 相似文献
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采用提高氨合成塔压力,降低新鲜气甲烷含量,合理放空惰性气,严格控制氢氮比,减少碳化后气体损失等措施控制氨平衡和提高氨利用率的多种有效方法的具体作法。 相似文献
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齐鲁石化公司第一化肥厂对φ1000mm氨合成塔进行了技术改造,内件采用两轴一径复合式,催化剂采用A301型。两者优化组合,使用情况良好,阻力0.4-0.5MPa,氨净值大于13%,达到了增产节能的目的。 相似文献
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我厂年产合成氨8万吨,氨合成塔(φ1000)内件型式为单管并流交叉换热双层触媒筐,绝热层高度只有860毫米。日常生产时入塔气量一般为110000~130000m~3/h,零米温度380~420℃,绝热温升只有44~55℃。自1993年采用该内件后,垮温 相似文献
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以山东华鲁恒升化工股份公司φ1200 mm甲醇合成塔为例,对绝热冷激式甲醇合成塔催化剂的装填以及升温还原原理、方法、步骤、注意事项等作出详细介绍,并根据实际生产经验,对催化剂升温还原操作的难点给出应对措施. 相似文献
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介绍了NC501型甲醇催化剂的装填数据、测温点分布和升温还原方案,论述了该催化剂的还原过程和生产运行情况,通过NC501型和C207型两炉催化剂生产运行数据的对比,对NC501型催化剂的使用效果进行了总结。 相似文献
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以山东华鲁恒升化工股份有限公司1 200 mm甲醇合成塔内件为例,介绍了绝热冷激式甲醇合成塔催化剂的装填以及升温还原。结合山东华鲁恒升化工股份有限公司的实际生产经验,介绍了催化剂升温还原操作的难点及应对措施。 相似文献
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根据氨合成塔生产过程中若干个工艺灵敏参数之间的关系,建立了催化剂活性系数的分布和变化模型。采用数学模拟计算值与生产实测参数相对照的方法,简单快速地确定催化剂在不同使用时期的活性系数。 相似文献