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相似文献
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1.
董文鹏 《河北水利》2008,(12):40-41
1.工程概况 黄壁庄水库正常溢洪道位于马鞍山北侧与主坝之间.全长891.87m,由闸室段、陡槽段、一级消力池、尾渠和二级挑坎段组成。闸室段设8孔溢洪道和2个底孔泄水孔.总宽130.60m.总泄量约1.13万m^3/s。在“63·8”和“96·8”两次特大洪水中.正常溢洪道是黄壁庄水库最主要的泄洪建筑物。除险加固后.正常溢洪道在闸基上依次布设了4个扬压力观测断面.共计12支渗压计.每个闸墩上还设有1个水平位移标点和1个沉降标点.共计9个水平位移标点和9个垂直位移标点。  相似文献   

2.
以新沂河海口控制工程为研究对象,观测地表沉降对工程垂直位移变化的影响.结果表明地表沉降不但会引起水利工程垂直位移的异常变化,而且会引起参照水准点的高程不稳定,导致水利工程垂直位移观测数据失真.为精确测量水利工程垂直位移变化,特别是易产生地面沉降地区,保障水利工程安全有效运行,需定期联测沉降范围外水准点进行校核,同时可为苏北沿海地区水利工程垂直位移观测提供参考.  相似文献   

3.
针对常州市横塘河北枢纽泵站与水闸间伸缩缝沿宽度方向开展的现象,先采用分层总和法计算得出相应地质条件下建筑物的最终沉降量,再通过分析2005~2016年的沉降观测资料,得出结论:(1)枢纽泵站边墩、节制闸边墩累计沉降量虽符合规范,但不均匀沉降致使边墩间垂直伸缩缝处的橡胶止水带拉裂,造成泵房漏水;(2)自2012年起,地基沉降变形已基本稳定,有条件对伸缩缝漏水缺陷进行修补。通过对现场伸缩缝的损坏分析,决定在伸缩缝端部增设垂直紫铜片止水带并用丙乳砂浆将其与原底板水平止水之间连接起来,以及高压注浆的方式对渗漏进行处理,同时对泵房边墩漏水管道孔进行封堵。  相似文献   

4.
2003年6月10日,三峡水库蓄水至135m高程后,永久船闸建筑物闸顶从一闸首至六闸首沉降量有明显差异,拟合模型计算结果说明,在水库蓄水后的垂直荷载影响下,船闸建筑物的垂直位移表现出线性均匀的变化特征。由于船闸建筑物与开挖岩体为整体结构,因此,这种垂直位移特性实质也是岩体的垂直变形的具体表现。  相似文献   

5.
一、工程概述广东省江门市北街水闸枢纽由水闸和船闸两部分组成,水闸共5孔,其中右4孔为泄洪孔,每孔净宽为 12 m,闸底板高程-4 m,闸顶高程6.7 m,水闸闸室长 22 m。泄洪孔加固后采用弧形钢闸门控制,设胸墙,胸墙底高程1.5m。泄洪孔闸室采用分离式底板结构,底板厚 1.2 m,闸墩厚2.5 m,闸墩采用混凝土桩基础。原设计经计算因1976年施工时分洪孔的闸墩结构设计中只放置了水平、垂直向钢筋,没有放置足够的扇形受拉钢筋。此次施工原设计将牛腿拆除及闸墩侧壁全部拆除 20 cm,重新浇筑混凝土。后经中国水利水电科学研究院建议,拟采用粘贴碳纤维对闸墩牛腿进行补强加固处理,采用 SK_PCS涂层材料对闸墩混凝土进行防碳化及防渗处理。  相似文献   

6.
1 引言 石梁河水库泄洪闸为2级水工建筑物。该闸原15孔,单孔净宽10m,闸底板高程16.0m,底板上实用堰高程19.0m,闸孔净高5.0m。底板3孔一联,采用闸墩分缝。缝墩厚1.2m,中墩厚1.6m。该闸兴建时闸墩内受力钢筋配置不足,混凝土老化破损严重,难以抵御8度地震,因此需要进行加固。  相似文献   

7.
为监控深厚软基上拦河水闸的运行安全,潮州供水枢纽布设有上下游水位、闸坝水平位移、垂直位移、扬压力和地基反力等监测项目。根据闸坝闸墩运行期水平位移和垂直位移的监测数据,分析位移值的大小、变化趋势和分布规律。结果表明东西溪水闸闸墩均随时间逐渐向下游移动,存在上游大、下游小的不均匀沉降,变形值和变形差存在一定的趋势性增大。初步判断拦河闸工作性态基本正常,后期应加强观测,及时分析反馈指导闸坝运行。  相似文献   

8.
苏州河河口水闸采用了迄今为止国内最大的底轴驱动翻板闸门的超常规设计方案,单孔闸门宽100 m。因闸址南北两岸存在不均匀沉降,危害水闸底板、底轴等主体结构的安全。为了保障水闸的正常运行,以设计规定的底板门轴线处差异沉降不超过1.5 cm以及底板不会发生受拉破坏作为控制条件,通过改变南北岸地基沉降量ΔZ、ΔZ模拟地基不均匀沉降并进行有限元分析,推求得到南北闸墩不均匀沉降监测预警指标为:南边墩相对北边墩最大差异沉降1.08 cm,北边墩相对南边墩最大差异沉降1.27 cm。  相似文献   

9.
1 节制闸工程概况 节制闸闸孔总净宽50m,共5孔,每孔净宽10m,闸墩高15m,设计流量为440m~3/s。节制闸为2块底板,5#底板23.8m×31.9m,为两孔一联;4#底板35.2m×31.9m,为三孔一联,均为整体式平底板。底板顶面高程为-6.35m,底板上在闸门底部设置梯形堰,堰高0.85m,堰顶高程为-5.5。闸门采用钢质弧形门,由于挡潮水位较高,设置了净高5m(3.0m~8.0m)的钢筋混凝土结构胸  相似文献   

10.
对三峡工程初期蓄水大坝变形监测成果的分析表明:大坝基础水平位移很小,处于稳定状态;坝基垂直位移总体呈沉降趋势,最大沉降量21.58mm,相邻坝段坝体沉降量绝大多数小于1mm,无不均匀沉降;左厂1~5号坝段等部位基础水平位移很小,坝基沉降量相对较小,无不均匀沉降;升船机上闸首坝段由于建基面高程较高,受蓄水影响不大,水平和垂直位移变化不大。总之,大坝变形量值均在设计范围内,规律合理,大坝工作性态正常,大坝是安全的。  相似文献   

11.
严后军 《江苏水利》2012,(10):I0006-I0006
10月17日,该处海口岩基观测标点项目开始安装岩基标杆,标志这该项目已进人实质性阶段。在历年工程观测中,工程的间隔垂直及累计垂直位移量数值较大,影响正确分析工程状态。为了能提供准确观测数据,该所编制申报了岩基观测标点项目。  相似文献   

12.
本文结合裕溪闸地基处理工程,通过软件计算分析由PHC管桩组成的长短桩复合地基中,闸底板下桩土应力及变形情况。通过计算分析,得出闸底板沉降量小,闸底板与闸基土变形相协调,无桩端刺入破坏,不会产生"脱空"现象,不会导致闸基的渗流破坏。  相似文献   

13.
《人民珠江》2006,(1):57-58
(截至2005年12月止)1.RCC主坝工程a)主坝混凝土:1~13号坝段累计完成混凝土浇筑230.50万m3,其中:常态混凝土32.50万m3、碾压混凝土198万m3;1~3号坝段达到EL234 m,4~5号坝段溢流面达EL210m,1号闸浇至EL219 m,2号闸墩浇至EL216 m,3号闸墩浇至EL222 m,4号闸墩浇筑至EL228.7 m,5号闸墩浇筑至EL233 m,6~13号坝段达到EL233 m。b)消力池及护坦:底板、尾坎及导墙全部浇筑至设计高程。消力池混凝土浇筑累计完成25.11万m3;消力池基础固结灌浆及底板锚杆全部完成;消力池帷幕灌浆、排水孔及反滤体安装完成;消力池护坦及下游边坡开挖基本完成,护坦…  相似文献   

14.
以某水闸为例,采用微创探测及水下摄像等技术,并结合工程实际情况,对建成水闸闸基隐患进行探查分析,成果显示水闸闸底板表面存在3条宽约0.50~3 mm的贯穿裂缝;闸底板变形缝缝宽2 mm,缝内存在沥青及油毛毡残渣,变形缝的止水功能已失效;闸基分为混凝土闸底板、碎石垫层、地基土,其中混凝土底板局部存在孔洞及裂隙,碎石垫层存在一定的松散,地基土密实较差;闸墩发生不均匀沉降,整体呈凸字形,两侧大、中间小,同时左边墩及1#~4#闸墩向左岸倾斜,5#~7#闸墩及右边墩向右岸倾斜。探测成果为水闸安全鉴定提供了依据,也可为其它类似工程借鉴。  相似文献   

15.
对天津市中心城区、塘沽区、汉沽区和大港区1980年-2013年的地下水开采量、地面沉降量进行数据统计分析,建立了各区域的累计地面沉降量和累计地下水开采量的线性相关关系模型,验证结果表明,此相关性模型模拟累计地面沉降量时误差较小。根据实际情况,设计三种地下水开采方案,利用该模型对2014年-2020年各区域的地面沉降量进行了预测,发现方案3为最优地下水开采方案,较方案1年沉降量和累计沉降量降低比率分别为68.29%和5.47%,较方案2年沉降量和累计沉降量降低比率分别为65.65%和4.97%。在南水北调天津输水工程通水后,采用方案3将会大幅减缓天津市地面沉降速率,有效遏制地面沉降的发展。  相似文献   

16.
7#闸墩基础遭到洪水破坏,闸墩基础出现水平、倾斜、垂直沉降位移,严重危及已竣工6孔水闸安全。后采用高压定喷形成的复合墙体围封7#闸墩基础,再用接触灌浆灌实基础,从而达到了加固的目的。  相似文献   

17.
顾裕璋  刘阶 《防渗技术》1998,4(4):40-42
7#闸墩基础到洪水破坏,闸墩基础出现水平,倾斜,垂直沉降位移,严重危及已竣工6孔水闸安全,后采用高压定喷形成的复合墙体围封7#闸墩基础,再用接触灌浆灌实基础,从而达到了加固的目的。  相似文献   

18.
1工程概况 二河闸位于江苏省洪泽县东北约7km处,是人海水道、分淮人沂总口门,发挥泄洪、灌溉、引沂济淮等综合效益。工程于1957年11月开工兴建,1958年8月建成完工。该闸为I等大(1)型水工建筑物,共35孔,每孔净宽10113,总宽402m,为钢筋混凝土胸墙式结构,闸底板高程8.0m,闸墩顶高程19.5m,工作桥面高程28.25m,采用弧形钢闸门挡水,  相似文献   

19.
涵闸底板与铺盖连接处易产生不均匀沉降,导致黏土防渗体破坏,危害涵闸及大堤安全。复合土工膜与黏土铺盖组合结构抵抗变形能力强,可作为闸室底板与闸前铺盖间防渗体。以山东杨集引黄闸为例,建立涵洞式水闸三维模型,在平衡地应力后,对闸室底板施加实测位移荷载,研究实际沉降条件下复合土工膜的应力变形规律。计算结果表明:复合土工膜最大应力均出现在底板底部拐角处,纵向最大拉应力为4.30 MPa,横向最大拉应力为3.54 MPa,小于土工膜的允许抗拉强度,可满足工程应用要求,其变形规律依附于闸基的沉降,纵向位移与闸基沉降基本相等。针对直角拐角处应力集中现象,可在横、纵向折叠铺设土工膜,以减小拉应力。  相似文献   

20.
由于节制闸的自重及其地基基础和闸室上、下游水位的变化,胥口水利枢纽节制闸存在垂直位移现象。根据节制闸沉降观测的特点,提出节制闸垂直位移观测的设计方案,通过垂直位移观测数据分析节制闸不均匀沉降的特性。  相似文献   

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