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相似文献
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1.
在湘钢2号高炉上进行了贯流式风口试验。在试验过程中,对被磨损的风口曾进行过分析,发现喷吹煤粉的冲刷是磨损的主要原因,同时贯流式风口的外形及其安装方式也增加了磨损的作用,使风口更加速磨损.为此,本文认为贯流式风口的外形应改为直风口为好,同时在风口内壁加装SiC-SiN复合耐磨材料制成的衬套,定能使风口寿命进一步提高。  相似文献   

2.
宝钢1#COREX-3000投产以来,风口破损较为频繁,对COREX-3000生产的稳定及产量带来了很大的影响。从COREX纯氧鼓风工艺特点、风口氧气流速、单风口熔炼率、风口通氮、出铁制度、焦炭比例和生产工况等方面进行了分析,分析结果显示,COREX风口破损的主要原因是由于风口理论燃烧温度高,风口前端焦炭和半焦粒度小,透气透液性能较差,导致风口前端氧气孔道高温熔化或磨损扩孔,出现漏水现象而破损。通过适度降低风口氧气流速和单风口熔炼率、风口添加氮气、稳定炉况和优化出铁制度可以有效减少风口破损数。  相似文献   

3.
1.引言高炉风口小套在高温、高压的恶劣环境下工作,长期受炉料磨损、煤气冲刷及熔体的侵蚀,极易破损。我国过去一直沿用空腔式风口,自宝钢引进贯流式风口以来,首钢制成正铸风口、包钢制成正铸多环风口、武  相似文献   

4.
为了减少风口小套前端碰撞磨损的发生,利用离散单元模型和计算流体力学的耦合模型对焦炭在风口前的运动行为进行了研究,并根据得到的焦炭速度矢量场分析了风口小套前端物理磨损的机理。结果表明:风口小套前端处于靠近高炉壁面的区域时,焦炭颗粒运行速度较小,磨损不会很严重,但小套长度较短,会导致炉体中心气流不盛;处于远离高炉壁面的区域时,焦炭运行速度快、粒度较大、数量较多,磨损严重;处于离高炉壁面最远的区域时,焦炭运行速度快,但速度方向与小套前端相切,且焦炭粒径小,因此磨损很小。  相似文献   

5.
高炉风口破损数据分析及损坏机理的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
丁玉龙  刘淇 《炼铁》1994,13(1):6-10
分析了风口破损的统计数据:空腔式风口烧坏占52%~70%,磨坏占30%左右;贯流式风口磨损坏的则高于80%。从传热、流动及磨损理论入手,深入分析了高炉风口的三种破损机理(冲蚀及熔损;开裂及龟裂;内表面磨损),并提出了防止风口破损的几点对策。  相似文献   

6.
影响高炉风口寿命的原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文根据宝钢高炉开炉两年来贯流式风口的使用工况和破损情况分析了风口长寿原因,并通过测试检验,从增厚机理、开裂原因和磨损的微观过程等方面探讨了影响风口寿命的因素,同时刘提高风口质量、延长使用寿命提出了一些看法。  相似文献   

7.
高炉进风口水冷套(简称风口)状况的好坏直接影响着高炉的正常生产。延长风口的使用寿命,减少风口漏损而造成的休风是当前高炉设备改进的一个方向。70年代末,上海宝钢引进了日本的贯流式风口,具有良好的性能。我厂自1983年开始试制,经过一年的努力,试制成功了19个贯流式风口,经试用,最长寿命达220天,于1985年通过部级鉴定,并获1988年国家科技进步二等奖。我厂从1987年起正式生产使用贯流式风口,两年多来,给炼铁厂带来了巨大的经济效益。  相似文献   

8.
周国凡  康文进 《炼铁》1996,15(1):48-50
高炉风口由空腔式改为贯流式后,由于水压和水速的提高,烧损的风口比例大大减少,而被煤粉流冲刷磨损的风口比例则显著增加。为延长风口的使用寿命目前多采取增加风口壁厚、采用喷涂技术或渗有色金属等措施来提高风口的耐磨能力,本研究则从两相流运动规律出发,通过选取合理的喷枪结构参数(喷煤枪出口截面,安装角度和安装距  相似文献   

9.
本文论述了包钢Φ130斜风口及贯流式加长斜风口的设计、研制及工业试验。包钢Φ130斜风口及贯流式加长斜风口在高炉上使用后 ,对炉役后期的炉缸初始煤气流合理分布 ,延长高炉寿命起到了较好的作用。  相似文献   

10.
本文论述了包钢Ф130斜风口及贯流式加长斜风口的设计、研制及工业试验。包钢Ф130斜风口及贯流式加长斜风口在高炉上使用后,对炉役后期的炉缸初始煤气流合理分布,延长高炉寿命起到了较好的作用。  相似文献   

11.
《炼铁》2017,(1)
对兴澄特钢3200m~3高炉风口损坏的原因及应对措施进行了阐述。风口损坏的统计数据表明,3200m~3高炉风口损坏的主要形式是熔损(占损坏总数的75.70%)和磨损(占损坏总数的16.82%),认为风口前端熔损的主要原因是炉缸活跃程度差,风口内孔磨损的主要原因是煤枪插入角度过大。并从风口设计及制造、高炉生产操作两方面,提出了延长风口寿命的一些应对措施。  相似文献   

12.
本文简要介绍了贯流式风口的结构特点、技术要求,并结合贯流式风口的试制,提出了一种新的风口本体铸造工艺。即:金属模、树指砂芯、真空熔炼、真空浇铸工艺。  相似文献   

13.
刘啸  张军  毛来锋  黄靖 《钢铁研究》2012,40(5):9-11,15
高炉风口是高炉输送高温鼓风和煤粉必需的冷却设备。以外观尺寸相同的空腔式风口和贯流式风口为研究对象,运用数值模拟分析软件Fluent,采用k-epsilon双方程模型,压力基求解方法,对两者的换热过程进行模拟并对照分析了入口流速对其换热性能的影响。结果表明:随着水流量增加,风口表面温度下降,但进出口压损增加;相同水流量情况下,贯流式风口比空腔式风口换热能力更强,但产生的压损更大。综合考虑,2种模型的进水流速均以5~10m/s为宜。  相似文献   

14.
长期以来我国高炉风口寿命低,给钢铁工业的迅速发展以较大的限制。近年来设计了一种较先进的贯流式风口结构,在试制中又出现了纯铜风口端头整体锻压成形的困难。本文较详细地介绍了××厂在自由锻锤上从试制到批量生产贯流式风口端头的工艺过程、工艺分析及锻模结构。  相似文献   

15.
包钢在研制供喷煤用的贯流式风口中,使用了计算机控制的真空电子束焊机(型号:EBW1500/30—150CNC)。经大量的焊接试验,于1988年3月成功焊制成经包钢改进的贯流式风口,对风口进行2.9420MPa的水压检验,30min 内焊缝及其它部位均无渗漏现象,满足了包钢高炉喷煤生产的迫切需要。采用电子束焊接新工艺制造贯流式风口,施焊前风口不需预热,施焊过程中也不用焊条、焊剂和保护性气体,焊接过程实现  相似文献   

16.
概述了国产贯流式风口在大型高炉上的试用过程及存在不足之处。提出了延长风口寿命,提高风口国产化率应采取的措施。  相似文献   

17.
徐新平 《江西冶金》1992,12(3):22-24
减少高炉风口烧损具有重要意义。江西新余钢铁总厂4~#生铁高炉(300m~3)通过采取一系列措施,1991年风口烧损得到大幅度降低。 一、概况 近年来,该厂4~#高炉风口烧损问题十分严重,其中尤以1990年最甚。见1、表2。 磨损、烧损(习惯称烧坏)和破损三种形式,4~#炉风口的损坏基本属烧损,且80%以上烧损的风口都是在风口前端被烧成大小不等的熔洞。  相似文献   

18.
用电子束焊接贯流式风口三套,在包钢应用,寿命提高1倍。本文论述了风口制造工艺和使用情况。  相似文献   

19.
高炉风口的使用寿命是由高炉炉况、风口前端结构、风口材质和冷却水决定的,通过分析风口的损坏形式,改变了风口前端结构、风口材质和冷却水流量,从而降低了风口前端热负荷,提高了冷却强度、抗热裂纹和热冲击的能力,使用寿命提高了约38%。  相似文献   

20.
阐述了评价水-乙二醇抗磨性能的重要性,应选用抗磨性能较好的水-乙二醇,才能创造良好的经济效益。正确评价的方法必须使用叶片泵磨损试验,并以实际应用的实例,说明了叶片泵磨损试验最具代表性,而四球机的数据只能作参考值辅助评定结果,不能单独用来评价抗磨性能。  相似文献   

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