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1前言我公司于1994年底购进HFCK1000×300辊压机用于水泥粉磨。由于辊压机发展历史不长,其设计、制造尚有不完善之处,及缺乏使用经验,该机在使用过程中设备故障多。针对生产中暴露出的问题,对该设备某些不尽合理的结构作了改进,同时加强了液压系统的维护,并积极积累设备操作经验,使系统运转率大为提高。现就我们进行的结构技改情况和液压系统维护经验整理成文,供参考。2部分结构改进2.1加强扭力支承座的刚度原设计中,扭力支承座仅用八只M24地脚螺栓(其中扭力臂之间的地脚螺栓间距大于lin)固定,上面安装有四只扭力臂,每只扭… 相似文献
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1概述我厂采用渣油气化、急冷流程生产合成氨及甲醇,气化装置为.φ2600×9640 mm的气化炉,操作压力2.2 MPa,操作温度1350 ℃,气化炉开2备1,合成氨生产能力为每年65 kt,甲醇生产能力为每年45 kt。1.#、2.#气化炉自1979年投入生产以来,耐火衬里平均使用寿命为一年,随着耐火材料质量及企业管理水平的提高,耐火衬里使用寿命也有所提高,到90年代中末期达到历史最高水平(25个月)。但3.#气化炉自1999年3月投入生产以来,仅运行10个月,就出现内层刚玉砖冲刷变薄,甚至断裂,衬里出现几处长约1 mm的横向、纵向裂缝,2.0 MPa、… 相似文献
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1 辊压机轴承情况
我公司生料终粉磨辊压机系统于 1997年 4月投入运行.辊压机型号为 RPVP 15.0- 140/160,电动机功率为 2× 900kW,通过能力为 700~ 1 000t/h,辊面线速度为 1.6m/s,传动布置见图 1,支承轴承结构见图 2.支承轴承是四列圆柱滚子轴承,其中 2排圆柱滚子轴承又独立成轴承的一半,因此,可以认为,该轴承是由 2个双列圆柱滚子轴承组成的.轴承自重 1. 83t,可承受 23 200kN的动态载荷.在使用中,发生了 2次故障,第 1次是 2000年 9月 28日支承轴承 4碎裂;第 2次是 2003年 2月 18日支承轴承 2碎裂,轴承 4内圈开裂. 相似文献
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介绍了GD-1型纺丝电锭的应用性能。GD-1型电锭耗电少、故障率低、使用寿命长、运行状况稳定,每台电锭投资回收期仅2年多。 相似文献
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我厂半水煤气柜1万米~3螺旋式气柜,有效容积9400米~3,工作压力400毫米水柱,水槽直径φ25.1米,中节—2直径φ24.2米,中节—1直径φ23.25米,钟罩直径φ22.3米,钟罩骨架由32根I_(20)工字钢立柱支承(高7505毫米)。顶部有16根I_(20a)工字钢主梁、16根I_(12)工字钢次梁(均以R42191毫米弯成弧形曲梁)支承于[_(20a)槽钢弯成的φ1700毫米内顶圈和L120×120×10与L75×75×8角钢拼焊成]形的φ22.3米外顶圈上。主次梁间有[_(12)槽钢制成的圈梁四道,骨架之间先用螺栓连结,校正后用电焊固定,骨架上覆盖钢板。外沿1400毫米为6毫米, 相似文献
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我厂聚氯乙烯设计能力为3000吨/年,共有1600×2400毫米转化器三台(均为胀管),每台使用寿命几乎只有10个月,最长也不到一年。损坏的迹象是转化器到管壁穿孔,抽出的管子可以明显看到管外壁被腐蚀得坑坑洼洼,换好这根又坏了那根,每星期要倒触媒三四次,给生产带来很大困难。为解决转化器这一电化腐蚀, 相似文献
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1概述吴县横塘化工厂是一个拥有36只75OA电解槽的专业生产SF6的工厂,每只电解槽平均年产SF。仅在1吨~1.5吨之间,75OA电解槽的工艺规程规定运行电流为450A~SOOA,即使常处于最低电流45OA状态下操作,每只电解槽每小时也可产出氟气与氢气量为:每只电解槽每小时的氢气产量人、g。:gK一O.18806XO.O8988kg/m‘一0.O169kg/h·只氟化氢的分子量为20.01,氢原子量为1,氟之原子量为19.OI,故而红组分所占之百分比为H%:一49975%取H%一5%每只电解槽每小时氟气产量g。,,首先求出每只电解槽每小时氟化氢消耗量】g。:每… 相似文献
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1前言轧制设备及工艺是生产优质钢材的基本条件,其中尤为重要的是作为消耗品的由铸铁、铸钢、合金钢浇铸成型,加工成各种型号的轧辊。由于轧制过程中,轧辊表面不断磨损。甚至报废,企业为此耗资巨大。故延长轧辊单项和整体使用寿命,成为研究的热点之一。传统的解决办法是堆焊、热套接及复合浇铸等。70年代德国发明了较为先进、简便的胶粘组合轧辊技术,大大提高了劳动生产率。降低了材料及能耗。所谓组合轧辊是将辊芯(轴)和辊套用胶粘剂粘接而成的轧辊。辊套可用硬、耐磨的冷硬铸铁浇铸制成,即使磨损,还可以更换外套继续使用。这与… 相似文献
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本公司于2004年在合成车间安装1台DZW.6.0/28.9·31.4型氮氢气循环机。投运后发现循环机活塞环和活塞支承环在运行过程中损坏频繁。更换后平均每隔7—10d就会损坏,并且损坏程度严重,活塞支承环断裂、活塞环破碎。由于单机打气量大,每次停运都会给合成车间的操作带来很大影响。另外,频繁地更换活塞环和支承环,也使得循环机的维修费用居高不下。 相似文献
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环模挤压造粒技术设备占地少、工艺简单、产品质量稳定、生产成本低,为国内中小型复混肥企业广泛采用。但是,制粒机的关键组件造粒环模的使用寿命短,却是一大缺陷。 我厂1997年3月购进1台KYW25型环模挤压造粒机,4月投产,至年底,共生产成品肥1287吨,使用环模24只,每只环模平均生产肥料约54吨。按当年市价,每吨成品摊环模费用23.30元。为降低成本,提高环模使用寿命,对环模的预处理进行研究,确定了环模的最佳预处理方案,现介绍如下。1造粒环模简述 环模挤压造粒是造粒环模主动旋转,带动其内环的一对辊… 相似文献
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目前,在我国水泥厂中,不少厂家使用摆辊式机械立窑。该立窑的卸料装置,是由带有破碎齿的辊子组成,辊子直径一般在600~700毫米,长度为2400~2800毫米。采用液压传动,工作压力为40千克/厘米~2,最大摆次1.5~2次/分。最大摆角30度。摆辊由辊心、辊套、传动机械等组成。当摆辊往复运动时,便将压在上面的熟料块破碎后卸出。该立窑经使用证明,对大块料破碎能力比较差,且轴易变形,产生漏风,加上较为复杂的传动机械,维修量也随之增加,机械运转率仅在80%左右。φ2.5×10米的四摆辊窑台时产量徘徊在5.5吨左右。河北省邯郸市峰峰矿务局建材厂有φ2.5 相似文献
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由乙醇(Ⅰ)合成丙酮(Ⅱ)用的催化剂是由Fe_2O_3,Cr_2O_3,CaCO_3和CuO组成(参看本期617面文摘)的,制成直径为8毫米、厚为6—8毫米的小药片状。在半大量生产中试验时,覆证了在试验室中所得的结果:最适宜的接触温度是380-420°,加料量是每小时对每升催化剂加入750毫升20°稀Ⅰ,催化剂的工作周期(两次再生间的工作时间)是500小时,Ⅱ的平均得率是75—85%(理论量),消耗系数(未经纯制的Ⅱ中含有的可 相似文献
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本厂硫酸设计能力3万吨/年,实际生产能力3.5万吨/年。沸腾炉面积5.76米~2,采用自然循环低压余热锅炉来移走沸腾层余热,所产蒸汽供生产和生活用。使用分两个阶段:第一阶段,1978年5月至1984年9月;第二阶段,从1984年9月开始。前一阶段,沸腾层汽化冷却管束的使用寿命最长为一年左右,最短仅一个月;后一阶段,进行了改造,沸腾层汽化冷却管束运行了四个月,管壁仅磨损1毫米左右,在延长其使用寿命方面取得了初步的经验。这里介绍一下使用情况和体会。 相似文献
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