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连续油管的失效形式与原因概述 总被引:14,自引:4,他引:10
根据连续油管的现场使用情况,详细地分析了连续油管在作业过程中出现的失效形式;并根据连续油管的工作条件和受载情况全面分析了它的失效原因,进而提出防止连续油管早期失效的若干根本措施 相似文献
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管杆偏磨作为影响抽油机工作的重要因素,针对抽油机管杆偏磨情况展开分析,认识到油井偏磨现状,对内衬油管设计思路及物理性能展开分析,认识到内衬油管的价值.以吴定作业区为例,内衬油管在应用后有效改善偏磨问题,但同样引发偏磨位置改变等问题,对此提出处理建议,进一步提升内衬油管防偏磨效果. 相似文献
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油管腐蚀原因分析及腐蚀评价 总被引:9,自引:0,他引:9
在近几年的修井作业中,相继发现了一批生产油管腐蚀,甚至断落入井,给修井作业及气井生产带来了极大困难.因此,需要对油管腐蚀原因进行分析,找出主要腐蚀因素,提出有效的防腐措施.文章对中国石油西南油气田分公司重庆气矿近年来在修井作业中取样的油管从化学成分、机械性能、腐蚀环境、腐蚀产物、腐蚀特点等进行综合分析评价,指出了气井的主要腐蚀因素为H2S、CO2、Cl-和下步应采取对油、套管保护开展缓蚀剂的评价筛选工作,优选最合适的缓蚀剂,并跟踪分析缓蚀剂防腐效果,确定最合适的加注制度. 相似文献
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介绍一种管道维修新工艺。该工艺采用有防渗透薄膜(简称防护膜)的纤维塑料软管,经复合树脂充分浸渍软管的非保护膜面后,形成纤维塑料复合软管,再用水压将软管翻贴衬在旧管内,固化后在旧管内形成一条坚固光滑的纤维塑料复合新管。该新管防腐、防渗透性好,且可不开挖修复旧管,同时延长了管道的使用寿命。实践证明,该技术现场适应性强、质量可靠、施工简便。 相似文献
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连续管在作业过程中因受残余应力等多种因素的作用,容易发生塑性变形伸长。在分析连续管残余应力的形成及塑性伸长原理的基础上,重点讨论了轴向载荷引起的伸长、热伸长、内外压差引起的伸长及螺旋弯曲引起的缩短等4种变形问题,研究了相应的理论计算公式和计算方法,并通过实例计算绘制关系曲线,阐明了连续管变形伸长的基本特点:连续管在起下作业中的塑性变形伸长比常规油管复杂,其变形伸长量比较明显;连续管轴向伸长量和螺旋屈曲缩短量都比较大,在作业中应重点考虑;热伸长和内外压差引起的伸长比较小,在作业中可不作为重点考虑;在实际作业中连续管总的变形伸长量是上述4种变形的不同组合,由于伸长与缩短相互抵消,故总的变形伸长量并不大。 相似文献
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油管在水压试验传送过程中产生很强烈的噪声。文章对噪声源进行了分析,指出产生噪声的根本原因在于传送装置对油管的运动速度和轨迹未加以有效地控制;介绍了摆动缸装置和特殊的举升板的结构和控制噪声的原理 相似文献
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为解决常规内衬油管油井热洗清蜡的问题,应用不同的表面活性剂、改性无机纳米二氧化硅或三氧化二铝或二氧化钛与极少量氟碳表面活性剂、维生素A复配得到具有较强的润湿、发泡性能和较强的表面能,可用于50 ℃左右内衬油管的油井洗井液。通过室内评价及现场应用验证,该洗井液能剥离沉积管杆上的原油,增强对石蜡、胶质和沥青质的清洗能力,产生的细小泡沫可以提高洗井液的携带能力,能够在洗井后的一段时间内使管柱内表面、杆的外表面转变为中性润湿,延长油井的洗井周期。50余井次的内衬油管油井洗井后油井抽油杆上行负荷平均下降10.32个百分点,油井产量恢复期平均缩短54.12个百分点,年增油760余吨,为内衬油管的使用提供了配套的技术支持。 相似文献
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油管故障原因分析及防治措施 总被引:3,自引:0,他引:3
油管故障是油(水)井经常发生,且造成损失很大的故障,它给油(水)井的正常生产和井下作业带来诸多不便,文中归纳油管损坏的原因有:斜扣硬上致使油管丝扣损坏;滑道对油管的损坏,击打,碰撞,咬伤使油管损坏;疲劳破坏使油管断裂;腐蚀引起的损坏;磨损造成的损坏;火烧堵死的油管造成的损坏等,其中有人为因素(违章作业)造成的损坏,也有操作不当,油管材质低劣,加工工艺不合理造成的损坏,在分析各种损坏原因的基础上,提6条措施预防此类故障发生,对油田生产管理有一定的借鉴作用。 相似文献
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油管螺纹损坏原因与对策 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了油管螺纹失效的几个最直接的影响因素,包括:螺纹参数不优,螺纹脂、螺纹涂层不当、螺纹粘扣及操作过程的影响等问题。在此基础上提出了几点预防措施,供油管生产厂家和使用单位参考。 相似文献