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氯气干燥塔塔盘变形与塔盘的结构和反应温度的控制有关,对塔盘结构进行改造并加强对反应温度的控制后,干燥塔干燥效率得到了提高,生产1 t NaOH的硫酸消耗降至8 kg. 相似文献
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1空压机干燥塔工艺流程 我厂使用的 WZG- 10/8Ⅰ型无热再生压缩气干燥塔采用双塔切换,一塔工作,一塔再生,相互交替的工作方式。压缩气干燥再生过程的工艺流程如图 1。 图 1压缩气干燥再生过程工艺流程 从无油压缩机出来的压缩空气,经冷却器降至 40℃以下,再经缓冲罐进入气液分离器进行初步分离,将气体中可携带的液滴分离出来,再经电磁阀 F1进入干燥塔 A,沿干燥床层上升脱水干燥。干燥后的气体大部分 (86%左右 )经止回阀、过滤器输送到储气罐供用户使用,约 14%的干燥空气通过球阀,降至常压进入干燥塔 B,使先前吸附了水分… 相似文献
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<正> 我厂硫酸车间干吸工序干燥塔是个填料塔。原设计内装拉西环,为适应生产发展,曾多次改变填料型式、排列与分配等。采用这些措施后,虽然产量达到了要求,但塔的阻力降显著增加,且干燥效率差,带沫现象严重。尤其在夏季,塔进口气温高,塔负荷增加时,矛盾更为突出。干燥塔出口含水量十多年来一直高于部颁0.1克/标米~3指标, 相似文献
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一、概况我厂硫酸车间干燥吸收工段的干燥塔原采用内装拉西环的填料塔。为适应生产发展,多次改变填料型式的排列与分配,从而达到了增产的耍求。但干燥塔的阻力却显著上升,干燥效率差,带沫现象严重,尤其在夏季,塔进口气温高,塔负荷增加时,矛盾更为突出。干燥塔出口含水量多年来一直高于部颁指标(0.1克/标米~3),这直接影响触媒使用寿命,增加转化系统阻力,加速设备腐 相似文献
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我国200多个大中小氯碱厂,在氯气干燥流程上绝大部分都采用泡沫干燥塔。这种塔具有许多优点,主要是:1.小设备大生产,生产强度高。一台泡沫干燥塔可以代替3至4台填料干燥塔,节省了设备投资。2.占地面积小。3.节省动力消耗。但是泡沫干燥塔也存在一定的缺点,主要是:1.塔板效率低。当氯气入口温度为12℃,氯气含水3.66公斤/吨氯,即0.38%(重量),出口氯气含水0.04%(重量)。干燥用硫酸为20℃,浓度由95%降至75%,计算得理论塔板数为1.45块。但实际各厂生产上都采用四块筛板,否则干燥后氯气含水达不到要求。这样看来塔板效率只有36%,而一般的筛板塔效 相似文献
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现代填料塔技术在氯气干燥中的应用 总被引:3,自引:2,他引:1
介绍现代填料塔技术在氯气干燥工艺中的应用,包括塔填料的选择,液体分布器和气体分布器等塔内件的合理应用,氯气干燥塔优化设计要点,氯气干燥装置工业应用实例。 相似文献
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介绍一种新的硫磺制酸系统干吸流程。干燥塔、二吸塔串接共塔,且与一吸塔共用循环槽、循环泵、即干燥塔的下塔酸直接引入二吸塔。进入干燥塔的空气在干燥的同时对二吸循环酸进行解吸,致使二吸循环酸二氧化硫平衡分压低于二转出口气体中二氧化硫分压,从而可以减少尾气的二氧化硫排放量。同时,对硫磺制酸干吸流程进行了评述,推荐采用新的干吸流程。 相似文献
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基于泡沫干燥塔吸收氯气水份的原理,为了提高泡沫塔的干燥效果,在进行泡沫塔设计过程中,优选筛板孔尺寸,使之于接近最佳流速。 相似文献
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采用空气冷激时,空气中的水份需要干燥,普遍采用93%硫酸来进行。在干燥炉气时,有部份SO_2溶解在93%酸中。93%酸在干燥空气时,溶解在93%酸中SO_2又脱出,空气干燥塔既是干燥塔又是93%酸中SO_2的脱出塔。我厂经实际测定,干燥塔出 口SO_2浓度平均在0.48%。四、五段冷激空气中SO_2浓度平均在0.724%左右。主鼓风机出口与空气干燥塔出口管线相连,因阀门漏气,放进四、五段的冷激空气中SO_2浓度比空气干燥塔出口略高。 相似文献
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氯气干燥工艺流程选择 总被引:3,自引:0,他引:3
简述了氯气干燥原理及几种典型的氯气干燥工艺流程(串联的填料塔组流程、强化型泡沫塔流程及填料塔与泡罩塔组合流程).提出干燥塔组合流程要降低氯气中水分,关键是严格控制进塔氯气冷却温度、出塔硫酸浓度、进塔硫酸浓度和温度以及出塔氯气温度等工艺参数,同时选用效率较高的除雾过滤技术. 相似文献
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阐述了采用"悬浮干燥过程优化控制技术"改造SPVC干燥装置的情况。运行数据表明,该技术提高了旋风干燥塔塔温控制精度、悬浮树脂成品的优级品率及挥发物指标。 相似文献
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<正> 我厂硫酸车间干吸工序干燥塔是个填料塔,内装拉西环。为适应生产发展,曾多次改变填料型式、排列与分配。虽产量(从增产的角度)达到了要求,但塔阻力上升显著,又干燥效率差,带沫现象严重;尤其在夏季,塔进口气温高,塔负荷增加时,矛盾更为突出。干燥塔出口含水量多年来一直高于部颁0.1g/Nm~3指标,这直接影响触媒使用寿命,增加转化系统阻力,加速设备腐蚀,恶化工艺操作指标,影响技经效果,成为工艺和设备管理的一大难题,成为本厂增产硫酸的喉颈设备。 相似文献
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