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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
简要介绍了首钢股份公司高炉热风炉板式煤气预热器的应用情况,通过对首钢股份公司高炉热风炉热管式煤气预热器使用情况进行分析,确定了热管式煤气预热器使用寿命低的原因。依据板式煤气预热器的结构特点对板式煤气预热器优缺点进行了说明,针对板式煤气预热器存在的为问题,首钢股份公司在3号大型高炉热风炉采用板式煤气预热器进行了充分的调研,并对板式煤气预热器存在的问题进行了技术改造和工艺参数优化,本文就首钢股份公司大型高炉热风板式煤气预热器应用情况进行说明。  相似文献   

2.
高炉热风炉使用的预热器是回收热风炉排出的烟气余热,用来加热助燃空气和煤气的设备。介绍了某2 500 m~3高炉热风炉预热器使用9年后存在的系列问题和改造过程。在原有预热器设备基础上,进行了改造,将整体式单预热器改为整体式空气、煤气双预热器,新增了煤气脱水装置,热管基管更换为ND钢材质。改造后入炉风温提高50℃以上,日煤气消耗降低约20万m~3,余热回收效率明显提高;同时煤气脱水装置和热管基管ND钢的使用,降低了设备腐蚀,延长了预热器使用寿命。  相似文献   

3.
王锐  刘启学  孙保顺 《冶金设备》2013,(Z1):122-124
结合对75t煤气锅炉低温段空气预热器的改造实例,阐述了煤气锅炉低温段空气预热器因锅炉负荷变化、掺烧焦炉煤气增大等因素而引起的低温段空气预热器低温腐蚀现象,分析了低温段空气预热器腐蚀损坏的原因并提出了相应的预防改进措施。  相似文献   

4.
分析了热管式预热器及板式预热器的特点,重点阐述了热管式预热器在煤气脱水、煤气防腐及防积灰等问题的优化改进及应用成效。热管及热管设备在自身特点的基础上,通过不断地优化、创新,解决了热风炉复杂工况条件下腐蚀失效和使用寿命问题。从长期稳定运行、高效、安全等多方面综合考虑,认为板式换热器因自身的特点决定了其能在清洁流体行业得到广泛的应用,而热管式预热器比板式换热器更合适应用于高炉热风炉预热系统及高炉煤气加热的其他环境中。  相似文献   

5.
北京首钢股份有限公司4000m3高炉热风炉通过技术改造采用一种先进的高效节能型预热器-板式煤气预热器取代原管式预热器,效果显著。技术改造的结果表明,原煤气预热器失效的主要原因是热管损坏失效超过总数的一半以上,煤气预热温度只能达到40℃,严重影响到了烟气余热的回收,造成热风炉系统热效率降低、燃料消耗增加,设备维护成本大幅升高。技术改造后,热风炉系统整体热效率大幅提高,高炉煤气消耗有效降低、便于设备维护,节约生产成本。  相似文献   

6.
热风炉是炼铁生产过程中的重要设备之一,热风炉供给高炉热风的热量约占炼铁生产耗热的四分之一,它消耗的高炉煤气占高炉产生煤气的40%以上,因此提高热风炉的热效率对降低能耗有很大意义。针对新钢11号高炉风温水平不足且煤气消耗过大的问题,采取了改造煤气预热器进口段冷排系统、增加高炉富氧率、修复煤气预热器、优化烧炉程序和烧炉制度等措施,不仅提高了风温,还降低了煤气消耗。  相似文献   

7.
新钢11~#高炉通过改造热风炉煤气预热器冷排、修正上料程序、改进皮带托辊更换制度、高炉富氧鼓风、修复预热器、半自动烧炉、改变烧炉方式等一系列技术措施,有效降低热风炉煤气消耗,提高了风温水平。  相似文献   

8.
介绍了某厂为提高加热炉工艺设备性能及煤气设施安全而进行的改造,涉及加热炉内壁、煤气预热器结构、炉型结构、煤气安全设施等方面。  相似文献   

9.
宣钢2#高炉由于煤气含尘升高的原因造成热风炉格子砖渣化,吃煤气能力下降,风温得不到保证,依靠强制提压等措施攻风温,造成煤气消耗严重,分析了煤气消耗大的原因。通过增加预热器、热风炉自动燃烧、助燃风机改造等实现了高炉稳定顺行,节能降耗。  相似文献   

10.
针对唐钢2号高炉热风炉煤气消耗高,调研了热风炉煤气使用现状,分析出热风系统存在的问题。采用板式预热器对双预热系统进行改造,热风炉运行参数得到明显改善,高炉煤气消耗下降50m3/t。降低成本的同时,减少了CO2排放。  相似文献   

11.
郑勇 《天津冶金》2009,(3):52-54
分析了气烧石灰竖窑燃料由高、焦炉混合煤气改为纯高炉煤气后其燃料热值降低的现状。通过对气烧竖窑的燃烧带烧嘴、预热器、除尘器等技术改造,克服了高炉煤气热值低,工艺设备条件不利的因素,使竖炉能耗降低,石灰产量、质量提高。  相似文献   

12.
杨峻青 《钢铁》1999,34(3):63-65
安钢轧钢加热炉烟气余热利用系统从采用余热锅炉发展到采用空气,煤气预热器,充分利用了烟气余热,使安全预热温度达350-450℃,煤气预热温度为150-250℃,节约能源25%-30%。目前这一技术在安钢得到了普遍应用。  相似文献   

13.
杨礼平  杨子江 《炼铁》2002,21(5):50-51
湘钢3号高炉(1000 m~3)热风炉煤气、助燃空气预热器于1993年投入运行,到改造前已整整运行8年(预热器最佳使用寿命为5年),箱体内的热管破损严重,预热效果已无法满足高炉风温水平的要求。为此,2001年7月对预热器进行了改造更新,改造后入炉风温提高了70℃以上。  相似文献   

14.
分析了当前首钢京唐公司高炉热风炉废烟气总量分配及变化规律,高炉热风炉烟气现用于空气预热器和煤气预热器的加热,然而出口烟气温度仍能够达到200℃,这部分余热未得到充分利用,而盾石建材对高炉渣进行超细磨深加工工艺中,需要通过4台高炉煤气热风炉制造200℃热烟气对物料进行干燥。如两者配合使用,既可以回收余热减少损失,又可以为生产建材创造价值,文章深入研究烟气余热用于了盾石建材工艺中的可行性。  相似文献   

15.
杨峻青 《工业炉》1998,20(2):14-15,19
安钢轧钢加热炉烟气余热利用系统走过了从采用废热锅炉到采用高效空气、煤气预热器的发展过程。利用烟气余热,使空气预热温度在350-450℃,煤气预热温度在150-250℃,节约能源25%-30%,这一技术在安钢得到了普遍的推广和应用。  相似文献   

16.
一、焦炭预热器 (一)焦炭预热器是利用鼓风炉煤气、在燃烧室内以理論需用空气量燃烧所得的热气流作介质,将焦炭预热至800~850℃。冷焦用箕斗提升机由炉顶加入,热焦用輥式排料器从预热器底部排出。预热器内装有Co~(60)放射性同位素探测器,以检测炉内料面高度,当料面降低时,探测器发出信号,並与冷焦箕斗  相似文献   

17.
本文介绍了分离式热管煤气、空气双预热系统在新钢10号高炉热风炉的实际应用情况.通过热风炉燃烧产生的高温烟气对煤气(高炉煤气+转炉煤气)及助然空气进行预热至160~ 190℃,提高理论燃烧温度、拱顶温度及烟道温度,实现了高炉1 225℃以上风温.从而降低高炉焦比,节能降耗,提高高炉冶炼的经济效益.本文从技术、节能、经济效益三方面分析了煤气、空气双预热器的优越性.  相似文献   

18.
利用烟气余热预热空气(煤气)的换热器是回收烟气余热行之有效的节能措施。应用换热器后一般燃料节约率可达10%至25%。1981年我厂与北京钢铁设计研究总院共同消化移植了长钢、武钢由日本进口的金属片状预热器。这种预热器传热效率高、气密性好,且采用了波形膨胀器,使用寿命较长。设计金属片状预热器必须考虑燃料节省、运行安全、投资费用回收快等因素。金属片状预热器的翅片管材质如表1。  相似文献   

19.
刘峰  朱梅  谢安国  安振刚 《工业炉》2008,30(3):26-29
针对抚钢新建均热炉煤气预热器损坏现象,采用数值模拟与实验相结合的方法,通过实例分析研究得出冷空气与烟气混合不均是导致预热器局部损坏的主要原因,通过优化兑冷风管道直径、高度和水平位置,提出比较理想的现场问题解决方案.  相似文献   

20.
正南京市对梅钢燃煤总量控制日益趋严,限煤控能态势持续加强,对能源消耗控制管理提出更为严格的要求,迫使全工序提升能源利用效率,降低余热余能量排放。限煤指标锐减已对梅钢生存造成影响、逐渐高企的能源购入成本,也将降低公司产品的竞争力。梅钢1422热轧1#加热炉于1993年11月投产,加热炉燃料为高焦混合煤气,采用常规烧嘴供热、连续燃烧控制,为充分有效回收烟气余热,在烟道内设置空气预热器和煤气预热器。  相似文献   

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