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介绍黑化集团"18·30"项目尿素装置中温变换工艺及其运行状况,分析与探讨全低变、中串低两种技改方案的适用性,最终决定选用中串低工艺进行改进,将中变炉下段催化剂更换为EB-6L耐硫变换催化剂后,变换系统吨氨蒸汽消耗大幅下降,取得了显著的经济效益。 相似文献
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李峰 《化工催化剂及甲醇技术》2010,(3):1-2,23
0前言
湖北金源化工股份有限公司,醇氨年生产能力120kt,其变换工段于2007年9月由原中温变换(铁系催化剂)工艺改为全低变(Co—Mo系催化剂)工艺,9月份一次性开车成功至目前已运行了两年多,其间生产稳定,蒸汽节约明显,达到了预期效果,特总结如下以便与同行交流或借鉴。 相似文献
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将变换流程改为全低变工艺后,吨氨蒸汽消耗明显下降,但触媒床层阻力迅速上升.通过采取增设焦炭过滤器、更换触媒、改进蒸汽分布器等一系列措施,不仅保证了正常的生产指标,而且还使变换炉的阻力有了明显下降,取得了满意的效果. 相似文献
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介绍了变换系统由中串低变换工艺改造为全低变换工艺的情况,优化了生产工艺,节能效果明显,为长周期、高负荷、稳定运行打下了良好的基础。 相似文献
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<正>0前言福建永安智胜化工股份有限公司(以下简称智胜公司)Ⅱ变换系统采用0.8 MPa中低低工艺,设计与80 kt/a合成氨配套,实际合成氨产能超过95 kt/a。该变换系统有其特殊的生产工艺 相似文献
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0前言 山西丰喜肥业新绛分公司原合成氨生产能力为45kt/a,变换系统为0.8MPa中低低工艺。随着生产能力的逐步扩大,原系统处理能力已不能满足需要,出现变换气中CO含量超标、蒸汽消耗上升、变换系统阻力高(达0.25MPa)等影响生产的因素,而且本系统中个别设备已运行10年以上,属超期服役,存在较大的安全隐患,已成为整个合成氨系统的“瓶颈”。为此,公司经过反复考察和论证,决定将中低低工艺改造为全低变工艺,由湖北省化学研究院提供技术指导。 相似文献
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介绍10×104t/a合成氨变换全低变工艺的改造内容,主要设备配置、催化剂装填及生产运行情况,并提出操作运行中需要严格控制的几个问题. 相似文献
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合成氨装置由中串低工艺改为全低变工艺后,催化剂装填量减少12m’,系统阻力为0.04MPa,吨氨蒸汽耗由原350kg以上降至135kg。该项目改造费用低,只需增设1台增湿器并调整部分管道和阀门。改造后运行情况良好,取得了预期效果。 相似文献
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河南卫辉市豫北化工有限公司原有2套中串低变换系统,存在阻力大、系统超压、变换率低、CO含量超标、蒸汽耗量大等问题,为此,2010年决定采用湖北省化学研究院的全低变工艺技术对Ф4200mm变换系统进行改造。改造后经过近1年运行,效果良好。 相似文献
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本文介绍了B303Q催化剂的特性,在此基础上讨论了该催化剂在全低变工艺,中低低工艺及中串低变工艺中的工业应用现状,工业应用结构表明:B303Q催化剂具有抗毒性能强,低温活性好、抗低硫、耐高硫、活性温区宽及节能效果显著等特点。 相似文献
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永济中农化工有限公司(原永济化肥厂)经过不断的技术改造,现年产100kt合成氨、130kt尿素、30kt甲醇。公司80kt/a合成氨的变换装置原公称能力为40kt/a,采用中串低工艺流程,压力为0.8MPa,因该装置的中变触媒粉化严重且部分管道较细,使整个变换系统阻力高达0.16MPa,给生产埋下许多安全隐患。为配合公司30kt/a甲醇顺利投产,并能安全、经济运行,公司决定采用湖北省化学研究院技术,将1^#变换系统由原来的中串低工艺改为全低变工艺,并于2005年6月29日投产。 相似文献