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试验研究了影响电渣重熔20MnlA钢低温冲击韧性的因素和微量铝在电渣重熔20Mn1A钢中的作用。结果表明,电渣重熔20Mn1A钢中含有微量铝可明显细化奥氏体晶粒,使钢在正炎后获得了匀细小的铁素体和珠光体组织,从而显著地提高了钢的低温冲击韧性。 相似文献
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H13热作模具钢在电渣重熔过程中会在凝固末端形成粗大的碳化物及氮化物,由于生成温度高,热稳定性好,会保留到最终热处理状态,对钢材的性能产生严重影响。应用偏析模型计算并说明了凝固过程生成粗大的共晶碳化物和氮化物的可能,当固相率达到0.82时由残余液相生成TiN,随着温度进一步下降在接近凝固终点时生成VC0.88,由于碳化物中固溶了其他合金元素,认为生成的VC0.88的活度不为1,试验检测的碳化物合金元素含量与理论假设基本吻合。对粗大的碳氮化物的特点及细化减少碳化物进行简单讨论。 相似文献
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在低速,碾磨式三体磨损系统中,使用不同粒度的石英砂及玻璃砂磨料,研究了马氏体钢中二次碳化和对其磨损特性的影响。研究结果表明:弥散分布的二次碳化物虽然可增加钢的的硬度,但由于“尺寸效应”不能提高钢的切削磨损抗力,而有利于其塑变疲劳磨损抗力的改善。二次碳化物对马氏体钢三体磨损特性的影响是随磨料硬度,磨粒尺寸等系统参数的变化而变化的。 相似文献
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研究电渣重熔过程冷却强度对含镁H13钢凝固组织和碳化物偏析的影响.采用光学显微镜、扫描电镜、透射电镜、X射线衍射仪等分析凝固组织及碳化物的特征.研究发现,钢锭的凝固组织均为马氏体组织、残余奥氏体及一次碳化物.H13钢电渣锭中主要析出的一次碳化物为V8C7、MC、M23C6及M6C.随着冷却强度增加,电渣锭边部碳化物的尺寸减小且分布更加均匀,但是碳化物的类型不发生变化.电渣重熔过程中冷却强度增加促进钢中镁对夹杂物的变性能力,经过镁变性后生成的MgO·Al2O3为TiN的析出提供形核质点,MgO·Al2O3和TiN的复合夹杂物能够促进一次碳化物异质形核,从而细化一次碳化物. 相似文献
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采用CaF_2—Al_2O_3—TiO_2—Mgo四元渣系冶炼GH33电渣锭,解决了该合金长期以来存在的大晶粒、腐蚀带、中温低塑性和持久性能偏低间题,并从机理上进行了论述,进一步说明了该渣系的可行性。 相似文献
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观察并研究了连续定向凝固电渣重熔前后及电渣过程不同冷却强度下,GCr15轴承钢中碳化物的行为和组织变化.结果表明,GCr15轴承钢中主要以M3C型的液析碳化物为主,铸态轴承钢中心偏析严重;经过电渣重熔,钢锭表面光洁,致密度高,碳化物细小且分布均匀.随着电渣重熔冷却强度的增大,GCr15轴承钢中粗大的碳化物数量明显减少,破碎成粒径小、形状规则、分布弥散均匀的圆粒状,能够有效改善碳化物偏析.增大电渣重熔冷却强度,能够缩短凝固时间,缩小树枝晶间距,可以大大减轻树枝偏析. 相似文献
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采用高电阻渣电渣重熔高速钢的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用两种渣系进行电渣重熔高速钢的实验,比较了重熔过程的电耗,高电阻率的渣系,由于具有较高的热效率和电效率,可以使电渣重熔电耗降低,在保证钢锭质量的前提下,可以用较小的能量消耗获得较高的生产率,通过低倍及高倍检验研究了钢锭的凝固质量,对实验中重熔锭型其较合理熔速为140kg/h。 相似文献
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本文论述了GH136合金电渣重熔过程,通过采取适当的渣制度以获得良好的钢锭表面质量及较为稳定的轴向化学成份,并探讨其机理。试验表明,采用试验用渣比以前沿用的二元渣系,显著提高钢锭的表面质量及轴向化学成份的稳定性。初步认为,试验用渣提高渣-金界面张力,渣中MgO控制在5-10%,能显著降低渣系熔点,MgO还能降低渣中TiO2活度系同时提高Al2O3,tI3o5活度系数,起到间接保Ti的任用1。 相似文献
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本文应用金相,扫描电镜,X射线能谱仪等分析手段研究了CrNiMo电渣钢质点偏析的本质,通过冷弯、落锤冲击和机械性能试验,研究了质点偏析对性能的影响,探讨了质点偏析的成因。分析认为,CrNiMo电渣钢质点偏析是一种因酸蚀而出现的低倍冶金缺陷,质点的本质是C、P、S及合金元素Cr、Ni、Mn、Si、Al的正偏析。严重时伴有成束状分布的MoS。严重的质点偏析会降低钢的横向塑性和韧性。影响的程度取决于质点的大小、形状、数量和密集程度。质点对性能的影响还与钢基体强度级别有关。当基体强度级别较高时,质点的影响更严重。 相似文献
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电渣重熔渣系的组成直接关系到高温合金的冶炼质量和表面质量。分析了高温合金电渣重熔渣系选择的基本要求和组成特点,确定了高温合金电渣重熔常用渣系的基本类型。通过研究高温合金电渣重熔渣系对冶金质量的影响可知:高碱度渣系具有较好的脱硫效果;为了降低渣料中的不稳定氧化物,应在使用前对萤石进行提纯;可以采用改变渣系组元和加入铝粉的方法,从而减少铝、钛等易氧化元素的烧损;选择低熔点渣系,可有效减少和避免含钛高温合金在电渣重熔过程中易出现的锭身表面渣沟、腰带缺陷、锭身分流眼等表面缺陷。提出的高钛低铝型高温合金电渣重熔渣系配比(质量分数)为:CaF2 65%~70%、[Al2O3]12%~15%、[CaO]12%~15%、[MgO]3%~8%、[TiO2]2%~5%。高铝低钛型高温合金电渣重熔渣系配比(质量分数)为:[CaF2]60%~65%、[A12O3]15%~20%、[CaO]15%~20%、[MgO]0~5%、[TiO2]0%~2%。 相似文献
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高温合金电渣重熔锭表面缺陷的分析 总被引:2,自引:2,他引:2
电渣重熔高温合金常出现表面缺陷 ,如 :渣沟、波纹状表面、腰带缺陷、分流眼等。本文就缺陷形成原因作深入研究 ,提出消除高温合金锭表面缺陷的措施。1 高温合金成分与电渣重熔工艺参数1 .1 主要化学成分高温合金成分除C、Si、Mn、P、S外 ,主要含有Ni、Cr、W、Mo、Al、Ti、Fe等合金元素 ,按最高合金元素的含量可分镍基、铁基和高钴合金 ,按合金Al和Ti含量的多少又可分不含Al和Ti合金 ,含Al和Ti <1 % ;含Al >1 %和Ti<2 %合金以及含Al和Ti>2 %合金 ,现分析用的高温合金成分如表 1。1 .2 高温合金… 相似文献
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本文采用如下二种渣系:A:CaF2:Al2O3:MgO:TiO2=77:10:9:4;B:CaF2:Al2O3:CaO:MgO=60:20:10:10,用于GH132合金重熔。实验结果表明;渣系A对钢锭Ti成分不均匀性的控制好于渣系B,并且渣系A也能获得与渣系B大致相同的表面质量。渣系A进一步用于批量生产中也取得较好效果。 相似文献
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本文根据文献热力学数据,导出了反应;
[Mg]%F0+[O]%=MgO(s)
的标准自由能变化ΔG°=-505009+145.03T,J.mol-1(1780 ≤ T ≤ 2000°k)进而用热力学分析了GH36合金在含MgO或MgF2渣系中电渣重熔合金中Si、Mn等成分对产生或保持合金中含有 ≥ 0.0020Wt%Mg的不可能性,提出了含Mg的GH36A合金电渣重熔时自耗电极中含有少量Al的必要性。研究了原始Al含量([Al]0)、原始Mg含量([Mg]0)以及熔渣成分对锭中Mg含量[Mg]的影响。当渣池温度为1690±10℃,0.32 ≤ [Al]0 ≤ 0.62Wt%,0.0035 ≤ [Mg]0 ≤ 0.0140Wt%,熔渣成分为0.10 ≤ NMgO ≤ 0.30,0.05 ≤ NAl2O3 ≤ 0.21,NCaO ≤ 0.15范围,建立了GH36A合金电渣重熔控制[Mg]的关系式。
研究发现,含有适量的Mg、Al的GH36A合金可大幅度地提高合金在650℃,372.65×106Pa的缺口、光滑持久寿命,消除合金缺口敏感性。 相似文献
[Mg]%F0+[O]%=MgO(s)
的标准自由能变化ΔG°=-505009+145.03T,J.mol-1(1780 ≤ T ≤ 2000°k)进而用热力学分析了GH36合金在含MgO或MgF2渣系中电渣重熔合金中Si、Mn等成分对产生或保持合金中含有 ≥ 0.0020Wt%Mg的不可能性,提出了含Mg的GH36A合金电渣重熔时自耗电极中含有少量Al的必要性。研究了原始Al含量([Al]0)、原始Mg含量([Mg]0)以及熔渣成分对锭中Mg含量[Mg]的影响。当渣池温度为1690±10℃,0.32 ≤ [Al]0 ≤ 0.62Wt%,0.0035 ≤ [Mg]0 ≤ 0.0140Wt%,熔渣成分为0.10 ≤ NMgO ≤ 0.30,0.05 ≤ NAl2O3 ≤ 0.21,NCaO ≤ 0.15范围,建立了GH36A合金电渣重熔控制[Mg]的关系式。
研究发现,含有适量的Mg、Al的GH36A合金可大幅度地提高合金在650℃,372.65×106Pa的缺口、光滑持久寿命,消除合金缺口敏感性。 相似文献
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通过对电渣重熔前后4J36合金(/%:0.17~0.18C,0.18~0.27Si,0.39~0.40Mn,0.009P,<0.000 5S,35.8~36.ONi)显微组织、夹杂物及化学成分和力学性能进行分析检测,并研究了电渣重熔对4J36合金组织和力学性能的影响。结果表明,经过电渣重熔后,4J36合金化学成分几乎无变化,其晶粒尺寸减小,同时其内部的夹杂物数量减少、尺寸减小。屈服强度和抗拉强度均有一定提高,伸长率由原34%提高至58%,-196℃冲击功由原145 J提高至208 J。 相似文献