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某制药废水具有水质、水量变化范围大,有机污染物浓度高,废水中含有大量悬浮物、氨氮、油类与各种重金属以及微生物生长抑制剂。进水COD_(Cr)、BOD_5、NH_4~+-N的质量浓度分别为35955 mg/L、5000 mg/L、1141 mg/L。采用"预处理+水解酸化+UASB+二级A/O+MBR膜"的组合处理工艺,进水COD_(Cr)、BOD_5、NH_4+-N的去除率99.77%、99.7%、99.4%,出水指标达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)表2标准中较严者标准。 相似文献
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《水处理技术》2021,47(9):136-139
针对抗生素类制药废水组分复杂难降解、COD高、毒性强、可生化性差等特点,采用芬顿氧化+混凝+气浮+厌氧好氧(AO+臭氧+曝气生物滤池)组合工艺对抗生素类制药废水进行处理。运行结果表明,该组合工艺对抗生素类制药废水降解性能良好,耐冲击负荷能力较强,处理效率高,运行稳定,处理出水COD、BOD_5、TOC、氨氮、TP和急性毒性分别为93.45、20.10、29.14、18.33、0.68和0.002 mg/L,总去除率分别达到99.36%、98.39%、99.50%、94.18%、96.24%和99.05%,各项指标均达到化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB 21904-2008)。 相似文献
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化学合成类制药废水成分复杂,不易降解,任意排放,会对环境严重的影响。应用微电解与生化混合工艺处理合成类制药废水,运行结果表明,经该法处理后,出水效果稳定,出水水质完全达到广州市污水排放三级标准。 相似文献
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采用平板膜MBR工艺处理化学合成类制药废水,在适合的运行条件下,MBR装置出水COD能稳定在100~120mg/L。出水COD满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》GB 21904-2008[2]中,表2标准限值。该试验研究对于化学合成类制药废水污水站的提标改造具有一定的参考价值。 相似文献
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针对广东某制药有限公司所产生的有机废水,其浓度高,色度重,成分复杂等特点,采取了p H调节、拦渣及水量调节的预处理方式后,在经由接触氧化等生化处理,最后通过曝气生物滤池等深度处理工艺后,达标排放。2000 m3/d。结果表明:该工艺稳定性强,处理效果好,出水达到广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段一级标准。 相似文献
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