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氧化沟工艺处理绵羊皮制革废水 总被引:8,自引:1,他引:7
以河北省辛集市试炮营制革工业区污水处理厂改造工程为例 ,通过改造工程及实际运行表明 :该改造工艺的处理效率较高 ,出水水质达到国家《污水综合排放标准》(BG8978- 1996 )二级标准。总结了工程改造、运行实践中的体会 相似文献
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用新型流化床工艺处理制革废水 总被引:9,自引:1,他引:8
采用新型流化床工艺处理制革废水,可取得较好的处理效果,COD去除率达80%以上,BOD去除率达86%以上,出水达到国家二级排放标准GB8978-1996。经对比研究可知,此法无论在处理效果还是在经济效益等方面均具有优势。 相似文献
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用生物流化床处理制革废水的试验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文报道了平均值在COD3000mg/l和BOD1500mg/l的制革废水经过预沉调节后,采用我单位的三项专利技术,即三相生物流化床——漂浮滤池的工艺,使出水基本达标,即COD在300mg/l左右。容积负荷达10kgCOD_(cr)/m~3·d和6·1kgBOD5/m~3·d。能耗低于活性污泥法。做到了高效节能。 相似文献
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本文对氧化沟生物法用于制革废水处理进行了试验研究,并将研究成果应用于工程设计,根据运行效果对氧化沟法处理制革废水进行了技术评价。该法具有工艺流程简单、电耗低、处理效率高、操作管理方便等特点。 相似文献
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制革废水的净化处理和循环使用 总被引:1,自引:0,他引:1
硫化物的回收该方法广泛地用于制革工业,其可靠性和经济价值已为大量实践所证明。不管采用什么设备进行灰碱法脱毛,将脱毛废液与其它废液分流排放,都将是处理废水的前提。脱毛完成后,从转鼓(或者划槽、搅拌器等,下同)中排出的废液先集中到一个池子里,然后再从池子抽入一个均化槽(或者说平衡槽、调节槽)。由于转鼓中的废液不可能一次排净,大约20%到30%的液体仍留在鼓内,因此必须添加适量的清水 相似文献
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用酸浸的粉煤灰和鼓风炉铁泥作原料,制备粉煤灰基混凝剂PBS。将PBS用于制革废水的处理,研究了体系pH值、混凝剂用量和水温对混凝效果的影响。结果表明,PBS混凝剂与PSA(聚硅酸铝)絮凝剂配合处理制革废水,在pH值6~9范围内,混凝剂对废水均有很好的处理效果。在常温、pH值为7.0、PBS混凝剂用量70mg/L条件下,SS、S2-、Cr3+、CODcr、色度的去除率分别为93.1%、92.8%、87.6%、83.3%、90.8%;温度对CODcr去除率的影响很小;与PAC(聚合氯化铝)和PFS(聚合硫酸铁)常规混凝剂相比,PBS混凝剂的混凝沉降性能明显优于常规混凝剂。探讨了粉煤灰基混凝剂对制革废水的混凝机理。 相似文献
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PBKD絮凝剂处理制革废水 总被引:4,自引:0,他引:4
以煤矸石及硫酸烧渣做原料 ,制备了一种新型复合絮凝剂PBKD ,并将其用于制革废水的处理。结果表明 :在常温 ,pH值为 7~ 8,絮凝剂的投加量为 70mg/L的条件下 ,CODCr、SS、硫化物和铬的去除率分别为 74.48%、77.46%、81 .0 2 %和 71 .2 1 %。此法具有混凝沉降速度快、处理废水费用低等特点。还探讨了絮凝剂对制革废水的絮凝沉降机理 相似文献
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简要介绍了制革废水废水主要特性及污染物排放情况;制革废水氨氮特性,氨氮处理技术的选择,生物脱氮法的原理、特点;典型氨氮生化处理技术——多级A/O(硝化/反硝化)活性污泥工艺和悬浮生物滤池工艺的特点,两种工艺氨氮处理效果及影响因素的分析. 相似文献
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制革废水有机物浓度高,含硫、铬等有害离子,是一种较难处理的轻工业废水,一般采用物化-生化组合工艺处理.本文分析了制革废水处理工艺选择中应着重考虑的因素,并对国内常用的处理工艺进行总结. 相似文献
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制革生产工艺是以各种动物原皮为原料,经过准备、鞣制、整理三个阶段,生产轻革及重革。生产工艺中使用大量食盐、纯碱、石灰、硫化钠、植物鞣剂(栲胶)、红矾、染料及酸等化工原料。使得生产过程中产生含硫脱毛浸灰废水、铬鞣废液、脱脂废液、植鞣废水、染色废水及其它多股洗涤废水。每张猪皮约产生废水0.3吨左右。制革废水属于典型的高浓度有机废水, 相似文献
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制革废水治理问题的紧迫性
制革业面临的环保难题——废水
根据中国皮革协会的统计,截止2006年上半年,我国已有一定规模的皮革、毛皮及其制品企业1.8万家,其中仅制革企业就有2400多家,皮革工业出13连续6年居轻工业首位,是名副其实的世界皮革生产大国。 相似文献