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针对目前冷轧带钢生产的冷轧机设计,分析了轧机的轧制机理,建立优良的轧制条件,充分发挥轧机的轧制能力和保证优良的产品质量,从而对轧制乳化液的作用及机理给予分析说明,并对实际生产中常用轧机乳化液给予分析说明,以探索满足高效的、高质量的冷轧带钢生产的轧制冷却润滑液的要求。 相似文献
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针对目前冷轧带钢生产的冷轧机设计,分析了轧机的轧制机理,建立优良的轧制条件,充分发挥轧机的轧制能力和保证优良的产品质量,从而对轧制乳化液的作用及机理给予分析说明,并对实际生产中常用轧机乳化液作了分析介绍,以探索满足高效的、高质量的冷轧带钢生产的轧制冷却润滑液的要求。 相似文献
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就太钢冷轧含油废水采用最新的不锈钢超滤膜过滤技术处理乳化液废水的工艺设备情况进行了介绍。乳化液废水是冷轧废水中最难处理的废水,其含油量高,有机物含量高,对下游水体污染严重,是冶金工业废水环保外排中急需解决的难题。 相似文献
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阐述了冷轧过程中乳化液异味的产生机理及途径,重点介绍了最新的环保法律法规对冷轧乳化液异味的相关规定及乳化液异味的检测手段。详细介绍针对冷轧生产过程中乳化液异味开展的相关研究,并从技术上优化轧制油配方进行改善;将上述的研究结果应用于现场生产实践,大幅改善冷轧生产过程乳化液的异味。 相似文献
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介绍了八辊五连轧机组乳化液吹扫的改进措施及改进后的使用情况,为八辊轧机以及其它多辊轧机减少带钢表面乳化液残留提供了有效的解决途径,改善了冷轧带钢板面质量.这些八辊轧机的改进手段同样对单机架可逆轧机有着重要的借鉴意义. 相似文献
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通过某钢厂冷轧机组单机架轧机轧制硅钢现场实际生产过程,收集分析相关轧机乳化液斑迹形貌特征以及板面分布情况等信息,并结合相关理论分析和实际现场生产,最终确定单机架轧机乳化液斑迹产生的相关原因并提出对应解决措施,为其他冷轧产品轧制过程中防止乳化液斑迹产生提供有效参考。 相似文献
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简述了超滤膜技术在邯钢冷轧含油及乳化液废水处理方面的典型应用,并详细论述了超滤法原理、超滤膜材质、影响超滤性能的因素、超滤工艺的典型操作模式、超滤装置、超滤膜的清洗、超滤膜法处理含油废水及乳化液废水的优缺点以及其处理效果等.实践证明:采用超滤法处理冷轧厂含油废水及乳化液废水,能达到污水净化的目标. 相似文献
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乳化液斑迹是冷轧产品在轧制工序中产生的一种表面缺陷,并且乳化液斑迹长期困扰生产线质量控制水平,如何降低轧制工序乳化液斑迹封闭率是非常必要的.以UCM轧机为例主要分析了乳化液斑迹的形成原因,并提出了具体减少乳化液斑迹产生的具体控制措施. 相似文献
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在冷轧板带材的生产过程中,酸洗段的板带自动焊接机、板带拉伸矫直机及破鳞机会产生一定量的固体氧化铁粉,轧机段的乳化液系统会产生含有铁及氧化铁粉固体颗粒的油泥,本文介绍一种处理上述废弃物的方法,既可减少环境污染又可增加经济效益。 相似文献
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采用工艺冷却与润滑是冷轧生产的一大特点。一般而言,所使用的工艺冷润介质是乳化液,即轧制油和软水混合而成的乳状物。攀钢于1992年从墨西哥引进了薄板轧机-四机架六辊HC冷加轧机是一种新型的轧机,有较完整的乳化液系统配置。如何控制乳化液理论指标,为轧机生产提供优势、清洁、冷润性能良好、具有一定的工序防锈性能的乳化液,已成为一项重要的课题。 相似文献
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针对我公司2000 mm铝热粗轧机乳化液系统过滤能力低、流量不匹配、系统不稳定、乳化液清洁度差、乳化液泄漏等问题,提出了降低铝板带表面乳液残留,改善工艺润滑环境,降低轧辊和乳化液消耗等一系列工艺技术措施。技术改造后的各项技术经济指标均达到国内先进水平。 相似文献
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分析了油雾分离器的结构特点和功能特征,并对其进行了改造。改造前,油雾分离器只设单个整体仓室,采用二级过滤系统,蒸汽吹扫单一角度单喷头模式;存在油雾回收效率低、油雾净化效果差和油泥处理困难等缺点。改造后,油雾分离器由8个小体积单体仓室组成,单体仓室均安装了气动翻板门和两道不锈钢滤网,采用三级过滤系统,蒸汽吹扫多角度多喷头模式,并新添加了油泥沉积仓螺旋蛟龙输送机构、油泥收集槽气动隔膜泵和油泥输送管道。结果表明,新装置具有油雾回收率和油雾分离效率高,油泥指定收集处理,设备维护成本低等特点。该设备改造为轧机油雾分离器的改造提供了参考。 相似文献
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