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老化油离心除硫脱水处理技术,是通过来液泵将加热过的老化油输送到主处理工艺,辅助化学药剂,通过离心法,利用两级分离即卧式螺旋分离器和碟式分离器将油、水和杂质分开。本次试验累计处理老化油1453m3,处理后的净化油含水为2.1‰,污水含油为16.5mg/l,均达到了《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法(SY/T5329-94)》标准要求。 相似文献
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针对吉林油田的老化油现象,研制出一套老化油深度脱水装置——U形管半布管形式的管壳式换热器。该装置分为左右两个腔室,左腔室为初蒸,可以实现老化油含水率由10.0%降至1.0%的目标,右腔室为精蒸,可以实现老化油含水率由1.0%降至0.5%的目标。全装置实现自动化管理,以温度控制老化油进装置流量,以导热油流量调节温度,有严格的防爆沸报警系统,具有很高的安全性。 相似文献
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针对克拉玛依油田六东区处理站所处理老化油含水处理化学药剂、脱水困难等特点,选用KXDH破乳剂与亚硫酸钠相复配制得老化油破乳剂,对六东区原油和污水站老化油按照一定比例混合进行破乳脱水实验研究。实验结果表明,在老化油掺入比例小于10%时,脱水温度60℃,KXDH破乳剂中掺入亚硫酸钠10%,药剂总浓度为100mg/l时时,脱水脱水效率最佳。 相似文献
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生产中产生的大量老化油不但影响原油生产,而且影响后续处理的顺利进行。文章采用破乳剂及絮凝剂为脱水药剂,通超声辐照强化脱水,对流花油田胜利号老化油进行了脱水研究。对脱水药剂组成进行详细的优选,考察了脱水温度、脱水时间、药剂加量对处理后老化油含水率的影响,考察了超声辐照对老化油脱水的强化作用。国力通设计的功率超声装置对于流花油田胜利号PFSO老化油脱水具有显著的强化作用。实验最佳的脱水条件:药剂同老化油混合温度80℃,破乳剂GLT-131加量400 ppm,OPF高分子絮凝剂加量800 ppm,超声功率400 W,声场强度为为1500 W·m-2,在80℃下沉降1 h。超声-药剂脱水处理后的老化油含水率可达到1.3%wt。 相似文献
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该技术主要是针对辽河油田稠油老化油经常年累积难于处理,严重影响联合站正常运行等问题而展开.采用破乳剂热化学沉降结合卧螺离心机离心分离的方式处理稠油老化油,先加热稠油老化油,并加入破乳剂进行破乳,再进入撬装的三相卧螺离心机进行油、水、泥三相分离,处理后稠油老化油含水降到3%以下,可以满足油田回掺或燃料油自用要求.为辽河油田稠油老化油处理提供了一种行之有效的新工艺技术,经济效益和社会效益显著. 相似文献
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针对目前油田在老化油脱水过程中存在的自动化程度低及含水率高等缺点,提出了PLC、变频器与抽油泵基于Modbus通信协议的导热油流量控制方案。实践证明:该控制系统能很好地实现老化油脱水工艺的自动控制。 相似文献
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李清作 《中国石油和化工标准与质量》2012,32(6):65
通过对集中处理站老化油形成原因的分析,论述老化油对原油脱水带来的危害,老化油乳状液的导电性明显高于原油乳状液;乳化液的颗粒分散体具有较大稳定性;老化油回掺到原油脱水系统,将对原油脱水造成严重的不良影响。通过对老化油性质的研究,提出老化油的单独处理工艺。 相似文献
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渤海油田某区块原油脱水处理后普遍存在油水过渡层,经沉积易形成老化油,此现象给生产系统的安全平稳运行带来了严峻挑战。为实现目标区块老化油处理,本文通过对原油、老化油及三氯甲烷不溶物的组成分析开展研究,并进一步明确老化油形成的主要原因。在此基础上,通过对4种不同类型的聚醚型破乳剂进行室内破乳评价实验,并优选最佳的加剂浓度、温度等工艺参数。实验结果表明,原油乳化是形成老化油的主要原因,消除过渡带老化油后再经脱水工艺处理,水含量可下降至0.5%以下;聚醚型BH-41D破乳剂具备最佳破乳效果,采用加剂浓度100×10-6、加剂温度60℃,在现场应用后乳状液处理量可由220m3·d-1增加至250m3·d-1,处理效率提升10个百分点。 相似文献
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介绍了新桥硫铁矿硫精矿脱水新工艺及新型压滤机的研究与开发的工业试验,结果表明采用新的脱水工艺和设备,单机处理量可提高近30 倍,滤饼水分可降低1.09 个百分点,生产成本由原来的22.78 元/吨降低到5.906 元/吨。年综合效益达1018 万元。解决了有色金属矿山普遍存在的硫精矿的脱水难题。 相似文献