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1.
高炉自焙炭块炉衬技术的现状与发展   总被引:3,自引:1,他引:2  
自焙炭块除具有传统的焙烧炭块所具有的耐高温、高温强度大、不易粘渣铁、耐侵蚀等特性外,能够利用烘炉和高炉生产过程的热量逐步培烧成坚实、致密近于无缝的整体炉衬。第六、七代自焙炭块主要技术指标己优于国产传统的焙烧炭块,多数性能指标已达到或接近国际上80年代大型高炉用炭块的质量水平。自焙炭块及自焙炭块炉衬技术是中、小高炉经济可行、安全可靠的长寿炉衬技术。在此基础上研究、开发的半石墨化自焙炭块—陶瓷砌体复合炉衬技术在鞍钢7号(2580m~3)、4号(1002m~3)和太钢3号(1200m~3)高炉中应用已初见成效。  相似文献   

2.
鄂钢2号(620m~3)高炉炉底、炉缸采用高温电煅烧无烟煤基第四代自焙炭块砌筑。生产了6年10个月中修停炉观测,自焙炭块已焙烧成坚实、致密近于无缝的整体,无明显侵蚀,而风、渣、铁口区域粘土砖砌体已侵蚀殆尽。  相似文献   

3.
通过对3号高炉(620m~3)1987年大修和1991年中修破损调查,对比在炉缸工作了6年的自培炭块(第二代产品)和在炉缸仅工作4年的粘土砖内衬的侵蚀情况。说明自焙炭块比硅酸铝质的耐火砖具有耐高温、高温强度高、抗渣铁侵蚀能力强、导热性和抗碱性较好等优点,是中、小型高炉较理想的炉衬材料。  相似文献   

4.
5.
天津铁厂4号高炉第二代炉役炉底、炉缸采用的是自焙炭块炉衬,生产了9年多,停炉后发现,自焙炭块炉衬已焙烧成一个近于无缝的整体,没有“环状断裂”缝存在,除铁口区外,“蒜头状”异常侵蚀不明显。因此,第三代炉衬的炉底仍保留上代的五层自焙炭块,并对炉底炉缸结构作了改进,即采用了“半石墨化低气孔率自焙炭块—陶瓷砌体复合炉衬”技术。  相似文献   

6.
自焙炭块—陶瓷砌体复合炉衬技术在安钢高炉上的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
周殿华 《炼铁》1996,15(2):44-47
1 炉衬结构及其特点 安钢2号高炉在1994年10月大修时,炉底、炉缸采用了自焙炭块—陶瓷砌体复合炉衬,炉底采用了可调式工业水冷却,并在炉底炉缸砖衬不同部位增设测温点,由于设计增加了死铁层厚度,故在施工中将原高炉耐  相似文献   

7.
为适应高炉强化冶炼后炉缸、炉底长寿需要,自1987年以来,济钢6座300~350m~3高炉相继采用了自焙炭块砌筑炉底、炉缸。本文简介设计、施工及生产概况。重点介绍了1号高炉生产4年后中修时调查炉缸(底侵蚀情况。实践证明,自焙炭块是一种优质长寿炉衬材料,在强化冶炼的条件下,高炉寿命预计可达8~10年。  相似文献   

8.
9.
半石墨化自焙炭块—陶瓷砌体复合护衬技术先后在鞍钢7号(2580m~3)、4号(1002m~3)及2号(888m~3)高炉应用,这种复合炉衬兼有美国UCAR热压成型炭砖和法国“陶瓷杯”炉衬的优点,而且投资省,施工简便,所有筑炉材料可以全部国产化。近两年的生产实践表明,这种复合炉衬具有明显的节能效果,并改善了炉缸的工作条件,维持较高的炉缸温度,铁水温度提高了10~18℃,生铁质量提高。同时降低了炉前劳动强度。  相似文献   

10.
安钢炼铁厂2^#高炉从1994年采用自焙炭块陶瓷砌体复合炉」衬后,经过5年6个月的强化冶炼,单位炉容铁量达到5163t/m^3。作者介绍了该炉使用陶瓷杯技术的情况,并对其侵蚀状况进行了分析。  相似文献   

11.
郝运中 《钢铁》1997,32(6):20-24
中小高炉采用自焙碳块炉底,炉缸的实践表明,自焙碳块能利用高炉烘炉和生产过程中热量逐步焙烧成坚实,致密,近于无缝的整体,消除了温差应力形成的“环状断裂”地碳块炉衬的破坏,在此基础上开发的“半石墨化自焙碳块陶瓷砌体复合炉衬技术”应用于鞍钢,太钢等大中型高炉,这种复合炉衬具有的投资省,施工简便等优点。  相似文献   

12.
13.
杨子柱  陈文 《炼铁》1998,17(2):6-9
太钢3号高炉(1200m^3)第三代炉役中修前生产4年10个月的实践表明,炉底炉缸采用半石墨化自焙烧炭块-棕刚玉碳化硅砌体复合炉衬是成功的。高炉中修破损调查结果也证实了这一点,但铁口中心线以下的炉衬结构和材质需要改进,为此,中修时采用了第七代半石墨化低气孔率自焙炭块,上砌10层棕刚玉碳化硅砖。  相似文献   

14.
黄晓煜  孙永芳  孙金铎 《钢铁》2003,38(6):66-69
自焙炭块陶瓷砌体复合炉缸技术在大型高炉上的应用已有10年,总的来说是成功的,但由于自焙炭块自身的特性,应用中也暴露出了一些问题。通过对国内大型高炉应用自焙炭块陶瓷砌体复合炉缸技术的全面调查,分析了该技术的应用前景,提出了改进措施。  相似文献   

15.
董延君  苏蔚  刘冬梅  李建伟 《炼铁》2002,21(4):18-21
通过分析自焙炭块-陶瓷砌体炉缸内衬结构的机理,并结合生产实践,提出了炉缸内衬新结构方案。新方案使炉缸结构趋于更加合理,有利于进一步延长炉寿命和降低工程投资。  相似文献   

16.
《炼铁》1992,(6)
鞍钢、太钢与武汉炭质炉衬新材料研究推广中心合作,在鞍钢7号高炉(2580m~3)、太钢3号高炉(1260m~3)大修设计中,在炉缸、炉底部位,大胆创新,采用了我国独创的新型炭质材料——自焙炭块—陶瓷砌体复合炉衬技术。“自焙炭块”炉衬在我国中、小型高炉上应用已有多年的成功实践经验,而这项技术在1000m~3以上的高炉上应用,尚属首次。这两座高炉已分别于1992年5月和7月  相似文献   

17.
张强 《本钢技术》1999,(7):13-15,F004
本钢1#高炉炉底、炉缸采用“半石墨化自焙炭块-刚玉莫来石陶瓷砌体复合炉衬”技术及风冷炉底。该炉衬结构具有长寿、节能、造价低、施工方便、施工工期短等优点。本文论述了该炉衬的先进性和可靠性,及所用耐火材料的优良性能。  相似文献   

18.
太钢1200m~3高炉炉底炉缸采用了“半石墨化自焙炭块—棕刚玉陶瓷砌体复合炉衬”技术及自流水冷炉底。该炉衬结构具有长寿、节能、造价低、施工方便、施工期短等优点。本文论述了该炉衬的先进性和可靠性,阐述了本设计所采用耐火材料的优良性能,介绍了该炉衬在本高炉上的初步使用效果。  相似文献   

19.
安钢300m^3高炉从1994年10月2日高炉开始应用自焙炭块--陶瓷砌体复合炉衬技术和水冷炉底,到1998年底已推广到5座300m^3高炉。经过几年来的生产实践证明,这种复合炉衬可使大中修投产后的高炉快速达产和进入高产期,并能满足超强化冶炼和长寿的需要。  相似文献   

20.
陈国忠  吴启剑 《炼铁》2001,20(5):45-46
1 概况 韶钢老系统高炉均采用高铝砖炉衬,一代炉役中不时出现炉缸水温差超标、炉底温度超过700℃警界线的情况,虽采用了外部强化冷却、钒钛矿护炉等措施,但炉缸烧穿的危险却时时存在。从韶钢1、2、3号高炉停炉来看,炉缸侵蚀已经相当严重,尤其是3号高  相似文献   

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