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一、事故发生经过我车间1959年自制的2-1.67/150型氧压机分水瓶于1977年4月29日发生爆炸事故。经过情况如下: 相似文献
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1975年4月12日我们制氧车间发生了2-2.833/150型氧气压缩机撞缸事故。为使兄弟单位引为借鉴,现将事故简介如下: 相似文献
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杭州制氧机厂设计科活塞式压缩机组 《深冷技术》1977,(Z1)
由于压缩介质的特性以及机器结构的要求,2-1.67/150型及2-2.833/150型氧气压缩机气缸是用水润滑的,但并不是任何水均可用来作润滑水,按要求必须采用澄洁的蒸馏水,这一点以往有不少用户未加重视而擅自采用了一般自来水或其他稍经处理的水,其结果使机器气缸某些部分结垢,形成了故障,降低了机器正常运转寿命。 相似文献
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本文认为无润滑活塞式压缩机在使用填充聚四氟乙烯环时,应考虑其特点,以使其在不同的气体介质、温度、压力、活塞线速度及选用合理的摩擦副等条件下能正常工作。指出2—2.833/150型氧压机在不加注蒸馏水的情况下,压缩氮气是不可取的。 相似文献
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我部制氧车间2- 2.833/150型氧压机于1971年3月投产,运行一段时间后经常发生三级进气阀片卡死故障,造成三级排气倒回三级进口,引起二级出口压力剧升,二级安全阀起跳,对氧压机的安全生产造成一定的威胁,并经常停车检修,影响生产;另外,阀门座内圆面磨 相似文献
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我厂有一台江苏省苏州地区机械厂出产的2-2.833/150型氧压机。该机曲轴两端轴承同中间两主轴承一样,由两半上下瓦组成,两端外加轴承盖。其中靠飞轮一端为了防止曲轴箱内的机油往外渗漏,配了一个挡油瓦(铸铁件)另在轴承盖上加了一道挡油毛毡(图1)。 相似文献
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<正>我厂是30年代末建立的老企业,至今还有四台50、60年代造的2-1.67/150氧气压缩机在生产一线服务.因为这种设备相对其它同类型设备容易掌握,操作简单,维修方便, 且零件易购易换,所以这些设备虽老,却仍受青睐. 相似文献
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<正>我车间有两台苏州地区机械厂产的2- 2.833/150型氧压机。该机曲轴两端轴承同中间两主轴承一样,由两半上下瓦组成,两端外加轴承盖。其中靠飞轮一端为防止曲轴箱内机油往外渗漏,加了一个挡油瓦(铸铁件),另在轴承盖上加了一道挡油毛毡。我们在试车过程中,发现靠飞轮一端漏油很严重,直接影响设备的正常运行。 相似文献
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<正>我厂使用的2—2.833/150型氧气压缩机,是杭氧产品,三级气缸结构为整体式,材质是3Cr13不锈钢。由于在生产运行中气缸内表面磨损,需要经常更换整个气缸,一般八、九个月时间就要更换一次。更换后的旧气缸也就随即扔掉,这样就造成了材料上的浪费。 相似文献
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本文介绍了2-2.833/150型氧压机改为二级压缩的做法与体会。实践表明这一改装不仅可行而且可靠,并有降低费用、减少检修等效果。 相似文献
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本文介绍了2—1.67/150型氧压机进行质量攻关,改进密封函、活门、活塞的试验情况,使之达到了企业一等品的要求。图4。 相似文献
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我厂 2-2.833/150型氧压机在一九七七年国庆节检修后,产量一度达不到原来指标,充灌一排气瓶(约70米~3)需35分钟以上,严重时甚至一个小时还达不到150公斤/厘米~2 的压力,平均每三天就要换一次三级活塞环,造成不应有的损失。针对这一问题,车间专门组织了以老工人为主的攻关小组,仔细检查了十字头、导轨及传动部件,均未发现问题。再检查 相似文献