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相似文献
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1.
埕北25GB井组构造位于胜利埕岛油田主体构造中部的埕北22-25井区,所钻地层岩性多为泥岩或泥砂岩混层,泥岩中蒙脱石含量很高,成岩性较差,造浆十分严重,特别是明化镇与馆陶组交界处及馆陶组油层上部的盖层更为严重,钻井液流变性不易控制,同时井壁容易黏附大量的钻屑,形成较厚的虚泥饼,并且在井斜较大的井段易形成岩屑床,造成起下钻不通畅、电测不顺利等复杂情况.针对以上问题,在钻井施工过程中,使用天然环保聚合物钻井液,强化了钻井液的包被抑制性,控制了泥岩造浆;保持钻井液具有低黏度、低切力的流变性,充分冲刷井壁,从而有效清除虚泥饼及岩屑床;同时使用仿沥青及固体聚合醇提高泥饼质量、降低起下钻摩阻,使钻井液定向钻进顺利.该钻井液技术能很好地适应埕北地区的地层特性.  相似文献   

2.
CB30A - 1井是胜利油田胜利五号钻井平台在 2 0 0 0年埕岛海域CB30井组基础上所钻探的一口定向井。完钻井深 430 3.88m ,钻探目的为开发CB30区域古生界、太古界潜山油藏。针对所钻地层上部造浆性强、井壁坍塌严重 ,下部易发生井喷、井漏的特点 ,介绍了该井不同井段钻井液的配方 :上部地层选用聚合物钻井液体系 ,下部地层选用无固相聚合醇钻井液体系 ,利用欠平衡钻井技术钻至42 2 0 .44m ,发生井漏 ,漏失速度为 48m3/h ,随后采用无封堵、保护储层钻井液顺利完钻。现场应用结果表明 :聚合物钻井液体系抑制能力强、携岩和井眼稳定等性能满足现场施工要求 ;无固相聚合醇钻井液体系具有较好抗高温、润滑、防塌性能 ,且性能稳定 ,在保护油气层等方面具有独特作用。同时 ,无封堵、保护储层钻井液为开发该区同类地层积累了丰富经验。  相似文献   

3.
低固相不混油钻井液在CB1-1双分支水平井的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
CB1-1井是壳牌公司长北项目部在长北气田进行水平开发的第一口井,该井为双分支水平井。介绍了用于斜井段的低固相不混油甲酸盐聚合物钻井液体系及其现场应用情况。实验结果表明,该体系表现出良好的润滑防卡性和良好的井眼净化能力,抑制防塌能力强、不混油、处理剂配套、性能易调控、滤失量低、高黏度、高切力,泥饼薄而韧、光滑,泥饼摩阻系数控制在0.0262~0.0437之间。在整个斜井段施工过程中,井眼始终处于良好净化状态,起下钻无阻卡,井底无沉砂,很好地解决了大井眼尺寸、长裸眼段下存在的井壁坍塌、润滑防卡、携带岩屑等技术难题、不仅有效克服了垮塌地层石千峰组、石盒子组长时间浸泡所带来的井壁不稳定风险,保证起下钻作业的安全顺利和长达2800多米的长裸眼井段的井眼稳定,而且确保咖244.5mm套管顺利下至井深3386m。  相似文献   

4.
埕北30-4井钻井液技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
埕北30-4井是为开发埕岛油田、埕北海域30块古生界、太古界潜山油藏设计的埕北30A井组中的第一口定向井,完钻井深4013.40 m。井深3845.67m到第一靶点,井斜为19.73°;3845.67~4013.40 m为增斜段,井斜为25.80°,井底位移为823.03m。该井上部地层吸水性较强,易膨胀、坍塌掉块和井漏;下部地层以白云质灰岩、泥灰岩和片麻岩为主,潜山地层内部断层发育,地层孔隙度大,极易发生井喷和井漏事故。采用聚合物海水钻井液体系,并针对造斜、增斜、稳斜、扭方位和水平位移等不同井段,及时调整钻井液性能。经埕北30-4井应用表明,聚合物海水钻井液体系具有良好的润滑抑制性和包被性能,抑制了地层水化、分散、膨胀和坍塌;在近平衡条件下顺利穿过易漏、易喷潜山地层;发挥了净化井眼、稳定井壁、保护油气层的作用,不污染环境。  相似文献   

5.
欠平衡水平井王平1井饱和盐水水包油钻井液技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
王平1井是江汉油田的第一口中曲率水平井,储层岩性为盐间非砂岩层,水平井段采用欠平衡钻井技术。该井钻井液技术难点为:抑制岩盐析出,防止井径扩大;井身设计为“马鞍”型,且靶区共有5个靶点,使得钻柱与井壁的接触更加紧密,摩阻与粘附力增大;大斜度井段和水平段的携岩问题和井眼的清洁问题较为突出;如何降低饱和盐水钻井液的密度,满足欠平衡钻井施工的要求,保护好油气层,是该井能否钻探成功的关键。应用结果表明,饱和盐水水包油钻井液有效地抑制了盐岩层的溶解和坍塌,保证了井眼轨迹的平滑,而且钻井液润滑性能好,起下钻、电测和下套管作业均畅通无阻;由于应用了新型处理剂PMPH,保证了钻井液具有较高的切力,增强了悬浮和携带岩屑的能力,避免了岩屑床的形成;钻井液密度始终在1.35-1.51g/cm^3范围内,满足了欠平衡钻井对密度的要求。王平1井投产后初产量为65t/d,稳产量为12.2t/d。  相似文献   

6.
C2133侧钻小井眼水平井钻井液技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对彩南油田西山窑组储层裂缝发育,产量大幅度递减、含水量上升较快、注采矛盾突出等问题,在C2133井侧钻,以增加泄油面积。该井侧钻点井深为2120m,采用聚磺暂堵钻井液,在不同井段采取了不同的钻井液技术措施。即:在套管开窗井段,提高钻井液悬浮携屑能力,保证铁屑及时返出地面;磨铣时,钻井液密谋为1.10g/cm^3或略增高,以保持侧钻地层井壁稳定。造斜井段,提高钻井液的抑制能力,防止岩屑床的形成;加入SMP-1、KT-100和QCX-1改善泥饼质量,降低滤失量;加入足量的KWR和RH101降低摩阻,控制固相含量。水平井段,在钻井液中加入1.5FB-2、2%QCX-1、1%WC-1,保持磺化沥青含量为3%-5%,使钻井液具有较强的抑制性、稳定性和良好流变性,现场应用表明,聚磺暂堵钻井液保证了C2133侧钻小井眼水平井不同井段的钻井施工,钻进过程中井壁稳定,未发生井下复杂事故。该井前期日产油量约25t,比邻井产量高3-5倍,收到了明显的经济效果。  相似文献   

7.
针对武隆等常压页岩地层的特点与工程情况,应用ZY-APD高性能水基钻井液。井壁稳定效果好,解决了小河坝、龙马溪等页岩地层的井壁稳定难题;钻井液的润滑性好,定向无托压,机械钻速高;井眼清洁度高,避免了岩屑床的形成,起下钻通畅,较好地满足了常压页岩气钻完井的施工要求。  相似文献   

8.
赵国海 《石化技术》2021,(2):160-161
为解决埕岛西合作区水基钻井液钻井过程中存在的泥包钻头,进尺慢,起下钻不顺畅等问题,中石化北京埕岛西项目从2011年开始在海上钻井作业中使用油基泥浆体系,截止2018年总共钻井27口,累计进尺57756米。成功解决了定向段的井眼坍塌问题并保护了储层。应用过程中机械钻速提高明显、井眼规则、套管下入顺利、固井质量优,实现了提速提效。采取零排放、循环再利用措施,既降低了钻井液成本又保障了海洋作业区钻完井施工环境保护。证明了油基泥浆在埕岛西区块钻井中使用的可行性和优越性。  相似文献   

9.
针对张店区块上部地层分散造浆严重,中部、下部地层吸水膨胀,剥落掉块,易缩径、垮塌、阻卡等施工难题及大斜度定向井对钻井液的特殊要求,直井段选用了聚合物钻井液,斜井段使用了聚磺正电胶混油钻井液,目的层段使用了聚磺正电胶混油屏蔽暂堵钻井完井液,并制定了相应的维护处理措施。该套钻井液技术有效地抑制了地层分散造浆和井壁坍塌,解决了大斜度井段井眼净化和润滑防卡等问题,保证了井下安全。应用结果表明,该套钻井液体系性能稳定、流变性好,抗温能力和抑制能力强,滤失量低且泥饼薄韧光滑,井壁稳定,防塌效果好;具有较强的悬浮携砂能力、润滑防卡能力,在张2101、2103井钻井过程中,井眼净化彻底,未发生沉砂卡钻;有效地保护了油气层,满足了大斜度井钻井施工的要求。  相似文献   

10.
埕海油田2区沙河街组地层井壁失稳原因及对策   总被引:2,自引:1,他引:1  
埕海油田2区沙1段地层在钻井过程中,井壁失稳,垮塌严重。通过分析沙1段地层岩性、矿物组分、理化性能、三个压力剖面、钻井液的抑制性与封堵性对该段地层力学性能与坍塌压力的影响,认为造成该地层发生井壁失稳的主要原因是,钻井液密度低于地层坍塌压力当量钻井液密度(考虑实际井身剖面、地应力与岩石力学性能等因素计算)、钻井液封堵性与泥饼质量差。提出了以下技术措施:先根据地层特性选择钻井液体系,再根据所钻井实际井身剖面、地应力、岩石力学性能确定的地层坍塌压力系数确定钻井液密度,最后通过对钻井液进行维护处理增强钻井液的抑制性和封堵性。在张海21-21L井直径155.6 mm井眼侧钻过程中的应用表明,该技术措施较好地解决了沙1段地层的井壁失稳难题,顺利钻穿易坍塌的沙1段,仅用时7 d就钻至完钻井深(4 070 m),且测井、下筛管和完井等作业均顺利完成。   相似文献   

11.
却勒构造高密度欠饱和盐水钻井液技术   总被引:11,自引:5,他引:6  
却勒构造四开地层存在大段的易水化、膨胀、分散的泥岩、软泥岩、泥质膏岩和盐层。采用抗高温抗污染能力强、抑制性强的高密度(密度为2.15~2.30g/cm3)欠饱和盐水钻井液钻进,在却勒l井和却勒4井的应用中分别出现了高粘度和低切力、高粘度和高切力、泥饼摩阻大的问题,钻井液维护处理难度大。因此,在却勒6井的钻井过程中,对高密度欠饱和盐水钻井液的配制、维护处理进行了调整。现场应用表明,高密度欠饱和盐水钻井液具有抑制性强、流动性好、润滑性好、滤失量低、易维护的特点。该钻井液有效地抑制了泥岩与软泥岩的水化膨胀分散,返出岩屑光洁度高.表面不容易被水侵入,里面发干,整体硬度较高;钻井液固相含量、粘度和切力稳定,维护处理量小。该钻井液只要维护处理得当,完全能满足该地区钻井的需要.  相似文献   

12.
大位移延伸井钻井液关键技术探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
埕北21-平1井是胜利油田为探索大位移井施工经验钻的一口先导井,完钻井深为4837.4m,水平位移为3167.4m,钻井施工中使用BPS-硅聚润滑防卡钻井液,该钻井液良好的流变性能,悬浮携岩特性,润滑性和稳定井眼的能力是该井钻探成功的关键,实践和理论分析证明,大位移延伸井必须选用抑制性强,流变性易调节的钻井液,在小排量,低返速的限制条件下,通过对动切力,塑性粘度,静切力,动塑比,φ3和φ6读数等钻井液流变参数的优化,完全可以解决大位移延伸井的井眼清洁问题,通过调节水基钻井液润滑性能,完全可以满足大位移延伸井施工对摩阻,扭矩的技术要求。  相似文献   

13.
板深7井是大港油田板桥古潜山构造的一口重点超深探井,完钻井深5191.96m。该井针对不同的地层采用不同的钻井液体系。二开选用聚合物钻井液和相应的技术措施,有效地抑制了地层造浆;三开选用硅基防塌钻井液,性能保持低粘度、低切力、高动塑比,利于携砂、脱气,具有良好的流变性和防塌性;四开实施欠平衡钻井技术,采用无固相钻井液体系。现场应用表明,在清水中加入1%的碱式碳酸锌、0.2%的缓蚀剂和适量烧碱,用可溶性盐来调节钻井液密度,防止了二氧化碳、硫化氢对钻具的腐蚀,保护了油气层,满足了欠平衡钻井的施工要求。  相似文献   

14.
完井电测遇阻分析及对策   总被引:3,自引:0,他引:3  
中原油田完井电测施工中常常出现遇阻、遇卡等问题,严重影响电测结果的准确度。采取了预防电测遇阻的措施:①控制起下钻速度,防止压力激动造成井漏、井塌事故。②每钻进300m,短程起下钻一次,钻井液以低粘度(30s)大排量充分冲洗井壁,以携带钻进时滞留和粘附在井壁上的钻屑,达到井眼畅通。③井眼内存在“糖葫芦”或砂桥时.钻井液在环空中的上返流态达到紊流,用30L/s的大排量冲洗1周后,再用原钻井液循环直至无钻屑返出。④钻井液粘度和切力较低或井底有沉砂的井,加入1%~2%的HVCMC配20m^3高粘度钻井液。⑤钻进及通井时,及时清除钻井液中的有害固相;进入易塌地层前加入足量的降滤失剂及抑制剂,降低滤失量.封堵页岩微裂缝,抑制地层水化造浆。⑥通井时,应视井下情况加入处理剂,以降低摩阻,提高泥饼质量。总之预防电测遇阻应从实际的措施入手,并与优化钻井液性能相结合,才能收到理想的效果。  相似文献   

15.
泡沫钻井液研究及其应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过对泡沫钻井液的保护油层机理和其性能与温度、压力、时间及各种试剂的关系分析得知,泡沫钻井液对渗漏地层有良好的防漏、堵漏效果,具有较强的净化能力,尤其在大斜度井段和水平井段的钻井过程中,解决了沉积井眼下侧的岩屑床等问题。现场应用表明,泡沫钻井液适用于地层裂缝发育、漏失严重、低压以及超低压地层钻井,能满足地质录井要求,利于及时发现、保护油气层。泡沫钻井液性能稳定,具有静液柱压力低、润滑性和携岩性能好、滤失量小、摩阻小、抗污染和助排能力强以及对油层伤害小等优点,适用于压力系数较低地层的钻井。该体系能有效地降低事故的发生率,防止了井壁坍塌;满足了低压、低渗地层以及大斜度井段和水平井段的钻井要求。  相似文献   

16.
无固相钻井液技术在安棚油田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
安棚油田埋藏深.储量少,因普通聚合物钻井液具有“三高一低”(指高固相、高粘切和低滤失量)特点,采用该钻井液钻井时.中上部砂砾岩井段机械钻速低,经常出现厚泥饼“小井眼”阻卡和渗透性漏失等井下复杂情况,使钻井综合成本居高不下.严重制约着该油藏的增贮上产。低固相、低粘度和低切力的无固相钻井液,在循环排量一定的情况下.冲刷井壁的能力较其它体系强,难以形成虚厚的泥饼和过大的液柱压力(包括激动压力),能够从根本上消除钻井施工中的厚泥饼阻卡问题.缓解砂砾岩的渗透漏失,最大限度地提高机械钻速。在现场应用7口井表明,通过采用FA367/KCI无固相钻井液技术.“小井眼”阻卡和渗透性漏失得到有效缓解,井下安全,起下钻、完井作业顺利;与本区块同类型井相比(平均井深为3300m).机械钻速由原来的8.12m/h提高到11.52m/h,提高了44.6%以上.钻井周期由原来的48.28d降低到现在的36.2d,钻井成本大幅度下降。  相似文献   

17.
安28断块钻井液技术研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
安28断块地层承压能力低,全井压力形成低-高-低分布;地层造浆性强,生产用水中钙、镁离子含量高,钻井施工难度大,井塌、井漏、井喷、压差卡钻等工程事故隐患伴随整个钻井过程,在以往钻井过程中,经常出现钻井液切力大、触变性强,加重引起粘度和切力升高,形成加重-排放-再加重的恶性循环.安28断块钻井要求钻井液具有较强的抑制性、一定的抗盐能力,良好的流变性能,一定的防漏堵漏能力,好的润滑防卡性能,膨润土含量小于60 g/L,保证钻井液具有较低的粘度和适宜切力,以利于加重作业.通过室内试验研究,优选出适应该断块的强抑制封堵型钻井液体系,并制定出配套工程措施,该套钻井液技术在10口井中成功应用,很好地解决了该区块钻井难题;钻井液性能稳定,起下钻畅通,完井电测成功率达到了100%;钻井周期比以前钻的井缩短了37.8%;在三开钻进中出现的几次井漏,采用随钻和静止堵漏均取得了满意的效果,成功率达100%.  相似文献   

18.
东海某气田φ311.15 mm井段主要使用低自由水钻井液体系,总体作业顺利,但是由于地层存在大量的泥岩和砂泥岩互层,导致前期钻井作业过程中存在一定的起下钻遇阻和憋扭矩问题。后期该气田钻井更多地采取了大斜度井方式开发,由于井斜角大、裸眼段长,井壁稳定和井眼清洁问题更加突出。依据泥岩地层失稳机理,通过在低自由水钻井液体系中引入氯化钠,降低体系的活度和增强体系的抑制性,减少了滤液侵入和地层泥岩膨胀。现场应用结果显示,在加入氯化钠后,优化后的低自由水钻井液体系性能更加稳定,现场钻进过程中钻井液性能变化较小,井壁稳定,实现了直接起下钻,提高了起下钻效率,很好地解决了东海大斜度井泥岩段的钻进问题,缩短了钻井工期,提高了钻井时效,为东海类似井型和岩性地层的钻井提供了良好的技术支持。   相似文献   

19.
肯234井钻井液工艺技术   总被引:2,自引:2,他引:0  
西哈萨克斯坦滨里海盆地东缘肯基亚克构造带的肯基亚克油田,因地质情况极为复杂,喷、漏、塌、卡等复杂事故频繁发生,钻井的成功率极低。完全采用中国钻井液工艺技术的肯234井,针对地层特点,选用两性离子聚合物(磺化)钻井液体系及配套技术,克服了大尺寸井眼大段泥岩的造浆、井壁稳定、高密度盐水钻井液的流变性控制、漏喷同层的压力控制等复杂问题,使该井在施工期间,井壁穗定、起下钻井眼畅通,全井事故、复杂时效均为零。通过该井的施工,初步建立了肯基亚克油田的钻井液技术方案,并对实践中出现的问题,提出了改进意见。  相似文献   

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