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相似文献
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1.
固体缓蚀剂GTH油井防腐技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
为了防止胜利孤岛油田含H2S和CO2酸性气体、采出水矿化度高的油井井下腐蚀,研制了以炔氧甲基胺及其季胺盐为主缓蚀剂,酰胺咪唑啉为复配缓蚀剂,加入多种辅助组分和加工助剂,用挤压成型方法制成的固体缓蚀剂GTH(φ55mm、L250mm的棒状物)。65℃时加量15和20mg/L的主缓蚀剂对N80钢试片在油田采出水中的缓蚀率为85%和90%,加入复配缓蚀剂使缓蚀率提高1%~2%。考察了含不同量缓蚀成分的GTH在65℃(及90℃)自来水中0~30天的动、静态溶出率,确定用于孤岛油田的GTH中缓蚀成分的含量为40%,在室内测得在油田采出水中的溶出速率为2.3~2.5mg/d.cm2,按日产液量每10m3下入2m长棒状缓蚀剂,可在一定时间内使油井采出水中缓蚀成分浓度维持在13mg/L。根据7口油井的检测数据,下入GTH后采出水的腐蚀速率平均由0.138mm/a降至0.023mm/a,缓蚀率为83%。简介了将GTH下入井内的工艺。在孤岛油田将该防腐蚀方法用于35口油井,32口井的检泵周期由4个月延长至8个月以上。图5表5参3。  相似文献   

2.
缓蚀阻垢剂HZ-X2的合成、性质及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
中原文留油田油井含水高于85%,采出水中CO2与HCO3^-构成弱酸性缓冲体系,腐蚀性和结垢性很强,油井、集输和注水系统既出现腐蚀,又发生结垢。针对该油田研制并生产了新型缓蚀阻垢剂HZ-X2。简介了合成方法及产品技术性能,讨论了缓蚀和阻垢机理,详述了室内测试结果,简介了现场试验和应用情况。该剂由缓蚀成份咪唑啉及其衍生物、阻垢成份膦基丙烯酸-马来酸(酐)共聚物及溶剂制成,易溶于水,可溶或分散于油,不增加原油的乳化。在室内测试中,加量>100mg/L时在65℃采出水中的静态缓蚀剂>75%,在70℃油水混合液(30:70)中的动态缓蚀率>70%。加量≥20mg/L时,在75℃采出水中对Ca、Mg垢的阻垢率>84%。在现场试验中,从1口油井油套环空按产水量加入该剂100mg/L,在20天内使采出水中含铁量下降,腐蚀速率降至接近0.07mm/a。在文留油田现场应用中,不同油井加入适量药剂(60-100mg/L),加药周期一般15d左右,采出水平均腐蚀速率由0.408mm/a降至0.075mm/a,结垢速率由3-7mm/a降至0.121mm/a。表3。  相似文献   

3.
油井采出液将会对金属设备造成腐蚀 ,所以以有机酸、多胺等为原料合成了GS 1油井缓蚀剂。对富含H2 S、CO2 及盐的污水 ,该缓蚀剂添加量为 50mg/L时 ,缓蚀率可达 80 %以上。静态腐蚀速率小于 0 .0 76mm/a,现场应用效果显著。该缓蚀剂原料来源广、生产过程简单、成本低 ,将是一种较有应用前景的油井缓蚀剂  相似文献   

4.
添加缓蚀剂是油气田控制井筒腐蚀的主要手段,如何筛选出合适的缓蚀剂是预防井筒腐蚀的关键。以某油田CO_2驱采出井(井筒内温度60~120℃,CO_2分压为0.2 MPa)缓蚀剂筛选评价为例,首先利用配伍性试验初步评价缓蚀剂的理化性能,然后采用电化学方法进一步筛选出缓蚀率大于90%的缓蚀剂,最后利用高温高压釜模拟现场工况(90℃和120℃,CO_2分压为0.2MPa),对拟选用的缓蚀剂进行腐蚀失重评价实验,并辅以SEM分析缓蚀剂的防腐效果。实验结果表明:7种待评价缓蚀剂中,4种缓蚀剂可与现场采出液良好配伍;缓蚀剂质量浓度为200mg/L时,有两种缓蚀剂在常压下的缓蚀率大于90%;在加注浓度为1 mol/L、模拟实际生产工况下,筛选出的最优缓蚀剂可将D级杆和N80的腐蚀速率降至油田腐蚀控制指标0.076mm/a以内。研究表明,先以配伍性评价,后通过电化学评价进一步筛选,最后采用高温高压釜模拟工况测试验证,可以快速筛选出适用于CO_2驱采油井的缓蚀剂。  相似文献   

5.
高效低毒的复配油井缓蚀剂GC-02   总被引:2,自引:0,他引:2  
张学锋 《油田化学》2004,21(2):162-164
中原文明寨、马寨油田采出水腐蚀性强,使用的芳胺类油井缓蚀剂DF-97毒性较大且效能较差。在80℃(井下温度)考察了低毒性的支链脂肪胺盐AU和咪唑啉盐MY-01及其复配物在油田采出水中对A3钢试片的缓蚀性能,发现AU有用量限量,MY-01 AU的缓蚀性能好于2种单剂,质量比为9/1时缓蚀性能最好,此复配缓蚀剂代号为GC-02。GC-02的缓蚀率随加量增大(10~140mg/L)而增大,加量为40mg/L时超过79%。GC02在用量10~120mg/L时的缓蚀效果好于现用缓蚀剂DF-97和QY-SL(咪唑啉类)。现场使用加量定为80mg/L,每隔3~7天按计算量从环空投加一次,6口油井由使用DF-97改为使用GC-02后,采出水中总铁含量平均由10.6mg/L降至4.7mg/L,井口挂片腐蚀速率由0.152mm/a降至0.025mm/a,单井缓蚀剂月投加量由300kg减至250kg。图1表3参1。  相似文献   

6.
通过对采出水水质、垢样/腐蚀产物检测和结垢饱和指数计算,分析了鄯善油田油井腐蚀结垢原因,并优选了缓蚀剂和防垢剂的种类和投加量。结果表明,油井腐蚀结垢并存,腐蚀产物为FeS和FeCO_3,垢成分为CaCO_3;结垢的主要原因是CO_2分压降低;而腐蚀的原因为采出水Cl~-含量高、矿化度高、在井底条件下pH值低以及S~(2-)促进腐蚀和垢下腐蚀等;优选出的HCA-5C缓蚀剂和WCSI-2防垢剂,能有效防止油井腐蚀结垢,当HCA-5C缓蚀剂质量浓度为100 mg/L时,N80钢的腐蚀速度不大于0.076 mm/a;当WCSI-2防垢剂加量为20 mg/L时,其防垢率不小于90%。  相似文献   

7.
垦西油田的井下腐蚀与化学防腐蚀   总被引:2,自引:0,他引:2  
垦西油田井下金属设备腐蚀严重,检泵周期短,严重影响油田生产。对典型油井的产出水、产出气及注入水的成份进行了分析,判定主要腐蚀因素是溶解的和气态的H2S及游离CO2气体,既有地层水腐蚀,也有气体腐蚀。合成并评价了油井缓蚀剂GS-1(膦甲基化的有机酸酰胺溶液,有效成份含量40%),加量为50mg/L时,无论在模拟油田污水中,还是油井采出液中,对N80钢、A3钢的缓蚀率均在80%以上,优于现用的两种缓蚀剂。在垦西油田12口油井中,每日从油套环空加入GS-125kg,使检泵周期由1.5-3个4月延长到6-8.5个月以上。简介了GS-1的合成方法。  相似文献   

8.
海洋某油田注水管线发生较为严重的腐蚀,本文针对油田的现场环境,分析了油田的注水性质,筛选出一种效果优良的缓蚀剂配方HS-1,并通过LPR仪器探究其现场应用效果。现场试验表明:在20 mg/L加注浓度条件下,缓蚀剂HS-1可将腐蚀速率控制在0.030 7 mm/a左右,具有较好的缓释效果。  相似文献   

9.
李平 《石油天然气学报》2012,34(10):137-140
针对孤岛采油厂垦西油田K71断块油水井管柱、泵、地面管网腐蚀、穿孔严重,检泵周期短,作业费用高的问题,开展垦西油田腐蚀原因分析,研究开发了相应的油井缓蚀剂及加药工艺。该工艺对富含H2S、CO2的含盐油井,在添加量为30mg/L时,缓蚀率可达70%以上,静态腐蚀速率小于0.076mm/a,现场应用效果显著。  相似文献   

10.
高含硫气田CHJ系列缓蚀剂的研制与评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决高含硫气田高H2S/CO2分压、单质硫共存条件下集输系统的腐蚀问题,将咪唑啉季铵盐、噻唑衍生物与助剂按一定比例复配形成棕红色的CHJ系列缓蚀剂。在模拟普光气田集输系统介质条件下,缓蚀剂CHJ-1和CHJ-7存在下抗硫钢L360的腐蚀速率大于0.08 mm/a,其余5种缓蚀剂均使L360的腐蚀速率小于0.076 mm/a。其中加有缓蚀剂CHJ-4和CHJ-5的腐蚀速率最小,分别为0.046、0.038 mm/a,其缓蚀率分别为92.6%、93.9%。在连续加注与油溶性缓蚀剂预膜复合使用时,连续加注CHJ-4、CHJ-5和现场在用国外缓蚀剂CI-12的腐蚀速率分别为0.032、0.025、0.058 mm/a,CHJ缓蚀剂的缓蚀效果较好。腐蚀样片形貌分析和电化学实验表明,缓蚀剂在金属基体表面形成了较好的保护膜。并且缓蚀剂与现场溶硫剂配伍良好。图4表3参8  相似文献   

11.
DPI—03型钻井液缓蚀剂的研制   总被引:4,自引:1,他引:3  
针对华北油田钻井过程中钻具腐蚀严重的状况,研制出DPI-03型(原型号为DFI-03)钻井液缓蚀剂并对其缓蚀效果和与钻井液的配伍性进行了评价。在CO_2气压力为1MPa时,该剂100℃时的缓蚀率达90%,120℃时的缓蚀率在80%以上。该剂对钻井液的性能无不良影响。  相似文献   

12.
通过室内静态挂片试验和电化学测定,研究了缓蚀剂CK-121在两种磷酸酸化液中对N-80油管钢的缓蚀性能及其作用机理。研究结果表明,CD-121在磷酸酸化液中用量小,抗温性好,缓蚀效率高,是一种阴、阳极混合控制型优质磷酸介质缓蚀剂。  相似文献   

13.
中国油田堵水技术综述   总被引:17,自引:0,他引:17  
刘翔鹗  李宇乡 《油田化学》1992,9(2):180-187
本文论述了我国油田堵水技术的发展及其在油田开发中的作用,总结和阐述了油井化学堵水技术和注水井吸水剖面调整技术的原理和效益,指明了实践证实的有成效的工艺方法和堵水技术发展方向。  相似文献   

14.
本文简要介绍了大庆萨南油田开展CO_2驱油试验,在腐蚀与结垢问题上所采取的防护措施和方法。  相似文献   

15.
复合盐水钻井液缓蚀剂DFP的研制及应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
唐善法  马成发 《油田化学》1997,14(2):110-114
用极化电阻法和动态腐蚀模拟法测定了工业生产的和专门合成的五种缓蚀剂在钠盐水和复合盐水中的缓蚀性、抗氧性和耐温性,研究了筛选出的两种缓蚀剂(TPC和TPA)的极化曲线,考察了它们在复合盐水泥浆中缓蚀性的浓度依赖关系,在此基础上研制出缓蚀剂DFP:配入除氧组分的1∶2的TPC+TPA。此剂在室内评价中缓蚀率达84%,两口井多井段现场检测中缓蚀率在80%以上,与饱和复合盐水钻井液的配伍性良好。  相似文献   

16.
本文介绍了 HK-1注水井环空保护液的室内研制、性能评定和现场试验结果。该保护液具有杀菌、缓蚀、阻垢三种性能,注水井环形空间加保护液后,环空水质改善,油套管的腐蚀减缓,产生的技术和经济效果明显。  相似文献   

17.
高性能复配型土酸酸化缓蚀剂V—1   总被引:3,自引:0,他引:3  
张军闯  胡忠厚 《油田化学》1997,14(3):205-208
为了防止地层酸化时土酸对钢铁设备及井下油、套管的腐蚀,研制了V1型土酸酸化缓蚀剂。该剂是以一种有机胺盐、炔醇和商品缓蚀剂Dodigen95为主要成分的复配型缓蚀剂,适用于各种土酸酸化体系。本文介绍了该剂的室内性能评价和现场试验结果。  相似文献   

18.
吐哈油田生产井蜡沉积物系统分析及蜡沉积机理探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
董丽坚  王彪 《油田化学》1995,12(2):113-116,24
用溶剂萃取分离,气相色谱,红外光谱、核磁共振等方法分析研究了吐哈油田特别是鄯善油田生产井的蜡沉积物,吐哈原油中的蜡按烷烃碳数分布有C13-C35和C30-C65两个峰区,其中第二峰区的高碳石蜡含量超过蜡总含量的50%,蜡熔点很高,为84-100℃,基本上是不带支链的纯粹正构烷烃,极易从原油中析出。对蜡沉积作了初步探讨和推论。  相似文献   

19.
谢朝阳  王鑫  王健  张志翔  单永卓 《油田化学》2000,17(3):246-248,280
根据大庆榆树油田注水井地层,井筒及其配套系统结垢原因,研制了清垢剂(地层解堵剂)YQG和防垢剂YFG;针对该油田储层特点开发了运用暂堵转向技术,能控制处理强度的注水井清垢解堵工艺,应用该工艺和清垢剂YQG在8口注水井进行清垢解堵试验,获得了良好的增注效果;在13口注水井进行连续注入防垢剂YFG的长期(1年)防垢试验中,注入压力上升幅度和视吸水指数下降幅度均显著减小。  相似文献   

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