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哈尔濱市平房人民公社水泥厂,使用直焰式自然通风的圓筒間歇窑煅燒石灰罱囉妹猴灐⒚呵驘?使得每吨石灰的煤耗从过去用烟煤时的0.8—1.O吨降低到0.17吨,并在窑内料层的最上部装一层泥球,利用窑內余热煅燒?耸彝?煅燒后的煤餅和泥球还可以制成150号的石灰燒粘土水泥。 相似文献
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内燃烧砖,如焙烧火度过大,砖坯表面烧结,其内部由于产生大量气体,无法逸出,因而形成“面包砖”。为了消除“面包砖”,我们最初采取的办法是在码窑时,一排火眼码封门坯,一排火眼搭清火眼。企图在添煤焙烧时,用封门坯烧窑顶,用清火眼烧窑底,避免烧中心。但结果从火眼向窑底投煤时,细的燃料在通过窑中心高温带时,当即随着火行方向发生猛烈的燃烧,不能全部落入窑底,仍不能解决窑中部温度过高而出现“面包砖”的问题。 相似文献
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轮窑焙烧都是采用从火眼向窑内投煤 ,为了降低煤耗 ,我们进行了将外投煤预先铺在窑底部的试验研究 ,取得了良好效果 ,现介绍如下。1 试验条件试验是在一座停产 3年的 2 8门直通道轮窑内进行。窑室宽 3.6m ,高 2 .6m ,长 5m。每门码掺内燃粉煤灰 15%的页岩普通砖 1万块。烟道为上部环行烟道 ,机械抽风。由于多年没烧 ,窑底比较潮湿。试验用煤为粉状褐煤 ,灰分 18.77% ,挥发分57.51% ,全硫 0 .32 % ,发热量 19997.12kJ/kg ,煤粉的粒度为小于 5mm的颗粒占 70 %。铺煤量每门 4 0 0kg ,厚 15mm。先铺煤 ,后码砖。2 试验效果1999年… 相似文献
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“黑头砖”主要出现在窑底或火眼部位。黑头砖不仅严重影响产品质量,降低合格率,而且也浪费燃料。造成“黑头砖”的主要原因是码窑和投煤操作不当造成的。在码窑方法上,许多乡镇砖厂仍沿用“灯笼挂”腿子(即四行炕五行搭桥的码法)。靠窑底的一层是顶头连续码,每两坯之间都是一条两侧封闭的火道,燃料通过火眼投入窑底就落到这种通道中。投煤量稍大,两侧就堆积到 相似文献
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根据砖瓦企业生产成本居高不下的情况,就如何利用农村丰富的燃料资源,以草代煤,降低生产成本,变废为宝,治理环境等进行了调查,对几种染草烧砖的码窑形式,火眼设计、焙烧方法及安全生产等作了介绍。 相似文献
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烧火工人通过技术研究会的多次研究,并结合以往积累省煤经验,在保证质量、增加产量的基础上,改进了烧码窑法,降低了燃煤率. 1.适当缩短焙烧火眼排数,减少红砖的焙烧时间.如1953和1954两年用“三段长烧”15排火的烧法,每排火眼的烧成时间是12小时.1955和1956两年改进焙烧9排火眼,烧成时间是6-7小时.1957年焙烧6-7排火眼,烧成时间仅3小时多一点,由于烧成 相似文献
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华新水泥厂二号窑从1957年初开窑后生产情况一直很坏,一季度无论小时产量、快转率、煤耗、料耗及运转周期等都未完成计划指标.4月9日红窑后被迫停窑检修.检修时对链条进行了补挂、更换了煤风管,校正了风门,冷却机及煤磨等设备,检修后在日常生产中加强了岗位会议,统一了三班操作,对保护 相似文献
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工業企業燃燒性液体倉庫可分为兩类:第一类为独立性的倉庫,用来大量貯存燃燒性液体,并供应工業企業的需用。第二类为附屬于工業企業的,用来貯存燃燒性液体,以滿足其自身生产上的需要。一般工業企業燃燒性倉庫的設計,多半属于后者,故本文所探討的仅限于該类倉庫。工業企業所用的能引起燃燒的液体很多,如各种液体燃料油、淬火油、潤滑油、溶剂等;因为均具有燃燃性,故通称之为燃燒性液体。由于有極大的火灾危燒性,因此在貯存运送时应予以特別的注意。設計該类倉庫,牽涉的問題很多,茲概述其中有关的主要方面,以供总体設計参考。一燃燒性液体的种类与級別 燃燒性液体按压力为760公厘水銀柱时的蒸汽閃 相似文献
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各地砖瓦厂的生产实践表明,内燃烧砖较外燃烧砖可降低煤耗30%以上。但采用内燃烧砖时,如果某些技术问题处理不当,也容易产生过火、倒窑、“砖心”等问题。现对以下几个问题试加探讨。一、内燃烧砖为什么能省煤内燃烧砖所以能节省燃料,其实质是烧制单位产品耗热量的降低。耗热量降低的主要原因是:第一、缩短了热传导的作用时间。普通外燃烧砖,燃料的热能除一部分直接辐射给砖坯外,主要是通过燃 相似文献