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本文根据热化学平衡理论,对于均质充量四冲程火花点火发动机建立了一个燃烧效率η。的简单而精确的模型。模型假设对于氢碳比与异辛烷类似的碳氢燃料,η_o仅是燃料空气当量比φ的函数,公式为: η_o=0.959+0.129φ-0.121φ~2 0.5≤φ≤1.0 η_o=2.594-2.173φ+0.546φ~2 1.0≤φ≤1.5 这一模型在能代表一般类型发动机及运行状态的压缩比、负荷、点火正时和转速范围内,可对实验值作出精确预测;在发动机转速高于典型转速时,本模型的预测值有些偏高;而在不完全燃烧、点火或贫油极限附近的运行状态下则不适用。本文还简单地讨论了这一模型的可能用途。 相似文献
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柴油机瞬时平均传热数的回归公式 总被引:2,自引:0,他引:2
本文分析了现有的柴油机瞬时平均传热系数各计算公式,应用误差理论和回归分析处理,得出一个回归公式: a_(gφ)1709.2D~(-0.2)*T_φ~(-0.2)*T_φ~(-0.53)*p_φ~(-0.8{C_m+b*[p_φ-p_a((V_a)/(V_φ))~(1.36]}~(0.8) 式中,系数b=4.520-0.349p_z。回归的相关系数r不小于0.98174、剩余标准差s不大于0.07801,按数理统计理论可以期望本公式将比参与回归的各公式更为精确,并且具有更为宽广的适用范围。 相似文献
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5装配工件时发现工件小5.。.,尺寸不合格指出废品率比较高的原因: 检验时,抽检的比例小。 裹零件制造工艺过程参数一”’…’一‘””厂}一”犷一{一『’『加’全一毓范盯 设备}夹具}刀具}测量工具Ise一瓦.石瓜喜二厂丁一厄二兀二二-厂几互仄奋- {}(}叨日绪沐沃},叨日Ul胜、刀之}戈上拍l翻‘—{—{—{-一-一}里兰卜里竺一阵丝一,半自动车床}弹簧夹头}魏黔洲}袅瞿翌:…1}8。{。.1;、、.一.‘.}:-.-一1一,丁厂岁方尸}:盯丫:丫、_{一__.:二_},.--一::一}抽检10%┌─────┬─┐ │群套一J │哥│┌───┼─────┤ ││匕习…│厂粉… 相似文献
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我厂加工一种湿式气缸套,其支承肩厚度尺寸公差要求很严,为0.015mm见图1.用千分尺检测气缸套支承肩厚度,由于千分尺上的活动套筒转动一个格为0.01mm,而0.005mm只能为半个格,用目测半个格,容易产生误判;另外,在用千分尺检测气缸套支承肩厚度的过程中,支承肩下面有上腰带,其直径为φ125mm,而支承肩直径为φ131mm,所以支承肩下端面只有3mm空间.而千分尺本身的固定量砧外圆与弓形架上的安装固定量砧的外圆之间还有0.5~1mm间隔.这样检测时,千分尺本身支承固定量砧的外圆先接触气缸套支承肩下面的外圆,而量砧的外圆却不能接触支承肩下面的外圆.使千分尺上的固定量砧与气缸套支承肩端面的接触受到一定的限制;并且千分尺上下中心线也不经过所检测的工件.所以,为了减少误判,保证量检具的测量准确性,我们设计了一种简易的检测工具. 相似文献
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1 问题的提出 在气缸套生产过程中,气缸套的斜水封槽如图1,图纸给定尺寸是φ和角α。由于φD不好测量,且生产控制φD并不能保证角α在公差值之内,而改为测量φA、φB尺寸来控制φD及α角度。开始,由于未对φA、φB的尺寸关系详细计算,以至在生产和终检时,对φA、φB尺寸是否保证了φD尺寸及α角,心中无数。经过我们的分析计算,找到了φA、φB的尺寸公差关系,指导了生产,保证了产品的质量要求。 相似文献
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我厂加工的干式铸铁气缸套见图 1。工艺要求给磨床留加工余量为 0 .3mm。磨床磨削后 ,经常留有车床加工的刀痕。分析其原因 ,工件壁薄 ,在车床上精加工时 ,工件产生夹紧变形。变形大的地方 ,即工件外涨大的部分 ,都被车刀切削掉了。当去掉夹紧力后 ,工件恢复常态 ,涨大的地方就被车削深了。而磨削加工是在无心磨床上。工件磨到尺寸后 ,被车深的地方就磨不到了 ,而保留车刀的加工痕迹。由于工件的外圆表面凸凹不平 ,还导致无心磨加工图 1余量的不均匀 ,使砂轮的砂粒脱落也不均匀。影响工件的产品质量。勤修砂轮 ,又导致砂轮的消耗增快。为此 … 相似文献
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4.3.1支承轴颈的加工凸轮轴支承轴颈尺寸:3-φ50(-0.025)/-0.055mm 支承轴颈同轴度:φ0.02mm 支承轴颈圆度:0.005mm 支承轴颈圆柱度:0.007mm 为了保证支承轴颈的加工精度,我们选用数控车床车削支承轴颈、数控车小端轴颈,在加工过程中采用单刀车削,中心架支承,在一台数控车床上完成粗车及精车,以减少支承轴颈的变形。支承轴颈的磨削选用普通外圆磨床和高精度外圆磨床粗、精磨支 相似文献
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本文介绍了我厂利用仓库积压的φ60×7-80毫米鳍片管为坯料,试制成φ25×6-25毫米管材的拉拔新工艺。该工艺试制成功,不但解决了生产1000吨/时锅炉需用的钢管,而且还节约了大量资金。可供有关人员作参考。 相似文献
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乙醇燃料均质压燃(HCCI)燃烧边界 总被引:9,自引:0,他引:9
在一个单缸排量为1.14L、压缩比为17:1的自然吸气发动机上,使用乙醇燃料采用进气道低压喷射,进行了HCCI燃烧区域的实验研究,结果表明,在进气温度为150℃时,乙醇燃料可以在较宽的范围内(φa=1~9)实现HCCI燃烧,并且以过量空气系数为标志存在着明显的边界,当过量空气系数φa〉9时,燃烧不完全、甚至熄火,φa=9为该实验条件下的稀燃界限,当过量空气系数φa〈3时,不加EGR则产生爆震燃烧;加入EGR则爆震现象消失,可以实现HCCI燃烧,φa=3为该实验条件下的爆震限,当过量空气系数咖。〈1时,加入较多的EGR可以实现HCCI燃烧,但由于燃烧不完全,CO排放大幅度增加,指示效率下降,φa=1为该实验条件下的浓燃界限。 相似文献
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我厂生产的6T/H链条炉炉排链片(见图1),材料为16Mn,料厚14mm。原工艺,仿形气割内圆与齿形→加工内圆与销孔→组装。由于该另件批量较大,技术要求较高,气割后工件质量往往达不到图纸技术要求,造成废品率较高。 82年设计制造了一副链片冲模,将工艺改为:仿形气割内、外圆尺寸φ450/φ230→加工内孔φ240_(+0.10)~(+0.185) 相似文献
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在当量比φ=0.5、压力为2~7 MPa以及温度从930 K到1 140 K的条件下,用快速压缩机研究氨气(NH3)和甲烷(CH4)混合气的着火延迟时间,其中CH4占总燃料的摩尔分数分别为0、5%、10%及50%.另外,在φ为1.0和2.0的条件下对掺入10%CH4的混合气进行着火延迟时间测试.CH4对NH3的着火过程具有非常明显的促进作用,随着CH4占总燃料的比例越来越高,混合气的着火延迟时间缩短,同时CH4对着火的促进作用趋于平缓.含10%CH4的NH3的着火延迟时间在φ为0.5和1.0的条件下变化很小,而当φ=2.0时着火延迟时间增加约50%.利用试验数据对6种不同的NH3氧化机理进行了验证,所开发的机理预测着火延迟时间最为准确,除了在最高温度,CH4摩尔分数为50%时试验与计算差异达到了50%,其他所有条件下机理的预测... 相似文献
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利用MATLAB软件编写了纹影图片批量处理程序,从火焰传播各方向上获得半径值,提出以半径均值、半径均值相对误差和半径提取值标准偏差3个指标来评价火焰传播半径的分布状态.研究表明:点火电极是导致火焰传播失真的重要原因,通过优化排除点火电极的影响角度范围(γ为65°~115°和245°~295°)来减小测量误差;优化后,半径均值增幅为0.96%~2.08%,半径均值相对误差减小为-0.06~0.86,半径提取值标准偏差减幅为44.20%~71.33%.综合考虑,在初始温度Tu=323 K、初始压力pu=0.1 MPa、当量比φ=1.0和稀释率φr=6%工况下,优化选择的火焰传播半径测量角度步长Δθ=6°. 相似文献