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相似文献
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1.
潘一凡 《炼铁》1995,14(6):46-46
1994年10月25日杭钢1号高炉(342m~3)发生炉缸烧穿事故,从铁口左侧下方流出铁水及渣液约70余t。烧穿部位位于铁口中心线左侧800mm,铁口中心线以下450mm处,即炉缸第一层23号、24号冷却壁与炉缸第二层23号、24号冷却壁交界处。共计烧坏第一层23号、24号,第二层23号、24号、1号冷却壁5块,休风131h,影响产量4000余t。据分析,此次炉缸烧穿的原因主要有以下几方面:  相似文献   

2.
周汝莆  王绍斌 《炼铁》1989,8(4):33-37
1988年2月18日3时24分本钢2号高炉炉缸烧穿,本文对这次事故作了分析,指出长期强化冶炼、炭砖质量差是这次炉缸烧穿的主要原因.  相似文献   

3.
罗吉敖 《四川冶金》1996,18(3):18-19
探讨炉缸烧穿机理及处理措施。  相似文献   

4.
5.
1 引言 新钢7号高炉有效容积600m~3,1993年9月28日建成投产,到2002年2月6日,共产生铁3052801t,单位炉容产铁5088t╱m~3。其间在1998年12月3~18日和2001年9月18~30日分别进行了恢复性小修和简易中修,主要是更换大、小钟等炉顶设备,2001年中修时对炉身部分砖衬重新砌  相似文献   

6.
介绍了近年来国内高炉炉缸炉底烧穿事故及其处理方法,分析了烧穿的原因,从高炉长寿高效目标出发,提出改进对策,期望迅速扭转烧穿事故频发的局面。  相似文献   

7.
介绍了高炉炉缸烧穿前的操作维护及事故后的处理,并提出预防炉缸烧穿的措施。  相似文献   

8.
对高炉炉缸烧穿的原因进行了分析探讨,并对烧穿后的炉况恢复进行了总结,提出了一系列护炉保产措施,为高炉的安全生产提供了保障.  相似文献   

9.
10.
对高炉炉缸烧穿的原因进行了分析探讨,并对烧穿后的恢复进行了阐述。  相似文献   

11.
安钢7#高炉因原燃料变化,连续塌滑料和长期亏料线,使炉前出铁出渣受影响,而且由于高炉调整和操作应对不到位,引起炉凉事故。通过采取集中加焦提炉温等措施,炉况得到了恢复。  相似文献   

12.
安钢两座2000m^3级高炉铁口近期相继出现烧坏铁口框架,铁口区域炉壳损坏,危及铁口区冷却壁,影响铁口安全和高炉长寿生产。通过分析原因,妥善处理,制定实施预防铁口损坏的措施,效果较好。  相似文献   

13.
介绍了承钢处理高炉结瘤的概况,探索出用炸瘤法处理炉身中上部结瘤、采用“深空料线烧洗法”处理炉身中下部结瘤的方法,并根据结瘤的机理指出:原燃料质量差、操作制度不合理是结瘤的主要原因。  相似文献   

14.
高炉冷却系统是高炉安全、高效生产的重要保障,也是制约一代炉龄的关键因素.安钢永通2号高炉冷却系统设计中采用了软水联合密闭循环技术,系统冷却强度大,运行可靠,可以节约大量水资源和电能,是一项资源节约型技术.  相似文献   

15.
陈利 《四川冶金》2009,31(5):24-27
对攀钢新3^#高炉(2000 m^3)年修开炉及快速达产的经验进行了总结。通过制定合理的开炉方案,开炉过程中确定合理的送风制度和装料制度,控制适宜的加风、开风口及渣铁排放进程,优化高炉操作,确保炉况稳定顺行,从而使新3^#高炉开炉顺利,并实现快速达产。  相似文献   

16.
刘天伟 《四川冶金》2006,28(1):14-16
攀钢2号高炉(1200m^3)第三代炉役扩大性小修于2005年3月15日开炉,此次开炉由于采用了快速烘炉、带风装料、炉底多点送风点火、优化炉料结构等技术,开炉后设备故障少,炉缸活跃,加风顺利,炉况顺行。开炉第三天高炉利用系数就迭到了2.288,四月份日产生铁迭3264t,利用系数2.720,创攀钢高炉开炉迭产历史最好成绩。  相似文献   

17.
鉴于龙钢1^#高炉能耗较高和未对该高炉入炉原料及综合炉料的冶金性能做过全面分析的实际,通过对其入炉原料和综合炉料的冶金性能进行全面的测定及分析,为优化高炉炉料结构,提高高炉精料水平,促进高炉节能降耗提供依据。  相似文献   

18.
杨双平 《钢铁研究》2001,(4):8-9,13
水冶高炉采用精料和球团烧结生产工艺 ,同时加强了操作管理 ,使高炉利用系数提高 0 .5 75t/ (m3 ·d) ,焦比降低 40 .6 6kg/t  相似文献   

19.
桂国华 《钢铁》1999,34(5):9-10,18
详细介绍了酒钢1号高炉(1513m^3)1998年4月停炉进行改造性扩容大修后6月13日新1号高炉(1800m^3)开炉后高炉快速达产的经验。  相似文献   

20.
插入式炉内摄象仪能连续获取炉内图象,是一种新型炉内实时监测装置。在高炉生产条件下,工长使用炉内摄象仪可在线观察炉内图象,及时了解斜面煤气流分布、炉内设备工作状况和炉况异常等信息,直观诊断炉况,有效地指导高炉操作。济钢6号高炉使用炉内摄象仪以来,改变了传统的间接推断和预报炉况模式,实现了高炉长期稳定高效运行,主要技术经济指标创历史最好水平。  相似文献   

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