共查询到17条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
针对原矿成分复杂,全泥氰化炭浆工艺吸附后载金炭泥质重,银、铜、钙、铁等杂质品位高,高温高压解吸电解载金炭生产中解吸电解循环管道易结垢堵塞,金、银解吸率偏低,解吸时间长,金泥难冶炼等问题,进行了解吸电解工艺试验研究与生产实践。结果表明:在高铜、铁、钙载金炭高温高压解吸电解生产过程中,采用氢氧化钠质量分数2%,氰化钠质量分数0.25%,除垢剂0.2%的组合解吸药剂配液制度,解吸电解温度控制:一段125℃恒温5h,最高温度控制155℃,解吸流量控制在2.25倍炭床体积,贫炭酸洗率控制80%,可解决解吸管道易堵塞难题,解吸电解流量得到稳定保障,管道筛网拆换频次由原来的一天一拆换提高到15天一拆换;金解吸率由83.83%提高到87.15%,银解吸率由95.41%提高到98.37%;解吸电解时间由每柱19.15h缩短至16.67h。加快氰化金银吸附速率,氰化尾槽金银浓度实现科学控制,提升金、银综合回收率。 相似文献
2.
针对高温高压无氰解吸电解工艺处理低金高银铜载金炭过程中需添加NaCN,存在氰化物污染,金、银解吸率偏低等问题,研究开发了一种新型无氰解吸剂C。工业应用表明:在低金高银铜载金炭高温高压无氰解吸电解过程中,采用质量分数2%的NaOH和质量分数0. 10%的新型无氰解吸剂C作为组合添加剂,可杜绝氰化物的污染,提高金、银解吸率,金、银解吸率分别提高到98. 99%和97. 60%,相较单一添加NaOH,分别提高3. 85百分点和6. 13百分点,累计新增经济效益约271. 06万元,经济效益和社会效益显著。 相似文献
3.
高温高压无氰解吸电解工艺在夏家店金矿的应用及改进 总被引:1,自引:0,他引:1
采用高温高压无氰解吸电解工艺设备,通过对解吸液中NaOH浓度、解吸液流量进行工业试验考察及优化改进,在压力0.50~0.60 MPa、温度150℃、解吸液中w(NaOH)3%~5%、解吸液流量2.5 m3/h左右、解吸时间8 h条件下,载金炭金解吸率可达99%以上,取得了较好的技术经济指标。 相似文献
4.
针对金精矿氰化炭浆提金过程中活性炭吸附残留浮选有机药剂及富集其他杂质元素,导致载金炭解吸电解回收金效果差、贫炭金品位高等问题,开展了载金炭解吸电解工艺优化,并进行了生产实践。结果表明:通过强化源头水洗载金炭,补加氢氧化钠解吸液由2.5%降低到1.25%,解吸流量由6 m3/h降低到4.5 m3/h,电压由2.0 V提高到2.5 V,电流由2 400 A提高到2 900 A,在相同解吸电解时间下贫炭金品位由200 g/t以上降至50 g/t以下,金解吸率由74.8%提升至96.7%,电解贫液金质量浓度由2.0~4.0 g/m3降至1.0 g/m3以下,极大改善了金精矿氰化炭浆提金工艺载金炭解吸电解效果,提高了金回收率。 相似文献
5.
《有色金属(冶炼部分)》2020,(5)
针对原矿成分复杂,全泥氰化炭浆工艺吸附后载金炭泥质重,银、铜、钙、铁等杂质品位高,高温高压解吸电解载金炭生产中解吸电解循环管道易结垢堵塞,金、银解吸率偏低,解吸时间长,金泥难冶炼等问题,进行了解吸电解工艺试验研究与生产实践。结果表明:在高铜、铁、钙载金炭高温高压解吸电解生产过程中,采用氢氧化钠质量分数2%,氰化钠质量分数0.25%,除垢剂0.2%的组合解吸药剂配液制度,解吸电解温度控制:一段125℃恒温5h,最高温度控制155℃,解吸流量控制在2.25倍炭床体积,贫炭酸洗率控制80%,可解决解吸管道易堵塞难题,解吸电解流量得到稳定保障,管道筛网拆换频次由原来的一天一拆换提高到15天一拆换;金解吸率由83.83%提高到87.15%,银解吸率由95.41%提高到98.37%;解吸电解时间由每柱19.15h缩短至16.67h。加快氰化金银吸附速率,氰化尾槽金银浓度实现科学控制,提升金、银综合回收率。 相似文献
6.
载金炭解吸新方法的研究——有机试剂无氰解吸 总被引:1,自引:0,他引:1
采用无氰化钠的解吸液,用有机试剂汽解吸法进行载金炭解吸的研究。实验中选择(Ⅰ)、(Ⅱ)两种体系。分别探讨有机试剂浓度NaOh浓度、Na2CO3浓度,解吸时间及水质等因素对解吸率的影响,并初步进行了活性炭活性试验,研究发现,采用(Ⅰ)体系和(Ⅱ) 体系可使载金炭解吸率分别达到99.4%和99.7%,贫炭吕位降至20g/t以下,水质对解吸几乎没有影响,解吸贫炭经水蒸汽热再生后活性仍然很强。 相似文献
7.
8.
9.
10.
11.
载金炭的酒精蒸馏无氰解吸法评述 总被引:5,自引:3,他引:2
概述了国内外载金炭解吸技术发展状况,从理论及应用方面较详尽地论述了载金炭的酒精蒸馏无氰解吸法的原理及特点,针对选择解吸工艺及设备时所涉及的一些问题进行了阐述。 相似文献
12.
13.
The desorption of gold from activated carbon is promoted by adding organic solvents to aqueous cyanide solutions. At 65–80°C the elution of gold is fast and is not affected by water quality. The Micron procedure involves pretreatment of the loaded carbon with NaCN/NaOH followed by elution with methanol vapour and condensate. Carbon is packed into a column above the distillation pot and acts as a fractionating column. Recovery of the methanol condensate leaves a methanol-free concentrated gold solution and carbon containing less than 200 g t?1 gold suitable for recycling.Aqueous acetonitrile and ethanol are equally effective solvents and desorb gold from carbon slightly faster than methanol. Results of laboratory and pilot testwork using methanol, ethanol and acetonitrile are described. Typically, gold is stripped from the carbon in 4–6 hours in 1 bed volume of solution to give concentrated gold eluates. The carbon retains a high kinetic activity after solvent stripping which is slightly better than that after stripping by the Anglo or Zadra procedures.A cost evaluation indicates that the Micron procedure is cheaper than the Zadra procedure due to significant time and energy savings. It is suited to operations requiring regular and rapid carbon stripping and recycling. 相似文献
14.
高铜载金炭脱铜试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
针对裁金炭中铜品位高对金的吸附、解吸、电积和冶炼存在较大影响问题,进行了高铜载金炭氰化脱铜试验研究,结果表明:载金炭中铜的脱除率达到91%以上,金基本不被浸出;脱铜后栽金炭经高温高压无氰解吸,金的解吸率明显得到提高. 相似文献
15.
16.
针对云南某金矿的高银低金载金炭解吸效果不理想,根据影响解吸效果因数分析,采用调整解吸液药剂浓度配比,大大的缩短了解吸时间,降低了解吸贫炭金、银品位,提升了解吸率,取得了很好的经济技术指标。 相似文献
17.
GUO Jia SHANG Cheng-jia YANG Shan-wu WANG Ying WANG Lian-wei HE Xin-lai 《钢铁研究学报(英文版)》2009,16(6):63-63
The influence of carbon content on the mechanical properties of high yield strength bridge steel has been investigated. The results show that, the excellent mechanical properties and corrosion resistance were obtained for the steel with carbon content between 0.03 wt.%-0.05 wt.%. According to these results, a weathering bridge plate steel with 0.045 wt.% carbon content has been developed. The appropriate control cooling process has to be taken due to the results of CCT and TTT to ensure both microstructure and mechanical properties. Continuous cooling transformation (CCT) curve of the new developing steel presents that when accelerated cooled is faster than 5℃/s, the intermediate transformation products can be formed. The isothermal transformation test (TTT) displays that the intermediate transformation temperature range in 600℃~530℃. Yield strength of the new developing steels reached 500MPa, the elongation and toughness of which are both excellent. 相似文献