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天津铁厂有5座高炉。1990年前采用铸造的空腔风口,破损多,寿命短,严重地制约着高炉生产水平提高。1990年8月,在3号高炉试验了纯铜板焊接旋流风口。在常压水的条件下,取得了较好的效果。1992年在其他高炉推广,1993年7月4座大高炉均采用这种风口。全厂风口平均寿命大大提高,见表1。同期在300m~3高炉上采用了双室旋流铸造风口,也取得了很好的效果。至1994年基本上解决了天铁高炉风口破损多、寿命短的技术难题。 相似文献
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高炉风口破损机理及寿命探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
结合风口工作环境,阐述了风口破损的4种机理,即熔损,开裂及龟裂,磨损和曲损。结合我国高炉风口现状,从风口结构,风口制造质量,风口冷却,高炉操作,喷吹煤粉等方面分析了影响风口寿命的因素,并根据分析提出了一系列提高风口寿命的措施。此外,还简要介绍了与风口制造有关的新技术动向。 相似文献
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本文分析了高炉扩容改造后风口损坏严重的原因,提出了减少风口烧损、防止磨坏风口、提高风口质量等措施。逐项措施实施后,损坏风口数量明显减少,保证了高炉稳定顺行。 相似文献
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高炉风口漏水的在线检测On-LineDetectionofBlastFurnaceTuyereLeakage摘自《SteelTimesInternational》,1995,No.4,21高炉风口采用高压循环水进行冷却。为了防止高炉的损坏,必须在早期... 相似文献
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文章分析了COREX高炉铜冷却壁波纹补偿器焊接点漏气原因.介绍了现场处理方法,并提出了解决冷却壁波纹管漏气的方案.认为在今后的设计中因尽量避免采用多种材料在一起的异种金属焊接. 相似文献
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高炉炉壳钢板厚80mm,材质为BB503;风口法兰厚140mm,材质为ZG35;由于炉壳与风口法兰均是高炉重要的炼铁生产设备结构件,且两者材质差异大,需采取周密而详实的焊接工艺,确保两者之间的焊接质量. 相似文献
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采用自动埋弧堆焊的方法对炼铁料钟、料斗配合表面进行堆焊,用1Cr18Ni9Ti作为堆焊的过渡层,3Cr2W8作为堆焊层,提高了接合面的强度及耐磨性,从而延长了料钟、料斗的使用寿命及设备检修周期,提高了生产效率。 相似文献
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为提高料钟、料斗的耐磨性能和密封性能,采取了在料钟、料斗结合面上堆焊一层硬质合金TDGC-1的方法。选择软芯时条,堆焊层为索尔玛依特合金,可提高其抗裂性能,同时在两层钢板中间加塞石棉保温罩,保证了焊接质量。堆焊后的料钟料斗使用寿命是无所作为前的4倍。 相似文献
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在铜冶炼过程中,由于物料成分复杂及熔体热量散失大,使鼓风炉容积逐渐变小,影响了正常生产。通过对鼓风炉前床进行保温改造,取得了较好的效果。 相似文献
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高炉铜冷却壁的应用及分析 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍目前国内外高炉使用铜冷却壁的情况,包括铜冷却壁的性能、构造、制造方法,以及在使用过程中出现的问题。分析认为,正确使用铜冷却壁要求严格操作管理,还必须重视冷却水的水质、温度、流速等工艺参数。 相似文献