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通过分析转炉工序能耗,了解回收二次能源在炼钢工序中的重要性。介绍了南钢65t转炉蒸汽、煤气回收利用的工艺流程及实现蒸汽、煤气回收利用所开展的一些工作,探讨了南钢转炉实现“负能”炼钢的途径。 相似文献
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介绍了深冲钢的转炉-连铸生产工艺及产品开发情况,在研究了其技术关键的基础上,指出了工艺的可行性。 相似文献
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本文介绍了首钢第二炼钢厂在现有三座210吨转炉、5台八流小方坏连铸机和一台双流板坏连铸机等条件下,于1996年8月平稳实现连铸生产的情况。 相似文献
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转炉-连铸工艺生产重轨钢的实践 总被引:5,自引:0,他引:5
根据转炉-连铸生产工艺特点,通过稳定控制钢水的化学成分,提高钢水纯净度,VD脱气处理,铸流电磁搅拌,降低中包过热度、弱冷却强度等措施,避免铸坯表面裂纹,降低铸坯中心缺陷的级别和危害,防止白点隐患,满足了重轨钢在性能和质量上的要求。 相似文献
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回收利用攀成钢炼钢过程产生的污泥副产品用于转炉造渣,通过改善转炉过程的化渣条件,实现了炼钢副产品的有效循环。 相似文献
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前言 江西钢厂转炉炼钢系统主要设备有:60t/h化铁炉三座,公称容量为25t的氧气顶吹转炉三座,二机四流2R6000-1060弧 相似文献
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平炉-横铸生产深冲钢工艺落后、成才率低、成本高,为此重庆钢铁公司试用转炉-连铸生产深冲钢,取得了较好的效果。介绍了这一试验研究的工艺过程及产品的检验结果。 相似文献
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首钢第二炼钢厂现有3座210t转炉,配5台8流小方坯连铸机和1台双流反坯连铸机,针对这一特定条件下的诸多难点,采取一系列保证措施,自1996年8月起平稳实现全连铸生产,各项技术经济指标保持了较好水平,成为目前国内最大的全连铸生产厂。 相似文献
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全连铸是企业提高经济效益的有效途径。三明钢铁厂炉风系统在钢水回率基本不增加的情况下实现了全连铸生产,并对3座15t氧气顶吹转炉匹配4台3机3流小方坯连铸机工艺过程的优化进行探讨。 相似文献
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分析了实现转炉工序负能炼钢的可能性与必要性。从降低能源介质的消耗和提高回收二次能源两方面出发,确定了重点在于减少冶炼过程中除尘风机的电耗和增加转炉煤气(LDG)的回收量。通过恢复二次除尘风机调速功能和缩短冶炼周期减少屯能单耗,以及保证OG系统设备正常工作、提高操作水平减少前烧期等方法,转炉工序能耗下降了4.31kg标煤/t钢,终于在1989年实现了负能炼钢的目标。 相似文献