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湖南金信化工有限公司年产合成氨72kt、尿素130kt,扩建工程上马之前,半水煤气一直采用加压A.D.A法脱硫,脱硫塔采用的是喷激型全空塔。由于使用时间长,塔内壁腐蚀严重,所以,无论是脱硫效率还是生产安全保障均较差。特别是脱硫效率在90%以下,当进口半水煤气中H2S大于1000mg/m^3时,出口H2S含量即高达100mg/m^3以上,严重制约了我公司生产,给中变及粗醇催化剂造成极大危害。为解决这一问题,我公司决定利用改扩建机会将半水煤气加压A.D.A脱硫改为常压栲胶脱,并且决定常压栲胶脱硫在整个合成氨、尿素扩建工程竣工前先期投运。 相似文献
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公司甲醇生产装置生产能力为20kt/a,D800mm塔系统2套。在2005年8月生产的甲醇颜色变黑,触媒活性下降,为了稳定生产把炉温由290℃提到310℃。为了查到触媒活性下降、甲醇变色的原因,对前段生产情况进行分析,发现以下问题。脱硫前H2S含量1.5-3.0g/m^3,碳化入口H2S含量0.2-0.8g/m^3。从数据分析可以看出,脱硫后H2S含量不超标,脱硫装置的脱硫效果不错,脱硫前和碳化入口H2S含量波动变化较大。 相似文献
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我公司2001年原料“油改煤”后常压脱硫系统采用栲胶法脱除半水煤气中的H2S,设计出脱硫塔气体中的H2S含量为100~200mg/m^3,溶液悬浮硫含量在1.5g/L以下。在实际生产过程中出现了出塔气H2S含量超标、溶液悬浮硫高、塔阻力大、再生硫泡沫难于形成和浮选困难、再生喷射器效果不佳、系统腐蚀严重等问题。后来通过优化工艺操作及设备改造,使问题得到了解决。 相似文献
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0 前言
金昌化工集团合成氨公司目前合成氨的生产能力为125kt/a,配套的联碱180kt/a和磷酸二铵12kt/a。半水煤气总量约为55000m^3/h(标态),脱硫工段采用的是纯碱加“888”脱硫剂的湿法脱硫工艺,由于合成氨能力是经过多次改造发展起来的,现有3套脱硫塔并联使用。 相似文献
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湖北三宁化工股份有限公司氮肥厂现有90kt/a合成氨生产能力。半水煤气脱硫采用氨水液相催化法脱硫法,催化剂原来使用的PDS MSO,脱硫效果不理想,H2S基本上在0.12g/m^3以上,对全厂生产系统带来了较大影响,特别是甲醇触媒寿命短,碳化化肥结晶细,水分超标严重,颜色呈深灰色。后采用东北师范大学实验化工厂生产的888脱硫催化剂,脱硫工况大为改善,脱硫后H2S一直稳定在0.07g/m^3以下,碳铵结晶粗大,化肥呈银白色,产品质量达到优质品标准,为产品销售奠定了基础。888催化剂在我厂的使用,达到了预期效果,现将使用情况总结如下。 相似文献
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我公司通过“11·30”工程技术改造,合成氨生产能力由35kt/a扩至110kt/a,联合制碱纯碱生产能力由100kt/a扩至300kt/a。变换气脱硫装置在改造过程中经历了填料脱硫塔、喷嘴脱硫塔至目前运行的SY塔盘脱硫塔。现将脱硫装置的改造过程及SY塔盘脱硫塔使用情况总结如下。 相似文献
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山东青岛昌华集团公司是一个醇氨生产能力200kt/a的尿素生产企业。1998年“8·13”尿素装置开车,配套的半水煤气脱硫是φ4000mm×29000mm的脱硫塔,内装两段规整填料,和老系统的脱硫塔并联生产。从1999年起脱硫系统经常出现问题:1年扒3~4次塔,且脱硫效率低下,仅为80%~90%。2000年以后,随着原料煤的供应紧张,煤质逐渐变差, 相似文献
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内蒙古赤峰富龙化工有限责任公司年产合成氨40kt,主要产品是长效碳铵和液氨。由于原料煤来源较杂,半水煤气中H2S含量波动较大。在2003年前半水煤气采用单塔脱硫,脱硫催化剂使用MSQ-3当半水煤气中H2S小于2.5g/m^3时,脱硫后H2S可降低到0.11g/m^3左右,但半水煤气H2S含量超过2.5g/m^3时,超过的部分便增加到脱硫后的气体中,例如半水煤气中H2S含量若增加到2.6g/m^3,则脱硫后H2S便增加为0.21g/m^3。这样MSQ-3型脱硫催化剂虽然表现出明显的优点,但已不能满足半水煤气H2S含量较高时的脱硫要求,需改变脱硫的设备及工艺流程来解决问题。经研究及结合兄弟厂的经验,确定将半水煤气脱硫由单塔脱硫改为双塔串联脱硫,即分为一级及二级脱硫,并且一级及二级脱硫均分别单独再生。然后按常规方法进行脱硫一再生循环,在硫化氢含量较高时,对半水煤气仍到得了较好的脱硫效果,并且生产一直比较稳定。 相似文献
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河北凯跃化工集团有限公司(以下简称凯跃公司)经过多年的技术改造以及产品结构调整,现已形成总氨300kt/a的生产能力。变换系统共有3套装置(2套压力为1.8MPa和1套压力为0.8MPa),全部采用全低变工艺,分别配套变换气脱硫(简称变脱)装置;其中压力为1.8MPa变脱装置脱硫效率较低、塔阻力较大,影响了整个合成氨系统的正常运行,故对变换气脱硫装置进行了技术改造。 相似文献
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同一产地的高硫煤与低硫煤在固定层煤气发生炉生产的半水煤气中H2S含量不同,一般晋城阳泉优质煤,半水煤气中H2S为0.7~1g/m^3,而高硫煤在3~5g/m^3,甚至高到8~10g/m^3。半水煤气在脱硫装置中,一般采用填料塔或空塔喷淋。煤气在脱硫:过程中,有硫膏析出,脱硫液由于再生过程中也有悬浮硫,因此运行周期短。脱硫系统至少3~5个月因堵塔造成系统压差大而被迫停车清洗填料,影响正常生产。如果用空塔喷淋,脱硫效率低,不能保证煤气净化率,影响系统的生产。为此本公司于2001年开发了塑料格栅填料技术。 相似文献
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山西原平化学工业集团公司现生产能力合成氨80kt/a,甲醇100kt/a,净化两套系统运行,精脱硫采用干法“夹心饼”工艺,即预脱硫→水解→精脱硫。 相似文献
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山东海化盛兴化工有限公司现具备年产氨醇120kt、尿素150kt能力。脱硫工段熔硫装置采用熔硫釜连续熔硫工艺。目前产氨醇16.34t/h,脱硫工段通过气量53922m^3/h,脱硫前H2S质量浓度在2.5~3.0g/m^3时,出硫泡沫液流量约为88m^3/d,产成品硫磺约2.5t/d。 相似文献
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浙江崇德化工有限公司(原桐乡化肥厂)有以煤为原料年产合成氨40kt的装置,产品为碳铵和液氨,脱硫系统采用PDS常压半水煤气脱硫,脱硫塔为旋流板塔,造气洗涤采用空塔喷淋,一直以来,原料煤用低硫煤造气,系统进口H2S小于700mg/m^3,由于近期煤价上涨,从降低成本考虑,掺烧部分高硫煤, 相似文献
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2003年,为解决吸收塔填料段硫堵的问题,鲁南化肥厂合成氨分厂将变脱系统的脱硫方法由传统的ADA法改为栲胶法,并将闲置的半脱塔由空塔改为填料塔,与原变脱塔并联使用。改造后,虽然合成氨系统提高了生产负荷,气量由39000m^3/h,增大到56000m^3/h,脱硫循环量由300m^3/h增加到420m^3/h;但是,脱硫存在的问题并没有彻底解决,在正常生产时,变脱出口H2S超标现象仍然时有发生。笔者针对此问题进行分析和探讨。 相似文献
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公司合成氨系统采用间歇式气化法制取半水煤气,半水煤气脱硫采用栲胶脱硫,添加“888”脱硫剂,长期以来脱硫系统运行基本比较稳定。自2005年8月大修到2006年9月,脱硫系统阻力比较稳定,运行较好,脱硫塔阻力一般维持在5kPa左右,脱硫效率能够保证在90%以上,完全满足生产的正常需要。2006年9月26日脱硫塔阻力突然增大,最高达到15kPa,严重影响了生产的正常运行。通过一段时间的工况优化和操作,目前脱硫塔的阻力基本上保持稳定的下降趋势,确保了脱硫生产的安全稳定运行。 相似文献