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电渗析处理赤泥碱性废水 总被引:12,自引:1,他引:12
本文提出了用活性氧化钙赤泥脱碱和电渗析技术处理赤泥废碱液的新颖工艺过程与技术以参数。5个月的现场运转实践表明,所开发的该工艺过程是实现氧化铝生产斐和工程在技术上,经济上完全可行的一条技术途径。 相似文献
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设计并开发得到了选择性电渗析系统,用于火电厂脱硫废水的浓缩处理。考察了浓缩过程中的离子迁移规律、能耗、电流效率和结垢情况,研究了浓水循环液和淡水循环液水质及水量对选择性电渗析效果的影响。结果表明,以恒电压模式(15.0 V)批次处理 Cl-浓度为 4 743~9 092 mg/L 的火电厂脱硫废水,Cl-和重金属离子在浓水侧富集,但 SO42-不会发生大量迁移,选择性系数 SClSO4保持在-1.05 ~ -0.96 范围内,电流效率可达 0.70 以上,平均能耗为1.39 kWh/kg(以 Cl-质量计),淡水循环液和浓水循环液的水质及水量对选择性电渗析效果几乎没有影响。应用该技术连续 96小时处理火电厂高硬度脱硫废水,不会发生电渗析系统结垢,有潜力成为一种高效低成本的脱硫废水减量技术方案。 相似文献
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利用电渗析技术处理硝酸铵冷凝废水 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了电渗析技术的工艺原理、技术特点、国内概况以及应用在硝酸铵生产冷凝废水处理的一个实例。实践证明:电渗析装置用于处理硝酸铵生产中氨氮严重超标的冷凝废水,能有效实现资源回收、节能减排、循环经济的目的,具有独特的优势和推广应用价值。 相似文献
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《水处理技术》2016,(6)
针对染料中间体废水高盐、高COD的特点,本实验采用混凝沉降为预处理,并考察了混凝剂投加量的影响。之后采用电渗析耦合生化系统的后处理模式,对预处理后的废水做进一步的脱盐、脱COD。电渗析阶段考察了不同电压(15、20及25 V)及流量(15、20及25 L/h)下的废水处理情况。最终阶段采用A-O生化处理模式对废水内的COD做进一步的脱除。结果表明,当混凝剂投加量为50 mg/L,电渗析采用20 V恒压与20 L/h的流量,生化阶段连续处理100 h时,废水的处理情况达到最佳,脱盐率达到了98%,COD的脱除率达到了99%以上,由49 000 mg/L降到了285 mg/L。 相似文献
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通过电渗析实验装置研究了废水中氯离子的分离去除,经一级一段电渗析分离后,废水中氯离子去除率最高达39.25%,浓水侧NPOC保持在2.00×10-6以下,满足废水回用要求,并探讨了技术经济可行性及分离实验的影响因素. 相似文献
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脱硫废水的深度处理是火力发电厂难点之一.介绍了电渗析技术处理火电厂高盐废水的运行效果和处理水质情况,结果表明:选用一价选择性阴离子膜可有效截留SO42-,处理脱硫废水效果较好;电渗析技术浓缩倍率高,浓水侧出水含盐量可达200000 mg/L;电渗析技术处理废水电耗较低,与浓水侧含盐量线性相关. 相似文献
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针对制药行业采用改进A/O工艺产生的高盐废水特点,通过改进电渗析系统,对制药高盐废水进行了深度处理中试。结果表明,在进水压力0.15~0.2 MPa、进水体积流量10 t/h、电流30 A的工作条件下,经过电渗析处理后,盐去除率达到74%,水处理成本3.0元/m3,具有显著的经济和生态效益。使用改进电渗析系统规模化处理高盐废水可有效降低含盐量,提高高盐废水回收利用率,解决高盐废水出路。 相似文献
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