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相似文献
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1.
水平连铸BFe30-1-1白铜管坯凝固过程的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
李新涛  赵祥伟  马秀荣  李廷举 《铸造》2007,56(8):841-844
根据空心管坯的凝固传热特点建立了空心管坯水平连铸数值计算模型,采用ANSYS软件计算了水平连铸过程中浇注温度、冷却强度及拉坯速度对BFe30-1-1白铜合金管坯糊状区宽度和液穴深度的影响。结果表明,浇注温度、拉坯速度和冷却强度均对管坯液穴深度和糊状区宽度有重要影响,而浇注温度则对糊状区宽度影响不大。在此基础上采用试验的方法制备了表面光滑、无裂纹缺陷的空心BFe30-1-1白铜管坯。  相似文献   

2.
采用水平连铸工艺制备了空心BFe10-1-1白铜管坯,并对铸态管坯的表面质量、凝固组织及力学性能进行分析。结果表明,采用合适的工艺参数,可以利用水平连铸的方法制备出表面光滑,凝固组织致密的近终形BFe10-1-1白铜管坯;管坯的力学性能随着温度升高而下降,室温时管坯具有良好的塑性。  相似文献   

3.
旋转电磁场对BFe10-1-1合金管坯组织及力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究旋转电磁场对水平连铸空心BFe10-1-1合金管坯凝固组织和力学性能的影响,并对其机理进行初步的探讨。结果表明:在工频旋转电磁场的搅拌作用下,BFe10-1-1合金管坯的凝固组织显著细化,由粗大的柱状晶完全转化为均匀细小的等轴晶,同时抑制了Ni元素的枝晶偏析;施加电磁场后管坯的力学性能得到明显改善,当励磁电流为80 A时,管坯抗拉强度提高了15.3%,屈服强度提高了10.9%,伸长率提高了58.6%。  相似文献   

4.
白铜冷凝管铸轧工艺关键工序的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了铸轧工艺生产白铜BFe10-1-1冷凝管中的水平连铸和行星轧制两个关键工序,考察了连铸管坯和行星轧制态管坯的宏观组织、微观组织、成分分布、力学性能及铸轧过程中存在的问题.结果表明,铸轧工艺生产BFe10-1-1冷凝管是可行的;B10管坯在铸造阶段偏析严重,行星轧制过程也不能将其改变,会影响冷凝管的使用寿命.  相似文献   

5.
水平连铸BFe10-1-1铜合金坯   总被引:4,自引:3,他引:1  
探索了用水平连铸法生产83 mm的BFe10-1-1铜合金铸坯的工艺.并对铸坯的表面质量、凝固组织及溶质元素的分布进行了分析.结果表明,采用该工艺制备出的铸坯外表面光滑,无明显振痕;铸坯宏观凝固组织边部为细小的柱状晶,内部为细小均匀的等轴晶;微观凝固组织从边部到心部,呈现出从致密具有明显方向性的树枝晶到等轴晶的演变;测定了溶质元素在铸坯径向的分布,结果显示存在一定程度的成分偏析,针对该情况,提出了有效的解决方法.  相似文献   

6.
孙国臣 《铸造工程》2009,33(6):17-18
介绍了采用离心铸造、水平连铸、压力挤制等方法获得铜合金管坯的工艺特点。对水平连铸方法拉拔含铬铜合金管坯存在的技术问题进行了工艺研究和分析,提出了改进结晶器结构和工艺参数等措施,实现对含铬铜合金采用水平连铸式艺制管生产。  相似文献   

7.
采用有限体积法,对BFe10-1-1铜合金空心锭经"镦粗-穿孔"挤压无缝管的变形过程进行了3D数值模拟分析,模拟结果与生产实际吻合良好.研究表明,穿孔变形过程中,空心锭内孔壁逐渐闭合,使氧化层进入管壁,是形成挤压管夹杂、分层等缺陷的主要原因;通过改进穿孔针前端结构,可以有效防止空心锭内孔壁氧化层进入管壁.  相似文献   

8.
为获得高质量的薄壁白铜管坯,提出了在水平连铸过程中施加旋转电磁场的管坯连铸新方法,并采用BFe10-1-1合金进行实验,考察了电磁场对白铜管坯表面质量、凝固组织和力学性能的影响。结果表明:在连铸过程中施加旋转电磁场能够提高金属液的流动性和充型能力,消除表面裂纹缺陷,从而制备出表面光滑的薄壁白铜管坯;在电磁力的作用下管坯凝固组织显著细化,富镍相由针状转化为团块状,同时铸造应力由未施加电磁场时的7.2MPa下降至0.32MPa:随着凝固组织的改善,施加磁场的管坯抗拉强度和伸长率与未施加磁场管坯的相比分别提高5%和36%。  相似文献   

9.
为了获得BFe10-1-2白铜合金的合理热变形工艺参数,通过热模拟压缩试验对该合金的高温变形行为进行了研究。试验温度为1023~1273 K,应变速率为0.001~10 s-1。通过流变曲线分析、动力学分析及加工图对BFe10-1-2白铜合金的高温变形行为进行了表征,计算出BFe10-1-2白铜合金在热压缩变形过程中的激活能为425.299 k J/mol。通过Zener-Holloman参数以及真应变建立了BFe10-1-2白铜合金的本构方程用以描述该合金的高温流动应力。对计算的流动应力值与试验值进行了对比,结果表明:本构方程可以准确描述该合金的高温流动行为。此外,基于动态模型,建立了BFe10-1-2白铜合金的热加工图,并通过宏观及微观组织分析对加工图的准确性进行了验证。  相似文献   

10.
为了获得BFe10-1-2白铜合金的合理热变形工艺参数,通过热模拟压缩试验对该合金的高温变形行为进行了研究。试验温度为1023~1273K,应变速率为0.001~10s-1。通过流变曲线分析、动力学分析及加工图对BFe10-1-2白铜合金的高温变形行为进行了表征,计算出BFe10-1-2白铜合金在热压缩变形过程中的激活能为425.299KJ/mol。通过Zener-Holloman参数以及真应变建立了BFe10-1-2白铜合金的本构方程用以描述该合金的高温流动应力。对计算的流动应力值与试验值进行了对比,结果表明:本构方程可以准确描述该合金的高温流动行为。此外,基于动态模型,建立了BFe10-1-2白铜合金的热加工图,并通过宏观及微观组织分析对加工图的准确性进行了验证。  相似文献   

11.
12.
热型连铸BFe30-1-1白铜管的组织与性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
用热型连铸近终形法铸造了外径10mm,壁厚2mm的BFe30-1-1白铜管,研究其力学性能、元素偏析及耐海水腐蚀性能,并与普通半连铸φ130mm试样比较。结果表明,热型连铸试样的组织为柱状树枝晶,伸长率达56%-79%,约为标准值的3倍;抗拉强度比标准值低约50MPa。Ni、Fe、Mn的偏析比半连铸的减少一半以上。轴向剖面的海水腐蚀失重仅为半连铸的一半,但横向截面的腐蚀失重则比半连铸的大。  相似文献   

13.
研究以H2O2为主要氧化剂的化学抛光液对BFe10-1-1铁白铜进行表面化学抛光,考察了光亮剂、缓蚀剂、H2O2稳定剂的种类,化学抛光液各组分的含量,抛光温度以及抛光时间对铜合金抛光效果的影响.优化出抛光液组成及抛光工艺条件:质量分数为30%的H2O2 350 mL/L,浓H2SO450 mL/L,无水乙醇17~20m...  相似文献   

14.
何继刚  谭立峰  王纯 《焊接》2005,(11):76-77
0前言 我厂承接大庆石化公司化肥厂空压机第三冷却器的制造任务,其参数如下:  相似文献   

15.
采用Gleeble-1500热力学模拟试验机,在不同的温度和变形速率下对HA160-1-1铝黄铜合金挤压实验显示,挤压态样品的合金组织分布均匀,表明通过挤压成型的HA160-1-1铝黄铜止推轴承座可获得良好的硬度和耐磨性.  相似文献   

16.
BFe30-1-1白铜管在海洋大气环境中的腐蚀行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用激光拉曼光谱仪结合扫描电镜、X射线能谱仪等研究了BFe30-1-1白铜管在海洋大气环境中暴露20年的腐蚀情况,对试样去除腐蚀产物前后表面的元素分布及其存在形式进行了分析.结果表明,表面腐蚀产物是CuO、α-Fe2O3和Fe3O4;用石英玻璃刮掉表面一层腐蚀产物后检测到了NiO2并且此时氯元素的含量较高.将原始腐蚀样品酸洗后,检测到Cu2O、FeO和γ-Fe2O3,并且检测到了较高含量的碳元素.试验结果还表明,激光拉曼光谱仪和能谱仪联用可以很好地评价白铜管的大气腐蚀行为.  相似文献   

17.
为减小低碳钢焊接热输入、优化焊接变形等缺陷,使用三丝间接电弧焊(triple-wire?gas?indirect?arc?welding,TW-GIA焊)方法,并利用红外测温系统及高速成像设备对TW-GIA焊传热机制进行了测量.?结果表明,TW-GIA焊具备显著的小热输入优势,可实现无明显焊接变形的单道焊成形,热影响区...  相似文献   

18.
19.
用电化学测试方法评定了加缓蚀剂BTA前后BFe10-1-1和镍含量约7%的B7-2-2铜镍合金冷凝管在模拟冷却水中的耐蚀性能。结果表明,不加BTA,B7-2-2的耐蚀性不如BFe10-1-1;添加BTA能有效抑制脱镍,使管样的耐蚀性比不加BTA提高约4倍,且BTA对B7-2-2的缓蚀效果优于BFe10-1-1。  相似文献   

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