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相似文献
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1.
1工程概况正.五桃林口水库设有两孔泄水底孔,其结构为有压短管型式。底孔进口底高程90.0m,孔口控制断面尺寸为5.0m×6.0m(宽×高)。底孔消力池采用底流消能,按二级消力池布置。一级消力地长98.0m,二级消力地长42.67m。一级消力池坝高10.5m,二级消力地坝高5.75m。消力地护坦项面高程为77.0m,消力地净宽20.0m。底孔消力地两侧导墙下布置有封闭灌浆帷幕及排水孔,以降低导墙及消力地护坦板下的扬压力,增强其抗浮稳定性。护坦下除一级消力池中部设有一条横向廊道外,在每块护坦板的中部均设有半圆形排水管。半圆形排水管的基…  相似文献   

2.
为消除溢水陡槽后水流能量对消力槛结构的磨损,在陡槽末端或实用剖面溢流堰斜坡上设置消力槛。消力槛包括布置在陡槽上的梯形挑板和台阶,如图所示。为使挑板在陡槽底上有较大的抬高,需支撑在陡槽侧墙支柱或陡槽底板的小墩上(柱上)。当陡槽  相似文献   

3.
为研究明渠梯形断面消力池池深和尾坎高度的计算方法,依据前人对梯形断面消力池水跃共轭水深、梯形断面量水堰(槛)的研究成果,采用能量方程研究梯形断面挖深式消力池、消力坎式消力池和综合式消力池深度和坎高的计算方法。给出了梯形断面消力池池深、尾坎高度的计算公式,通过算例说明了计算过程。提出的消力池深度、坎高的计算公式可以作为梯形断面消力池设计的参考。  相似文献   

4.
1泄水底孔消力池工程泄水底孔消力池位于桩号0+220至0+260和下0+058.8至下0+252.92之间,采用二级池消能,全长194.12m,其中~级他长138.Zm,坝顶宽3m,高程87sin,下游坡为1:l;二级油长55.92m,坝顶宽lin,高程82.75m。消力池底板高程77om,底板厚3m,宽13m。左导墙宽sin,有导墙宽sin,为空箱式导水墙,最大墙项高程IO3.sin,左导墙高程SO.Om、右导墙高程84om以上墙体为空箱结构,箱内回填碎石。导墙内部各设一条2.5X3.Om廊道,底板及导墙分缝处设二毡三油和651型橡胶止水带。设计工程量为混凝土8.5万m’,钢筋1900…  相似文献   

5.
1概述长江葛洲坝1号船闸位于大江中(大江位于三峡出口南津关弯道凸岸),闸室长280m,宽34m,槛上水深为5sin.设上、下人字门,左右输水廊道断面尺寸为sinX7m,输水廊道上游设检修平板门和反弧门,进口底高程为45m,反弧门底高程为23.sin,充水阀门井尺寸为7mXsin.葛洲坝水库运行水位为66士0.sin,运行管理规程规定,在汛期当预报入库流量大于3500Om’八,而且持续时间超过48h时,开启大江泄洪冲沙闸泄洪冲沙.1993年7月21日8时50分,1号船闸充水阀门井水位升高,即左充水阀门井水位为68.3m,有充水阀门井水位为69.sin,库水从1号…  相似文献   

6.
通过电白县共青河拦河闸坝重建工程水工断面模型试验研究,结合工程布置和闸址河道地形等,在一、二级消力池之间陡坡段设置外凸型阶梯、二级消力池内设置消力墩、降低二级消力池池底及尾坎顶高程等,妥善解决拦河闸上、下水流消能衔接过渡的问题。试验研究成果可为工程设计提供科学依据。  相似文献   

7.
通过阿尔塔什工程1#深孔的单体水工模型试验,研究了消力梁、消力墩、尾坎底高程、尾坎位置、消力池底板高程、跌坎等对消力池中线临底流速沿程分布及最大临底流速的影响。结果表明:消力梁和消力墩均能降低消力池最大临底流速,消力墩对临底流速的影响大于消力梁;降低尾坎高程或尾坎前移都会导致消力池最大临底流速增大;加设跌坎或降低底板高程均能减小消力池最大临底流速,降底底板高程、加设跌坎的消力池体型的最大临底流速相比于原设计体型降幅相当。综合考虑消力池临底流速及其他指标,在原来设计体型的基础上,消力池底板高程降2 m方案合理。  相似文献   

8.
玉环里墩水库溢洪道消能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
里墩水库溢洪道原设计采用光滑收缩陡槽后接消力池的布置方案。为优化溢洪道的消能工型式,进行了水工模型试验研究。针对因陡槽收缩引力的消力池内产生大回流,水流振荡激烈、消能不充分等不良现象,进行了多组消能布置的试验比较,提出了阶梯式等宽陡槽皇接渐缩消力池的联合消能型式。  相似文献   

9.
一、概述陆水主坝溢流段总长64m,布置5孔溢流孔,堰顶高程40.5m,每孔净宽9.4m、高10.5m,最大泄量6090m~3/s(千年校核水位57.0m).采用消力池底能水跃消能型式,消力池宽61.7m,长88m,最大单宽流量101m~3/s.护坦分高低两级,一级护坦高程22m,长48m,二级护坦长40  相似文献   

10.
徐景起  王宁  王桂平  刘琳 《中国水利》2006,(14):36-36,39
泰丰橡胶坝位于大汶河北支牟汶河的中上游.为河道拦蓄工程.由三跨橡胶坝和两孔泄水闸组成,总宽度207m.橡胶坝单跨长度66m,坝袋设计高度4m,泄水闸单孔宽度2m,闸门高度3m,坝址以上河床平均比降2‰。橡胶坝底板坐于含砾中粗砂地基上.基面以下属强透水层,底板为长13m、厚0.9m的钢筋混凝土底板,底板前后齿槽深均为1,6m,底板下为厚度1.7m的浆砌块乱石基础,底板上游接长10m、厚0.5m的钢筋混凝土铺盖.钢筋混凝土铺盖前面为长15m、厚0.5m的黏土铺盖,底板下游由长8m、厚0.5m、坡比为1:4的钢筋混凝土陡坡与消力池相接.消力池长10m,底板厚度0.5m,尾坎高度1.0m,消力池后海漫长25m。  相似文献   

11.
黄山洞水库溢洪道陡槽段为变宽、变坡的梯形断面陡槽,由于其溢洪道泄流能力不足、陡槽段坡面结构老化和开裂、下游河道河床下切和水位下降、消力池消能不充分等原因,需进行除险改造。通过水力模型试验,将原溢流宽顶堰修改为驼峰堰,满足了溢洪道泄流能力要求;陡槽段设置了不连续的外凸型价梯,削减了溢洪道陡槽段泄流能量,降低了陡槽段和下游消力池入池流速,改善了陡槽段流态,妥善解决了溢洪道下游消能防,中问题。本项目成果已付诸工程实施,效果良好。  相似文献   

12.
柘林水利枢纽第一溢洪道位于主坝右岸,为开敝式三级底流消能河岸溢洪道。总宽42米,分三孔,每孔净宽12米,设计泄流量(P=0.1%)3310秒立米,陡槽段最大流速24米/秒。本工程于1973年建成,当年6月开闸放水。1977年江西省水电设计院在“柘林水利枢纽补强加固及收尾工程设计报告”中提出:(1)原设计没有及时发现各级消力池特别是一级消力池梳齿的空蚀问题,现应予处理;(2)陡槽段有几处止水缝渗水;(3)陡槽段,特别是陡槽中园  相似文献   

13.
池末尾坎自由出流的拦河闸下游消力池流态较复杂,其水力特性和体型布置是工程设计和运行关心的问题。通过水力模型试验研究,对尾坎自由出流的消力池池长和消力池末端尾坎高度的关系进行分析,提出消力池体型布置方法:首先在消力池水平段池底高程选定的基础上,根据消力池进口断面弗劳德数,初选池末尾坎高度;其次通过调整尾坎高度和计算尾坎顶水深,使两者之和与跃后水深的比值在1.15~1.2之间,则消力池水平段池长与跃长的比值可减小至0.8~0.85。该方法可较合理地确定尾坎自由出流的消力池水力和体型参数。  相似文献   

14.
一种布置形式复杂的溢洪道消能探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
对一级陡槽段接缓坡转弯段再束窄变二级陡槽的溢洪道,如果不及时对陡槽段进行消能,高流速水流将在转弯边墙的偏转下,产生水流集中甚至出现菱形冲击波,危及下游安全。针对这种情况.提出了对一级陡槽段采用多级消力池,二级陡槽段采用挑流的消能建筑物型式,并通过水工模型试验研究表明,消能效果十分理想.可确保建筑物本身及下游的安全。  相似文献   

15.
泄水底孔消力池位于桩号0 220至0 260和下0 058.8至下0 252.92之间.采用二级池消能,全长194.12m,其中一级池长138.2m,坝顶宽3m,高程87.5m,下游坡为1:1;二级池长55.92m,坝顶宽1m,高程82.75m。消力池底板高程77.0m,底板厚3m,宽13m。左导墙宽8m.右导墙宽5m,为空箱式导水墙,  相似文献   

16.
董超  王艳丽  王冬  董友龙 《治淮》2012,(6):24-24
一、大小闸底板伸缩缝简述刘家道口节制闸于2005年12月开工,2010年4月通过竣工验收。全闸36孔,液压启闭弧形闸门,闸门净宽16m,高8.5m,全长646m。设计流量12000m^3/s,校核流量14000m3/s。闸室采用开敞式钢筋混凝土平底板加驼峰堰结构,闸底板高程52.36m,驼峰堰顶高程52.86m;闸室末端布设一挑坎,挑坎顶高程52.86m,坎后为斜坡段长9.0m,斜坡段末端接消力池,池长26.50m,消力池深度2.0m,消力池底板高程50.36m。单孔净宽16m,  相似文献   

17.
1 概况大伙房水库主溢洪道位于主坝右岸,为直泄陡槽式溢洪道,堰顶高程125.0 m,泄流净宽52.0m.溢洪道总长350.0 m,其中控制段长20.0 m,收缩段长50.0 m,陡槽段长220.0 m,消能扩散段长60.0 m.水库历经40多年的实际运行,经受了多次大洪水的考验,但也不可避免地存在设备陈旧和金属结构局部腐蚀严重等问题,此次除险加固设计对主溢洪道进水渠翼墙、控制段边墙及陡槽段边墙进行加高处理,将溢流堰以上闸墩拆除重建,更换原有弧形钢闸门,新增检修钢闸门.其中墩混凝土拆除爆分区如图1所示.  相似文献   

18.
柘林水利枢纽第一溢洪道位于主坝右岸,为开敝式三级底流消能河岸溢洪道。总宽42米,分三孔,每孔净宽12米,设计泄流量(P=0.1%)3310秒立米,陡槽段最大流速24米/秒。本工程于1973年建成,当年6月开闸放水。1977年江西省水电设计院在“柘林水利枢纽补强加固及收尾工程设计报告”中提出:(1)原设计没有及时发现各级消力池特别是一级消力池梳齿的空蚀问题,现应予处理;(2)陡槽段有几处止水缝渗水;(3)陡槽段,特别是陡槽中园弧段上端以下,平整度较差,溢洪时流速大,将影响陡槽安全,应较彻底地改建。针对上述  相似文献   

19.
1前言70年代以来,河北省修建的几座溢流式重力坝水库(如未在、大黑汀、桃林口水库等)相继采用了新型消能型式。结合水工模型试验成果和工程原型运用情况,对这些新型消能工型式的应用效果作出总结分析,对今后工程设计十分有益。2消能H型式2.1复式断面消力池朱庄水库溢流坝布置在河床段,溢流坝堰顶高程243.ho,总宽111.ho,净宽84.ho,分6孔,每孔净宽14.ho,百年设计库水位254.ho,单宽流量67.ho3/s,尾水位规.44m,千年校核库水位256.物,单宽流量82.7mh,尾水位AN.44’11。为两级消力池的底流消能,其中一级地根据基岩…  相似文献   

20.
1基本情况 洋口外闸是如东县沿海挡潮、排涝、兼顾通航的水利枢纽工程,共7孔,闸下游消力池为钢筋混凝土结构,长21m,深1m,槛顶高程-1.5m(废黄河基面,下同)。挡潮闸西侧设1通航孔,东侧为船闸,宽12m,其余每孔为10m,船闸设计为上、下套闸,既可通航,又可排涝,总设计排涝流量为740m^3/s。  相似文献   

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