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相似文献
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1.
自适应模糊双模无刷直流电机速度调节器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
张国香  王晓远 《微电机》2006,39(2):26-28
研究了基于模糊逻辑的无刷直流电机的控制方法。讨论了无刷直流电机速度调节器的设计,并将模糊控制器与传统的P ID控制器有机结合,组成高精度的自适应双模速度调节器。仿真结果表明此方案具有较好的动态性能。  相似文献   

2.
无刷直流电机电枢反应造成反电势法无传感器控制的转子位置检测误差。本文定量推导和定性分析转子位置误差及其引起的电机换流角,提出补偿电路,并作实验验证。  相似文献   

3.
王晓远  田亮 《微电机》2006,39(6):1-3
直接转矩控制(DTC)是继矢量控制后的一种高性能交流电机控制方法。为了实现无刷直流电机控制系统的结构更简单和提高快速响应能力,文中提出了一种基于直接转矩控制的无刷直流电机控制系统实现方案;实现了无速度传感器的电机控制。实验结果表明了该方案的可行性。  相似文献   

4.
基于模糊自适应整定PID无刷直流电动机的控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合PID控制和模糊控制各自的特点,设计了基于模糊自适应整定PID控制器.仿真结果表明:模糊自适应整定PID控制方法具有较强的自适应能力和抗负载扰动能力,稳定性、动态速度响应均优于传统的PID控制.这一新颖的复合智能控制策略为无刷直流电动机调速控制的研究和发展提供了新的思路.  相似文献   

5.
提出了一种利用插入式重复控制方法来抑制电机电磁波动力矩控制方案,通过对无刷直流电动机系统波动力矩数学模型的分析,得出波动力矩的产生机理及其特点;根据对波动力矩的分析设计了插入式重复控制器,并对控制器进行了仿真验证,仿真结果显示基于该控制器的无刷直流电机系统对波动力矩的抑制效果很好,直流电机调控性好、运行平稳。  相似文献   

6.
基于四开关逆变器的无刷直流电机控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了无刷直流电机(BLDCM)控制系统的换相特点;提出了采用四开关逆变器的结构。通过分析该逆变器系统的运行状态,给出了系统换相的逻辑实现图,并对系统进行了仿真和实验。结果表明,在特定的逻辑控制下,该逆变器可成功地获得无刷直流电机所需要的方波电流。  相似文献   

7.
为实现无刷直流电机的精确可控性,应用TI公司的TMS320LF2407ADSP作为控制器,建立了无刷直流电机全数字三闭环控制系统。并介绍了该电动机控制系统的硬件结构、软件流程和控制算法采用变速积分PID算法。经分析该系统不仅成本低、结构简单、方便扩展,而且系统响应速度快,稳定性好。  相似文献   

8.
无刷直流电机混沌系统状态反馈控制仿真研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
给出了一种无刷直流电机混沌系统的状态反馈控制方法.首先通过一个仿射变换和时间尺度变换,将转子磁场定向坐标系下的电动机模型变换成一种简单的无量纲模型.基于该模型,分析了无刷直流电机的混沌动态特性,最后采用Lyapunov稳定性方法,设计了一种状态反馈控制器,对无刷直流电机混沌系统进行控制,证明反馈控制系统是渐近稳定的.仿真结果验证了理论分析的正确性和控制方法的有效性.  相似文献   

9.
双余度永磁无刷直流电机速度伺服控制系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了舵机用双余度永磁无刷直流电动机速度伺服控制系统构成,对无刷直流电动机动态数学模型、双闭环控制系统动态数学模型、以及基本控制策略进行了分析与研究,通过对系统进行的仿真和实验测试表明,系统控制具有成功的速度伺服性能。  相似文献   

10.
对已有的无刷直流电动机数学模型进行详细的分析,并提出了一种基于卡尔曼滤波器的无刷直流电动机调速系统建模仿真方法.在Matlab/Simulink环境下,采用独立功能模块与S函数相结合的方法,依据现有电机控制系统构造了一种无刷直流电动机的调速系统仿真模型.仿真系统进行PI转速调节,电机反馈转速经卡尔曼滤波器滤波.仿真和试...  相似文献   

11.
无刷直流电动机单神经元自适应PID控制及改进   总被引:5,自引:0,他引:5  
彭韬  鱼振民 《微电机》2005,38(1):45-47,22
研制的无刷直流电动机单神经元自适应PID控制器,实现了在线调整PID参数的目的,克服了电动机非线性、参数易变的影响;同时引进变速控制算法对神经元比例参数K的给定进行了在线改进。仿真结果表明,单神经元自适应PID控制器自适应能力好,响应快.鲁棒性强.系统静态和动态特性良好,而且采用变速控制改进算法后,速度的调节器品质有所提高。  相似文献   

12.
针对模糊控制器所存在的问题,提出了基于遗传优化机制自适应模糊控制器的设计方法。模糊控制规则和模糊变量的隶属度函数的参数,均利用遗传算法进行离线确定和优化。将优化后的自适应模糊控制器用于无刷直流电动机的双闭环控制系统中。仿真结果表明该系统无超调、响应快,具有较强的鲁棒性。  相似文献   

13.
基于电动汽车驱动用无刷直流电机控制仿真   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
柳振  郭庆  徐翠锋 《电机与控制应用》2018,45(7):102-108, 115
通过研究电动汽车中无刷直流电机(BLDCM)负载运行时电机的性能与负载之间的密切关系,针对BLDCM调速应用,提出了一种改进广义预测控制的算法。通过对仿真模型中的BLDCM的数学模型分析,建立BLDCM的控制系统并进行仿真研究。仿真结果表明:当采用改进广义预测算法,与以往的PID控制算法相比,BLDCM的负载稳态精度以及最大转速波动都得到明显的改善,具有响应快、控制精度高,电机负载抗干扰能力强等特点,BLDCM可满足电动汽车行驶中BLDCM运行的要求。  相似文献   

14.
孙航  赵继敏 《微特电机》2005,33(3):27-29
文章给出的是基于全硬件控制的无位置传感器无刷直流电动机驱动控制系统,含有速度、电流双闭环反馈。该系统已经应用在医用体外血泵的驱动上,具有可靠性高、抗干扰能力强、成本较低等优点。  相似文献   

15.
介绍一种基于DSP芯片ADMC401构建的直流无刷电机的无传感器控制单元。控制系统采用检测电机绕组端电压的间接方法,在没有配置位置传感器的情况下,通过扩展卡尔曼滤波(EKF),有效地抑制电机控制过程中遇到的噪声,利用检测出的电压和电流信号对转子位置进行估计,准确获取转子位置和速度数据,以较低的成本实现三相直流无刷电机位置和转速的连续控制。ADMC401芯片内置硬件功能,使无传感器控制系统的响应速度、稳定性和可操作性显著提高,有效地改善了电机低速运行时转矩特性,实现了直流无刷电机高精度调速及定位要求。  相似文献   

16.
无刷直流电机控制系统实现最佳换相可以使无刷直流电机发挥出最佳的性能.文章以无刷直流电机工作在三相星型六个状态模式为基础,详细分析了最佳换相、超前换相和滞后换相情况下线电压差值与霍尔换相信号相位之间的关系,据此提出一种补偿换相信号偏差的新型闭环控制方法.该补偿方法以两相线电压差作为信号量,前后两次换相时刻采集的非对称信号量偏差值作为反馈量,通过PI调节器达到补偿霍尔换相信号相位偏差的目的.仿真和实验证明该方法能够实时、有效地补偿换相信号的相位偏差.  相似文献   

17.
MC33035在直流无刷电机控制中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
韦敏  季小尹 《电气应用》2004,(11):83-85
主要介绍了MC330 35的基本原理和基于MC330 35、MC330 39、IRAMS10UP6 0A及一些外围电路构成的三相无刷直流电机闭环速度调节控制系统 ,可以看出其简单和优越的控制性能。  相似文献   

18.
无位置传感器无刷直流电动机转速控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
綦学尧  李顺林 《微特电机》1998,26(4):19-20,23
成功地在变频空调中采用室内机CPU-87C196MC,控制无位置传感器的直流无刷送风电机调速,给出了硬件电路和软件程序框图,效果较好。  相似文献   

19.
邵刚  石山 《中小型电机》2007,31(3):39-42
介绍了一种用于无刷直流电动机的余度控制系统,给出了系统的硬件设计方案及控制策略。该系统采用两套相互独立的功率电路来驱动无刷直流电动机,使得通道故障时能够实现容错工作模式,提高了系统的可靠性。试验结果表明该系统具有良好的控制性能及动态特性。  相似文献   

20.
介绍了一种用于无刷直流电动机的余度控制系统,给出了系统的硬件设计方案及控制策略。该系统采用两套相互独立的功率电路来驱动无刷直流电动机,使得通道故障时能够实现容错工作模式,提高了系统的可靠性。试验结果表明该系统具有良好的控制性能及动态特性。  相似文献   

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