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焦化废水因为污染因子多、浓度高、危害性大,其排放问题一直困扰着焦化企业。我厂年排污水量约52万t,为了减少污染,改善环境.我们通过一系列技术改造,将生产过程产生的废水处理后闭路循环,最终全部作为熄焦补充用水,实现了焦化废水零排放。 相似文献
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焦化废水处理过程中产生的浓盐水盐分含量高,处理难度大,是焦化废水能否实现零排放的关键问题。首先分析了焦化废水中盐分的来源和特征,然后分别介绍了主要的废水浓缩技术和盐分结晶技术的特点及其在浓盐水处理中的应用。废水浓缩是为了进一步提高浓盐水中的盐分含量,降低后续盐分结晶的成本,常用的浓缩技术包括电渗析、纳滤、反渗透等。浓缩后的浓盐水需要进行盐分结晶分离,才能实现零排放处理。与混盐结晶相比,分质结晶通过纳滤分离不同价态离子,将废水中的NaCl和Na2SO4分别回收,可以实现盐分的资源化利用,降低处置成本。最后对浓盐水零排放处理技术的未来发展进行了展望。 相似文献
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介绍了焦化污水生化处理系统的改造、开工、调试和运行情况.讨论了处理过程中的影响因素、操作管理经验以及污水处理工艺的特点和发展前景。 相似文献
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针对焦化厂的生产工艺和废水特性,采用从源头治理的方案。进行了含有6个子项的废水治理工程改造,实现了焦化废水的全过程控制。其中采用的“HSB+OAO”工艺,技术可靠、运行成本低,同时结合多种废水治理技术,实现了焦化废水达标排放。 相似文献