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我厂硫磺制酸系统设计规模为6万吨/年,1977年8月正式投产运行,现已超过设计规模达到年产7万吨的水平。该系统使用的是φ内5420毫米、高12500毫米一段外部换热,三段空气冷激式的五段转化器,内装S_(101)型钒触媒52米~3。进气浓度SO_29.5%左右时,出气浓度SO_2为0.22%左右,校正转化率可达97%,比原来约提高了0.5%。触媒利用系数为236升/吨·日。 相似文献
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我厂粗甘油蒸发器中的加热室,是由545根φ50×1.5毫米,长1500毫米的紫铜管组成。加热室的加热面为115米2,管板直径φ2040毫米,厚度40毫米。整个加热室造价在7万元左右。一组蒸发器使用至去年5月历时三年半,其中一只加热室已损坏报废,另一只需要大修。 相似文献
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《氯碱工业》1978,(Z1)
目前我厂烧碱车间蒸发30%烧碱。其主要蒸发设备是悬筐式蒸发器。每台总重19.4吨,生产工艺主要用三效顺流流程,每套蒸发器总传热面积为600米~2,共两套。加热管规格第Ⅰ、Ⅱ效φ5 7×3.5×2000毫米,第Ⅲ效φ50×2×2000毫米,加热管材质,第Ⅰ效炭钢,第Ⅱ效不锈钢,第Ⅲ效镍钢,现有生产能力在生蒸汽压力8公斤/厘米~2(表压)左右,电解液浓度130克/升以上,每套日产碱130~150吨,产碱强度9~10公斤/米~2·时,在生蒸汽压力为6公斤/厘米~2(表压)左右时,电解液浓度130克/升以上,日产碱100~130吨,产碱强度7~9公斤/米~2·时。为开展对老厂原有设备进行挖潜改造工作,将现有蒸发设备的结构经适当的改 相似文献
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《化工自动化及仪表》1974,(6)
我厂合成塔内件的额定差压为25kg/cm~2,为了监视合成塔的运行,确保合成塔内件不致因压差过大而压瘪,就需要合成塔阻力计。我们原来采用CF-107浮子式差压计和D-610电感应式二次仪表配合使用。投运以来,阻力计反应灵敏,指示正确而稳定,基本上不用维护。随着产量逐渐上升,负荷进一步增加,尤其在循环机起动时,由于阻力超过21kg/cm,水银差压计的水银常常被冲跑,阻力计只好停用重校,全长近20米的引压管,灌油、排气、加水银,十分麻烦, 相似文献
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我厂联碱车间所使用的外冷器,材质为碳钢,直径2米,高6米,内有φ51×4.5列管740根,操作压力0.6kg/cm~2,操作温度:管内半母液Ⅱ5~8℃,管间冷剂-2~-6℃,换热面积701m~2,列管采用酚醛树脂防腐,使用一年多时间列管大部被腐蚀穿孔。穿孔的位置是在距下花板高40~80毫米 相似文献
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目前,在我国水泥厂中,不少厂家使用摆辊式机械立窑。该立窑的卸料装置,是由带有破碎齿的辊子组成,辊子直径一般在600~700毫米,长度为2400~2800毫米。采用液压传动,工作压力为40千克/厘米~2,最大摆次1.5~2次/分。最大摆角30度。摆辊由辊心、辊套、传动机械等组成。当摆辊往复运动时,便将压在上面的熟料块破碎后卸出。该立窑经使用证明,对大块料破碎能力比较差,且轴易变形,产生漏风,加上较为复杂的传动机械,维修量也随之增加,机械运转率仅在80%左右。φ2.5×10米的四摆辊窑台时产量徘徊在5.5吨左右。河北省邯郸市峰峰矿务局建材厂有φ2.5 相似文献
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我厂硫酸车间二系统的冷热交换器是普通列管式换热器。列管布满整个花板,中间设置二块半圆形折流板,折流板管孔φ57毫米。比列管φ51毫米大6毫米。由于孔隙较大,折流板只起到气体分布作用,并没有增加管隙间的给热系数,换热器传热系数较低。设计K值为9.8千卡/米~2·小时·℃,实际生产时9.0千卡/米~2·小时·℃左右。由于该换热器K值较低,加上系统总换热面仅12.87米~2/吨酸·日,热损失又较大, 相似文献
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我厂φ500合成冷交换器(简称冷交)系上海化工机修总厂制造,其内件密封结构如图1。即嵌入外筒的四合环上16只M6螺栓的预紧力,经压圈压紧上管板边端与外筒构成的沟槽内的填料(上为一根6×6毫米石棉绳,下为φ6毫米O型橡胶圈)而达到密封。密封设计承受压差≯5公斤/厘米~2。 相似文献
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我厂在φ2.2×8.5米液压传动塔式机械立窑上,首次应用差压料位自动控制(简称差压料控)作卸料输送自控装置。经几年来的实际使用,收到较好的效果,其系统框图见图1。图中:1.是在锥形连接管与料封管上各开一个22毫米孔,铅垂方向焊上φ20/φ14×6O毫米接管A、B;2.按接管大小配透明塑料软管,差压变送器的“+”接口与A管路连接,“-”接口与B管路连接;3.卸料输送设备D,可采用曲柄振动输送机或电磁振动输送机。 相似文献
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目前国内大、中型硫酸厂中使用700-13-1型鼓片机(Q:42000米~3/时、H:2900毫米水柱、N:400千瓦)较为普遍,都用作抽送SO_2气体。该型风机原为苏联设计,结构陈旧,缺陷多。我车间广大检修工人曾对此种风机进行了多次改进,取得了不少成 相似文献
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茂名市化肥厂硫酸一系统原生产能力为5千吨/年,干吸塔系填料塔,内径φ1360毫米,塔截面积1.45米~2。原设计的填料结构:主体填料:φ75毫米三螺旋瓷环7.98米~3,整堆,高度5500毫米分布填料:φ25毫米拉西环0.73米~3,乱堆,高度500毫米 相似文献