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本实用新型属于重碱生产领域。本实用新型提供一种多级筛孔内循环碳化塔,其结构为:塔的中段装有一定数量的内循环塔板,下段为数个传统碳化塔的冷却水箱,水箱问设传统碳化塔的菌帽,在冷却段增设数个上述的内循环塔板,其降液管下口插入菌帽的帽盖之下,塔的底圈(包括进气圈)、塔顶空圈与传统碳化塔相同。其塔板的结构由碟式底板、导流筒、菌帽形帽盖及降液管四部分组成。采用本实用新型后,重碱结晶平均粒径可达120μm以上,水分降到10%左右,可降低煅烧用中压汽,节省淡液蒸馏用汽,节省电耗。 相似文献
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我厂在研制成功SD-组合型泡罩塔板醪塔的基础上,又研制成功SDJ-组合塔板(以下简称SDJ-板),并用其试制成塔径为700毫米的酒精精馏塔一座。实践证明:SDJ-板是一种结构新颖、精馏功能良好的蒸馏接触装置,是一种新型高效塔器。 SDJ-板如图1所示。 相似文献
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碳酸氢钠在碳化塔中沉淀过程塔壁上产生结疤,堵塞泡罩塔板(菌帽)孔眼和冷却管道,从而使溶液难于冷却,塔的工作条件遭到破坏,最终造成生产能力下降。在碳酸氢钠沉积时,碳化塔一般可工作72~96小时,然后需要进行16~24小时的清洗。因此,五个塔组成一组的话,那么总有一个塔在清洗。 相似文献
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<正> 随着生产的发展,产量的增加,除钙系统也必将超负荷作业,如除钙效率低,必然影响产品质量和消耗。几年来,对除钙塔进行了一定的改进。 1971年先后在φ600×6000和φ1000×8000无菌帽小除钙塔进行试验,维持液面高度为3米(FU型),除钙效果很好。在试验的基础上同年11月在374#除钙塔进行大生产试验,砍掉部分笠帽,保持液面高度4米。除钙效率好,减少了中和水循环量,但浓度梯度较小,有纵向搅混现象、尾气含氨高、洗水当量大。根据这一实践和天碱控制液面的经验,于1974年将四座φ2500除钙塔取出液管由下U型改成上U型,高度3.5米,结果提高了除钙效率,降低了二次浊度。原来为了适应生产的发展,减少中和水循环量和增 相似文献
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我厂尿素解吸塔采用通用设计图纸制造,解吸塔内径700毫米,共15层塔板,上部4层塔板每板浮阀7个,下部11层塔板每板浮阀13个,共171个浮阀,塔底部直接蒸汽加热,蒸汽分布器为钟罩式锯齿型。1984年该塔投用前,根据兄弟厂的经验,上部增加气相分离器,下部筒体加长800毫米,热流入口移位于第9块塔板,蒸汽分布器改用多孔园盘园环形。 相似文献
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我厂煤系统合成氨的生产规模原为5万吨/年,后填平补齐为8万吨/年,其脱硫塔(φ3500毫米,H31560毫米两台)原是填料塔,其中装木格子共6段,每段为27层。由于生产规模的扩大,木格子积硫严重,致使系统压降日趋增加,要通过24000标米~3/小时气量(四机)往往需开两塔方能维持生产,为此需对原脱硫系统进行改造,其目的是:1.提高单塔的生产能力,以满足生产规模扩大的需要;2.减少积硫,降低压降。是另造新塔还是对原塔进行改造-改为高负荷的旋流板塔?江西氨厂上了个φ2000毫米旋流板脱硫塔,效果不错,为大直径的旋流 相似文献
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我厂原φ2.5米塔式机立窑是七十年代初的定型产品。卸料篦子由八层逐渐缩小的压盘和72块三角形齿用螺栓联接叠加而成。上部有一锥形顶帽,篦子偏心40毫米,用正齿轮机械传动。窑内通风是靠每层压盘上三角形齿与齿间的水平间隙和整个篦子外圆与窑体固定颚板间60毫米宽的环形间隙构成的通风孔道。顶帽中心无通风孔,锥面上只有十几个φ40毫米的小风洞,极易堵塞。实际上在窑内中部直径700毫米的范围内没有通风孔。卸料是靠顶帽圆锥面上的垂直小齿和每层压盘上的水平三角齿在旋转 相似文献
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在我国34套年产11万吨尿素装置中,解吸塔基本上采用直径为700毫米、内装15块塔板;板间距为300毫米、总高为6050毫米的板式浮阀塔。从使用的情况看,大多数厂的解吸塔很不理想,其表现为:1.解吸塔出口气相带液严重,造成二甲液排放,使尿素车间碳铵液无法平衡,被迫外送或排放;2.底部鼓泡段液位波动大,容易造成解吸液浸泡塔板或排液管窜气;3.解吸废液中氨含量高,不少厂经常高达1~3%,有时竟高达5.8%,不但造成尿素生产氨耗高,而且也严重地污染了环境。针对这个问题,有几个厂对解吸塔进行了如下改造:1.在解吸塔顶部增加了一个直径较大的筒节,借以降低气体的空塔速度和增大气液分离空间,从而有效地解决 相似文献
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我工段系采用的冲——泡——电净化流程,最初冲、泡合为一体,一端为冲击段,一端为泡沫段。器体外形尺寸:直径1880毫米、长3750毫米,用12毫米厚的钢板焊制而成。内衬铅3毫米,再衬113毫米厚的耐酸瓷砖,并设有耐酸折流挡墙三道。冲击管直径374×11毫米,用K合金制成,管底端有一K合金圆锥体用来调节气速。泡沫塔有五块塔板。因K合金价格高昂,制作困难,后决定用硬铅代替,去掉了冲泡器的原冲击段,利用旧沉降槽另改制一冲击洗涤器。冲击洗涤器用钢板焊制,内搪铅3毫米,衬10毫米的耐酸磁板一层。顶盖处搪铅。冲击管为20毫米厚的硬铅浇铸,内径230毫米,缩口处190毫米。使用过程中,铅钢连接法兰附近,常易穿孔(见图1)遵照 相似文献
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《硫酸工业》1970,(3)
我车间广大革命职工,在厂军管会和革委会的正确领导下,在“鞍钢宪法”的指引下,成立了以工人为主体的技术革新和技术革命的三结合小组,对我车间3号块矿沸腾炉(直径为2700毫米,炉底面积为5.70米~2)进行了改造。改造内容是: 1.将原有风帽风孔由8个改为12个,直径5毫米未变,适应全烧尾砂。 2.取消原有铸钢水箱7个(传热面积为7米~2),改用四组冷却装置,每组由四根直径60×5毫米与57×3.5毫米的无缝钢管组合而成。由沸腾层进入(离风帽450毫米),炉上部引出,展开长度为11.5米;沸腾层传热面积为5米~2,炉上部传热面积为26米~2(翅片未计入)。 3.二、三次风修复使用。 投产十余天来,我们认为改造后的3号 相似文献