共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
2.
3.
氯化铵与硫酸反应制备硫酸铵盐和氯化氢 总被引:1,自引:0,他引:1
因氯离子导致土壤盐化和对部分农作物有不利影响使氯化铵在农业中的应用受到限制.为了考察用硫酸转化氯化铵为硫酸铵的可能性和探索较佳的转化工艺条件,实验研究了在不同的物料比、反应温度及反应时间下氯化铵与硫酸的反应历程.结果表明,氯化铵与硫酸反应分两步进行:第一步生成硫酸氢铵;第二步是硫酸氢铵与氯化铵进一步反应生成硫酸铵.随着硫酸铵的生成会形成NH4 Cl,NH4 HSO4和(NH4)3H(SO4)2组成的低共熔混合物,使反应进行困难.升高反应温度、延长反应时间有利于提高氯化铵的转化率,降低硫酸铵盐产物中氯离子的含量.该工艺在氯化铵和硫酸过剩又需要氯化氢的地区具有很好的应用前景. 相似文献
4.
5.
氯化铵受热分解生成的氨气和氯化氢难以分离,研究了以氧化锌为分解剂分解氯化铵制备氨气和氯化氢的工艺过程和实验条件。实验方法:将氧化锌与氯化铵按一定配比混合,加热并控制一定的熔融分解温度和恒温时间,氧化锌与氯化氢结合,释放出氨气;熔融液高温水解释放出氯化氢,回收氧化锌。通过单因素实验和正交实验,确定了以氧化锌为分解剂分解氯化铵的最佳工艺条件:氧化锌与氯化铵物质的量比为0.7,分解温度为400℃,恒温分解时间为60 min。 相似文献
6.
7.
对利用氢氧化镁热分解氯化铵制氨气反应体系进行了热力学计算分析,以反应温度、反应物的物质的量比、反应时间为变量,以固体产物中的含氮量、氯收率以及氨气收率等为评价指标,对氢氧化镁热分解氯化铵制氨气的工艺条件进行了研究。实验结果表明,在反应温度为375 ℃,氢氧化镁与氯化铵的物质的量比为1∶0.75,反应时间为50 min时,氯收率和氨气收率均可达到90%以上,同时氢氧化镁分解氯化铵能够直接生成碱式氯化镁,不需向反应器中通入水蒸气。 相似文献
8.
为了开发氯化铵的新用途.本文阐述了氯化铵热分解制氨和氯化氢,进而再由氯化氢制取氯。介绍了氯化铵热分解产生的氨和氯化氢催化氧化为氯的技术,并对氯化氢氧化过程中的设备材质和催化剂问题进行了讨论。最后还介绍了氨和氯合成肼的有关技术问题。 相似文献
9.
10.
稀酸中硫酸和氯化氢含量的测定徐东华,顾建萍苏州硫酸厂我厂在用盐酸法生产工业氯磺酸,(生产规模为10kt/a)的过程中,产生合少量氯化氢的稀硫酸(硫酸含量约70%,氯化氢含量在0.5%以下)。为了控制硫酸浓度以符合生产普钙的要求,和控制氯化氢含量以降低... 相似文献
11.
12.
13.
氯化钾—硝酸铵复分解法制硝酸钾生产技术开发 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对KCl-NH4NO3-KNO3-NH4Cl体系的相图分析,理论上求证了以氯化钾和硝酸铵为原料制取硝酸钾的可能性,探讨了合理的工艺条件。然后通过实验室试验求取并验证了所取得的工艺条件,为连续试验提供了优惠的工艺条件。 相似文献
14.
氨络合法制备无水氯化镁工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
采用氨络合法,以菱镁矿为原料制备出了高纯无水MgCl2,研究了温度、反应时间、初始浓度对制备工艺关键步骤的影响. 结果表明,菱镁矿粉在750℃下煅烧2 h生成高活性MgO;活性MgO与NH4Cl在乙二醇中氯化反应的最佳温度应控制在130~150℃,该反应的表观活化能为40.7 kJ/mol;MgCl2×6NH3的最佳反应结晶温度约为15℃,MgCl2×6NH3晶体是白色正八面体,初始浓度、温度等显著影响晶体质量;MgCl2×6NH3的热解过程可分为55~97, 97~182和182~297℃三个阶段,每个阶段脱去2个氨分子. 相似文献
15.
17.
分析了电解氢用于氨合成的可行性 ,介绍了电解氢用于氨合成改造中输送设备和输送管道的选择及其实际运行情况。实践证明 ,电解氢用于氨合成是完全可行的 ,经济效益十分显著。 相似文献
18.
介绍在氨水存在条件下,用KCI和CaSO4制取K2SO4的方法。实验表明,优化的制备条件是:硫酸钙的粒度为180目以上,氨水初始浓度为36%~40%,反应温度为0~10℃,时间90~120 min,并分步加入KCl,经过一段法和二段法制得纯度91%和99.8%的硫酸钾。 相似文献
19.
20.
电石渣/氯化铵反应回收氨是利用工业固废的环境友好工艺。在间歇实验反应条件下,分别研究了反应时间、NH4Cl/电石渣质量比、反应温度、反应压力及含水率对氨回收率的影响,研究结果表明:随着反应温度的增大,氨回收率呈现先不变后增大的趋势;随着含水率的增大,氨回收率呈现先增大后减小的趋势;随着反应真空度的增加,氨回收率呈增大的趋势。优化的工艺条件为:反应时间20 min,NH4Cl/电石渣质量比1.2,反应温度80℃,真空度0.02 MPa,含水质量分数为60%,在此条件下氨的回收率可达到57.7%。研究结果还说明采用电石渣取代石灰乳是经济可行的方案,相比于现有纯碱工业中采用石灰乳进行氨回收利用的情况,含水率由74%降低到60%,氨回率由17%提高到57%。含水率的降低和反应阶段氨逸出率的提高有助于降低后续蒸氨工段的能耗,且对产物氯化钙的分离利用创造了有利条件。 相似文献