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一、工艺流程我厂半水煤气中 H_2S 含量在10~16克/标米~3。原采用喷-湍-湍系统脱高硫(其中φ500×5000喷射塔一台、φ500×7000湍动塔两台),以氨水液相催化法脱硫,配备高塔再生装置。现采用喷旋流程其主要设备规格如表1所示。 相似文献
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研究了脱硫塔脱除半水煤气中的H2S的反应和传质吸收机理。分析了脱硫塔应用高效规整填料所具有的技术优势,以及在设计改造中应注意的关键问题。模拟结果和应用效果表明,采用高效填料塔技术及相配套的综合应用技术是优化脱硫塔设备与工艺的重要举措。 相似文献
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0前言
山西晋丰煤化工有限责任公司(以下简称晋丰公司)半水煤气脱硫工段采用栲胶法脱硫工艺,脱硫塔为填料塔,2台脱硫塔串联运行。随着运行时间的延长,脱硫塔内硫膏逐渐沉积,系统阻力上升。经多方考察和论证,决定将前1台脱硫塔(脱硫塔A)改为空塔喷淋。 相似文献
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O前言江苏华昌化工股份有限公司(以下简称华昌公司)现有3套半水煤气脱硫装置,均采用"纯碱+拷胶+888"湿式氧化法脱硫工艺。由于脱硫前半水煤气中H2s(质量分数,下同)比较高,为了确保半水煤气脱硫效率,3套装置均采用2台脱硫塔串联流程。装置投运以来,主要问题是脱硫塔阻力上升较快,一般运行5一8个月后单塔阻力就达到了10kPa,脱硫系统阻力达到20kPa,难以维持正常运行,只能停车清理、更换填料,不仅影响了产量,而且耗费大量的人力、物力。为此,对造成脱硫塔堵塞的原因进行了分析,并针对性地采取改进措施,以达到脱硫系统长周期稳定运行的目的。 相似文献
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同一产地的高硫煤与低硫煤在固定层煤气发生炉生产的半水煤气中H2S含量不同,一般晋城阳泉优质煤,半水煤气中H2S为0.7~1g/m^3,而高硫煤在3~5g/m^3,甚至高到8~10g/m^3。半水煤气在脱硫装置中,一般采用填料塔或空塔喷淋。煤气在脱硫:过程中,有硫膏析出,脱硫液由于再生过程中也有悬浮硫,因此运行周期短。脱硫系统至少3~5个月因堵塔造成系统压差大而被迫停车清洗填料,影响正常生产。如果用空塔喷淋,脱硫效率低,不能保证煤气净化率,影响系统的生产。为此本公司于2001年开发了塑料格栅填料技术。 相似文献
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本文对合成氨脱硫系统的半水煤气加压ADA脱硫改常压栲胶脱硫的状况、新型填料-旋流板组合变脱塔的应用、脱硫液高塔再生改喷射再生、熔硫釜的安全性改造等进行了介绍。 相似文献
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<正>江苏晋煤恒盛化工股份有限公司原半水煤气脱硫系统的脱硫塔内件为旋流板,在原料煤含硫量较低时,基本可满足生产要求。后由于受煤种变更及降低成本等因素制约,致使半水煤气中的H2S含量偏高,原旋流板脱硫塔阻力大、脱硫效率低等矛盾凸显出来,已无法满足生产要求。因此,2011年5月,脱硫塔内件改用聚丙烯格栅填料,并增设了冷却洗涤塔。投入运行后,脱硫、冷却和除尘效果较好,取得了较好的节能和经济效果。 相似文献
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介绍了为提高半水煤气脱硫塔的工作效率而进行的多项改造设计,阐述了脱硫塔中填料及气液分布器的正确选择对脱硫效率的提高所起的作用,重新设计的脱硫塔可提高工作效率近15%,完全达标. 相似文献
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1 简 况我公司采用湿法脱硫工艺,焦炉气由罗茨鼓风机加压,经湍流塔粗脱后,入1#填料塔脱硫;半水煤气经外工序鼓风机加压后,进2#填料塔脱硫。两塔脱硫液共进一个再生槽,鼓空气强制再生。在十余年的生产中,多次出现1#、2#填料塔硫堵、盐堵及硫与盐、灰粉混合堵的情况,被迫停车对塔堵塞物进行清理。详情见表1。表1 1#、2#填料塔历年堵塞情况及处理方法 时 间堵塞物成分脱硫方法处理方法1989.12~1990.04硫改良ADA停车清理1992.01~1992.05硫改良ADA停车清理1993.06~1995.04盐、硫改良ADA OMC停车清理1995.06~1997.102#硫、盐改良… 相似文献
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1概述
我公司造气车间脱硫工段主要担负着脱除原料气(焦炉煤气和半水煤气)中H2S(同时也将HCN脱除)的任务,脱硫方法为改良A.D.A法。在工艺气体的布置上,由于两种原料气中H2S含量的不同,其流程设置各不相同。焦炉煤气通过两个并联的湍流塔后还要再串联一个填料塔(1#塔)来吸收H2S,而半水煤气只通过一个填料塔(2#塔)来吸收H2S。在工艺液体的布置上,脱硫溶液系统是公用的,贫液泵将脱硫贫液加压后分别从4个脱硫塔的塔顶送到塔内自上而下进行喷淋,吸收煤气中的H2S,而从4个脱硫塔下部出来的脱硫富液分别进入氧化再生槽进行脱硫富液的再生,使富液变为贫液后再由贫液泵加压后循环使用。脱硫富液的再生方式为槽式鼓泡再生。 相似文献
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为了提高脱硫效率和降低其经济费用,选择好脱硫设备是十分重要的。本文认为:①当H_2S含量小于2g/m~3时,可选用填料塔;②对中、高含硫量,可选用喷旋塔;③喷射塔、喷射器适合与旋流板塔或填料塔串联使用,进行粗脱;④空塔喷淋塔可与其他脱硫塔串联使用;⑤湍球塔、泡沫塔宜慎用。 相似文献
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1980年,我厂自己设计将已停用的φ2.3米脱硫再生塔(填料塔)改造成旋流板脱硫塔,1982年完成了改造施工任务。在1983年7月试车后,又经改造,于1990年11月16日试车成功投入生产。半年多的生产实验证实,该塔能满足我厂脱除年产75000吨台成氨的半水煤气中的H_2S的工艺生产要求。 相似文献
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一前言我厂原设计半水煤气脱硫塔为寸φ3500×21500毫米木格填料塔,采用氨水液相催化法脱硫,因塔阻力大,于1971年将上段木格改为填充塑料球,取得了一定的效果,达到了设计要求。随着生产的发展,前后工序生产能力均由4.5万吨/年扩大到6万吨/年,脱硫塔能力遂感紧张,塔阻力较大,脱硫效率较低。于是将基建项目的一台φ3500×31560的木格填料脱 相似文献