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相似文献
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1.
探讨了转炉炉渣喷溅的机理,分析了易发生炉渣喷溅的几种情况,并在上述研究的基础上,提出了防止炉渣喷溅的各种措施。  相似文献   

2.
针对转炉冶炼过程中常见的喷溅现象,结合唐钢实际,对喷溅产生原因、时间及类型进行了分析,并提出了相应的改进措施。通过对炉料结构的优化、渣料加入时间的掌握、枪位的控制,冶炼过程喷溅得到了有效遏制,钢铁料消耗大幅下降,成本指标的控制也取得了较好的效果。  相似文献   

3.
针对转炉冶炼过程中常见的喷溅现象,结合安钢实际,对喷溅产生原因、时间以及类型进行了分析,并提出了相应的改进措施,通过对炉料结构的优化、渣料加人时间的掌握、枪位的控制,冶炼过程喷溅得到了有效遏制,钢铁消耗大幅下降,成本指标的控制也取得了较好的效果.  相似文献   

4.
刘道孟 《山西冶金》2010,33(1):71-72
在转炉供氧期间,供氧强度比较大,操作起来十分繁琐,因而往往会出现转炉炉渣喷溅的问题。基于其产生喷溅的原因,提出了解决此类问题的优化措施。  相似文献   

5.
杭钢转炉炼钢厂因转炉的炉熔比0.74-0.8m^3/t,及前期炉渣平均(FeO)≥20%,铁水的(Si+P)含量较高等原因,在开吹4-5min时易发生炉渣喷溅。在分析前期产生炉渣喷溅几个特征的基础上,提出了降低喷溅的对策。  相似文献   

6.
王宝奇 《炼钢》1997,13(5):22-26
文中对转炉留渣操作炉渣喷溅的临界条件进行了热力学及动力学的研究,得出炉渣喷溅临界温度的计算公式,利用计算机定量地分析a(FeO)对安全留渣操作临界温度的影响,从理论上分析了实施留渣操作应采取的工艺措施,为实施具有显著经济效益的转炉留渣操作提供了可靠的依据。  相似文献   

7.
转炉留渣操作炉渣喷溅临界条件的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王宝奇  荣佐亭 《河北冶金》1997,(4):30-33,64
对转炉留渣操作炉渣喷溅的临界条件进行了热力学和及动力学的研究,得出了炉渣喷溅临界温度的计算公式,利用计算机定量分析了a(FeO)对安全留渣操作临界温度的影响,从理论上分析了实施留渣操作应采取的工艺措施,为实施具有显著效益的转炉留渣操作提供了可靠的依据。  相似文献   

8.
转炉作为一个高温高压、多元多相的反应容器,容易发生喷溅或溢渣事故.良好的熔池搅拌可以增大渣–金反应面积,提高炼钢效率;异常的熔池搅拌则会造成金属损失,毁坏炉体及其附属设备,甚至威胁到炉前工作人员的人身安全.本文总结了前人对喷溅机理及影响因素的研究结果,转炉喷溅按产生的原因可以分为爆发性喷溅、泡沫性喷溅、金属性喷溅和其他喷溅,其中爆发性喷溅的危害最大,泡沫性喷溅的发生频率最高.喷溅事故的产生总体可以归结为炉内激烈化学反应产生气泡驱动的高温熔体喷溅和顶底复吹为熔池提供的流动能量所产生的喷溅,且一次喷溅事故的发生常常是多种因素耦合引发,从单方面分析喷溅事故原因过于片面,研究出一套适用于转炉喷溅的安全评价模型是当务之急.并对现有的喷溅预报模型进行了综述,总结了炉气分析法、音频分析法、图像分析法的预测原理及部分应用结果,指出现有预测模型没有得到广泛应用的原因,未来喷溅预测模型会朝着更加智能化、精细化的方向发展.  相似文献   

9.
本文主要介绍了转炉产生前期喷溅的原因以及发生喷溅的条件,特征,详细分析了产生喷溅的特征条件,结合实践论述各类条件下产生喷溅的原因,同时,就如何抑制各类原因引起的喷溅,制定了控制措施。  相似文献   

10.
分析了临钢炼钢厂20t转炉冶炼过程产生喷溅的原因,根据实际提出了应采取的控制措施,通过生产实践取得了较好的效果。  相似文献   

11.
周俐  刘国平 《炼钢》2002,18(2):22-24,34
转炉溅渣层的物相结构及耐侵蚀性与调整后的转炉终渣成分有关,它的蚀锅主要发生在转炉冶炼中后期,其原因是转炉中后期炉渣的化学侵蚀和溅渣层在高温下的熔化。  相似文献   

12.
溅渣护炉工艺是近期发展起来的一项新技术,该工艺设备简单,投资少,收效快,操作方便,可大幅度提高衬寿命,进而提高炉龄次数,介绍了溅渣护炉工艺原理,有关参数及经济效益。  相似文献   

13.
富氧化铁炉渣的溅渣护炉机理   总被引:2,自引:0,他引:2  
上海第一钢铁(集团)公司30t转炉所用铁水条件较差,导致终渣中氧化铁含量很高。由于转炉出钢温度也偏高,实施溅渣护炉以大幅度提高炉龄比较困难。实验室与工业试验研究结果表明:(1)溅渣层中富氧化镁RO相是冶炼过程中抵抗高温、高氧化性炉渣侵蚀的骨架;(2)溅渣过程中富氧化铁改质渣在炉衬表面出现的异份分流现象有利于溅渣层保留较多氧化镁物相。  相似文献   

14.
讨论了转炉溅渣护炉过程中各参数的影响,试验以修正的弗鲁德数(Fr)作为相似基础。实验室采用石蜡加淀粉对30t转炉进行了模拟研究,通过对试验数据的处理和分析,得到了最佳的工艺参数:氮气流量约为8500m3/h,溅渣时间为3min,枪位为0.8m;向渣中加入氧化镁或碳粒以调整成分是必要的;炉渣温度过高,流动性过好,溅起的炉渣难以凝结在炉衬中。  相似文献   

15.
本文介绍建邦集团溅渣护炉技术的改进与应用。通过调整终渣成分和碱度,对转炉的大面部位用铁块进行填补,冷却凝固后再进行溅渣,从而有效地提高了转炉产能和作业率,降低了耐材成本,提高了转炉炉龄。  相似文献   

16.
从炉渣对炉衬和溅渣层的侵蚀机理入手,提出了兼顾冶金和溅渣双重效果的直接造渣工艺,探讨了终渣碱度、MgO、FeO含量等的调整范围,分析了溅渣操作中枪位、时间等的控制和炉底上涨的原因,以期更好地运用溅渣护炉技术。  相似文献   

17.
溅渣护炉技术在转炉上的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
从1996年开始实施溅渣护炉试验研究,一年来的工业性试验与实验室研究表明:所用的溅渣护炉工艺参数基本可行,溅渣护炉条件下复吹比达50%,炉衬砖消耗下降0.7kg/t,喷补料消耗下降1.22kg/t。试验证明开发新型调渣剂是进一步提高溅渣护炉效果的重要措施。  相似文献   

18.
通过与30t转炉几何相似比为1:10的水模实验,研究了炉衬不同部位溅渣量的分布以及氧枪高度、留渣量和气体压力对溅渣量的影响,确定了各参数的最隹值。将水模实验得到的溅渣工艺参数应用到实际生产后,炉龄由1600炉提高到19000炉以上。  相似文献   

19.
本文从氧枪喷头、原材料和操作方面对氧枪粘钢进行了比较详细的分析,并提出了相应的预防措施,较好地解决了氧枪粘钢问题。  相似文献   

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