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中高碳钢盘条拉拔前的磷化处理 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了磷化膜成膜机理,磷化液的种类和应用,从磷化温度、磷化液酸比、磷化时间、盘条中的碳含量、促进剂的选择、盘条表面处理等方面介绍了影响磷化质量的主要因素,并提出了适合实际生产的磷化生产工艺流程和磷化液配方。 相似文献
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通过对不同钝化膜种类及厚度的镀锌钢板进行耐中性盐雾试验分析,发现影响镀锌板耐腐蚀性能的主要因素有钝化膜种类、钝化膜厚度、钝化膜均匀性。其中,基板质量、试验条件对耐腐蚀性能也有一定影响。在对上述影响因素分析的基础上,提出了改进镀锌钢板耐腐蚀性能的建议。 相似文献
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采用锌系磷化液在中温条件下对铝合金进行磷化处理获得磷化膜。通过电化学测试方法分别研究了磷化助剂磷酸二氢铁、硝酸镍、柠檬酸、磷酸含量的变化对该磷化膜耐蚀性的影响。结果表明,当磷酸二氢铁含量为4g·L-1、硝酸镍含量为1.5g·L-1、柠檬酸含量为1.5g·L-1、磷酸含量为3.5g·L-1时,铝合金磷化膜的耐蚀性最好。 相似文献
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通过化学成分、导电率分析、金相显微组织观察及SEM/EDS等方法,对6082-T6零部件硬质阳极氧化品进行了分析研究。结果表明,产生硬质阳极氧化品盐雾试验不过关的原因是零部件有粗大杂质存在,这些粗大杂质颗粒在阳极预处理过程掉落或残留,产生氧化膜缺陷,从而导致盐雾测试不合格。 相似文献
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针对某冷轧厂投产初期生产的无铬钝化热镀锌产品耐盐雾腐蚀性差的问题,从分析影响无铬钝化镀锌产品耐腐蚀性能的因素入手,优化带钢表面粗糙度、无铬钝化膜膜重、涂覆辊硬度等工艺,使热镀锌钢板无铬钝化膜的耐蚀性得到明显改善,72 h中性盐雾试验腐蚀面积≤5%的合格率达到94%以上。 相似文献
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SAE5 2 10 0线材是大连钢铁集团公司生产的出口产品 ,外商对其质量要求极为严格 ,不仅要求磷化涂层结晶细致 ,附着牢固 ,能顺利进行提拔 ,且磷化膜重要求 7.5 3~ 11.84g/m2 ,表面无锈蚀。为提高出口线材的质量档次 ,大钢集团试验成功轴承钢线材磷化新工艺 ,并采用新工艺先后处理5 1t线材 ,质量良好 ,磷化涂层为微细结晶 ,附着牢固 ,呈灰黑色 ,无锈蚀现象 ,磷化涂层重达 8.2~ 12 g/m2。磷化后继续进行皂化处理 ,提高了耐蚀性。磷化后的线材成品由 5 .5m m顺利拉拔到 2 .2 m m,减面率达 80 %以上 ,性能符合要求 ,表面无缺陷。目前按新… 相似文献
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铝盐磷化液中铝离子的测定张健(中南民族学院化学系武汉,430073)以铝盐为主剂的磷化液,其铝盐的浓度有一最佳范围,铝盐含量过高和过低时,其磁化性能有较大影响,因此为控制磷化液组份和磷化工艺条件,建立磷化液中铝离子含量的分析方法是必要的。磷化过程中,... 相似文献
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本文介绍了EGH-钢磷化剂的技术参数、磷化原理,并结合生产实际确定了使用中的最佳参数值及稳定磷化液的措施,对促进冷拔无缝钢管产量和质量的提高有参考价值。 相似文献
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电镀等行业进行锌消费会产生高浓度锌废液,此类废液具有酸度高、腐蚀性强等特点,传统处理方法处理成本高且对设备耐腐蚀要求极高。本研究利用管式膜蒸馏-结晶技术处理高浓度ZnSO_4溶液,首先比较了不同流速、温度、pH条件下稀(0.2%,质量分数)、浓(20%,质量分数)ZnSO_4溶液膜蒸馏性能的差异,然后在优化条件下进行了浓ZnSO_4溶液膜蒸馏-结晶探索研究。研究结果表明,与稀溶液相比,浓ZnSO_4溶液的膜蒸馏通量略低,这主要是溶液蒸汽压下降以及浓差极化共同作用的结果。在高酸度条件下,浓ZnSO_4溶液膜蒸馏产水水质更容易恶化。此外,高浓度并未对ZnSO_4溶液的膜蒸馏性能产生显著的特殊影响。膜蒸馏-结晶操作过程中,膜通量由初始的2.81降至1.86kg·m-2·h-1,降幅为37%,产水电导率始终维持在10μS·cm-1以下,重金属盐截留率达到99.99%以上。冷却结晶得到的产品晶体形状规则,ZnSO_4溶液一次膜蒸馏-结晶理论回收率48.10%,实际回收率46.28%。采用合适的操作方式,膜蒸馏-结晶耦合工艺处理高浓度ZnSO_4溶液直接得到晶体产品可行。 相似文献