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相似文献
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1.
刘宏峰 《小氮肥》2006,34(6):24-25
沧洲大化TDI有限责任公司原有固定层间歇式φ3 000 mm煤气炉2台,1998年投产.在2004年装置扩产改造期间新增加了1台固定层间歇式φ3 000 mm煤气炉,新增煤气发生炉在积累几年的操作、改造经验的基础上,从设备方面进行了一系列的改造.改造的主导思想是强化设备生产能力,便于操作和维护.  相似文献   

2.
刘少文 《小氮肥》2011,(12):8-10
宁夏开元丰友化工有限公司(以下简称丰友公司)原设计产能为40kt/a合成氨、60kt/a尿素,经不断扩建改造,目前已达到140kt/a合成氨、24kt/a尿素、10kt/a甲醇的生产能力。造气工段现有12台Ф2650mm固定层间歇式煤气炉,  相似文献   

3.
由于无烟煤价格不断上涨,且煤粉含量较大,为充分利用无烟煤粉,降低生产成本,我厂新上了一套煤棒生产装置,并在Ф3.0m煤气炉上进行试烧。  相似文献   

4.
随着目前甲醇市场的看好,国内很多生产厂家都在逐渐扩大产能或是重新建厂。由于间歇式固定层煤气发生炉工艺成熟、投资少、工期短,很多厂家仍采用此种炉型制取水煤气来生产甲醇。但制取水煤气与制取半水煤气从工艺角度讲确有很大的区别,生产厂家对此应引起高度重视,否则,制出的水煤气惰性气体含量高。一是使甲醇合成率降低:二是吨甲醇耗原料气量高,致使甲醇成本上升,效率降低:三是甲醇合成原料气CO单程转化率低,甲醇弛放气量增加。本文就生产水煤气与生产半水煤气的工艺进行比较,简述生产甲醇企业的造气工艺流程选择及技改思路,供各兄弟厂家参考。  相似文献   

5.
目前,甲醇市场看好,国内很多生产厂家都在逐步扩大产能或新建装置。由于间歇式固定层煤气发生炉工艺成熟、投资少、工期短,很多厂家仍采用此种炉型制取水煤气来生产甲醇。但制取水煤气与制取半水煤气从工艺角度讲有一些区别,生产厂家对此应引起高度重视,否则制出的水煤气惰性气体含量高,使甲醇合成率降低,吨甲醇耗原料气量高,使甲醇成本上升,甲醇合成原料气CO单程转化率低,甲醇弛放气量增加。本对生产水煤气与半水煤气的工艺进行了比较,简述生产甲醇企业的造气工艺流程选择及技改思路,供兄弟厂家参考。  相似文献   

6.
李学春 《氮肥技术》2004,25(5):22-23
简述了煤气炉改造及工艺操作的一些经验.  相似文献   

7.
赵乐群 《化肥工业》1999,26(4):33-34
根据多年的生产经验,对煤气炉炉箅进行改造,试制出AGX系列新型炉算,试用后明显提高了生产操作水平,取得了一定的经济效益。  相似文献   

8.
为提高煤气发生炉系统的检修周期,以利于计划检修和煤气炉系统经济运行,本文提出了煤气炉及其废热锅炉、燃烧室、管线、自动控制机(或微机)及自动阀门等采取的相应措施。  相似文献   

9.
10.
曹襄宜  解方 《中氮肥》2001,(3):44-47
对φ3.0m煤气炉生产强度低,消耗高的原因进行了分析,提出了炉底盘中心孔扩,提高炉膛高度等改造方案并加以实施,取得了较好的效果。  相似文献   

11.
在以固定层间歇式煤气炉为气化工艺的合成氨、甲醇生产系统,由于原料煤所占产品成本比例在6596以上,所以各个企业都非常注重造气工艺的调整和优化。近几年来,造气工艺的逐步完善使企业产品单位成本有了大幅降低,人们也充分认识到好的工艺为我们带来的实惠。  相似文献   

12.
目前,我国固定层煤气炉主要有:Ф3600mm、Ф3000mm、Ф3200mm、Ф2650mm、Ф2610mm、Ф2400mm等炉型。在实际生产中,不同的炉型,生产能力、气化强度、原料消耗、气体成份等指标存在着一定差距。若干年来,大部分人把这种差距归结到煤气炉型号不同方面去,特别是简单地把这种差距归结到煤气炉的直径不同。因此,许多企业采用简单的技术改造措施,把原来的煤气炉统统扒掉,新建另一型号的煤气炉。  相似文献   

13.
我公司于2005年1月开始策划“本资料”,素材来源:从各种科技期刊、造气行业技术通讯、技术交流会论集、企业内部评价报告等2000多篇造气论中精心挑选出了399篇论(共887页正),论挑选的原则如下:一是各项技术的最新进展;二是阐述了新思路或设想;三是技术改造内容具有一定的可借鉴性。因此,本资料具有如下特点:一是系统全面,概括了我国固定层煤气炉近10年的发展历程,二是唯一性,国内未见有第2种如此详细的造气资料,所以是造气生产人员和企业管理人员理想的技术培训和参考资料,对做好企业的增产和节能降耗工作有很大帮助。[第一段]  相似文献   

14.
Φ2.4m、Φ2.65m煤气炉的前身是Φ1.98m煤气炉。该系列煤气炉在我国土生土长发展了50多年,由Φ1.98m到Φ2.26m,到Φ2.4m、Φ2.61m、Φ2.65m,近几年又发展为锥形炉和Φ2.8m煤气炉。在它的发展过程Φ,较多地变动了煤气炉的夹套锅炉内筒体直径和煤气炉的高度,而炉底盘没有大的变化,即Φ2.4m和Φ2.65m、Φ2.8m煤气炉使用的炉底盘是一样的,炉底Φ3240mm,灰盘Φ2820mm,煤气炉总高从4400mm到5600mm,差别很大。如上设计制造参数带来了以下问题:[第一段]  相似文献   

15.
固定层间竭气化煤气炉工艺流程及设备改造   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵乐群 《中氮肥》2004,(6):44-45
近年来,由于我国能源问题的特殊状况,煤气化产业得到迅速发展。煤气化技术中固定层间竭气化煤气炉,随着煤气炉机电仪一体化、吹风气回收、“三低一高”新操作法等技术的成熟,以及新设备、新材料的不断出现,老的工艺流程、老的煤气炉设备已明显不适应生产的发展。  相似文献   

16.
17.
近年来,中氮厂参照小氮厂造气技改的成功经验,对造气炉系统的工艺流程、煤气炉本体、煤气炉后续设备、吹风气回收装置等方面进行了相应的改造,取得了较好的效果。  相似文献   

18.
近年来,由于国际市场石油价格居高不下,国内工业的快速发展,使国内煤化工行业升温,进而带动了固定层煤气炉的加快发展。煤化工的新建工程、改扩建工程、旧系统改造及单炉大中修,都需要把对原有的固定层煤气炉进行技术改造放在重要位置。  相似文献   

19.
炉痹很大程度上决定了煤气炉的生产能力,操作弹性,能耗高低及稳定运行周期等各项重要指标,原有的老型炉箅在生产中暴露出越来越多的问题,已不能适应现代工业化的优质、高产、低耗的要求。近年来,化肥价格一度低靡,使得各厂步履艰难,再加上加入WTO日渐临近,面临着生死存亡的挑战,如何寻找一条经济、有效、科学的技改之路,成为造气同仁的必由之路。  相似文献   

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