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本文研究了热处理工艺对14Cr1MoR钢组织和力学性能的影响。结果表明,该钢在900 ̄930℃正火后加速冷却,在较宽的回火参数P=19.74 ̄20.46范围内,可以获得良好的强韧化效果和较高的抗回火脆化能力。在此基础上确定了用于钢板制造的热处理工艺规范。实践证明,该工艺合理可行。 相似文献
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为探究14Cr1MoR钢特厚板的低温冲击性能,对钢厂生产的136 mm厚14Cr1MoR钢板分别进行了交货状态(正火+回火)和长时模焊后的0~-30℃低温冲击试验,并借助金相显微镜对交货状态下和长时模焊后的全厚度组织、晶粒度和夹杂物进行了统计分析。结果表明:14Cr1MoR钢特厚板的极限冲击温度为-30℃,交货状态和长时模焊板厚1/2处-30℃冲击功分布为150~173 J和19.5~97 J。金相组织研究表明,影响钢板长时模焊后低温冲击性能下降的主要原因为碳化物在晶内和晶界处聚集长大,并趋向于球化,使基体韧性和晶界处性能大为弱化.从而导致冲击功明显下降。 相似文献
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临氢设备用14Cr1MoR钢板的研制 总被引:3,自引:0,他引:3
本文详细地介绍了临氢设备用14Cr1MoR钢特厚板的性能研究。综合性能研究结果表明:研制的14Cr1MoR钢成分均匀,钢质纯净,夹杂物少;钢板各部位性能均匀,各向异性小,并具有良好的抗层状撕裂性能和具有良好的抗回火脆化能力;组织致密,综合性能优良。钢板各项性能远远超过研制技术条件的要求,达到或接近国外进口钢板实物水平。证明采用电弧炉+LF/VD精炼+4200mm轧机轧制+正火(加速冷却)+回火工艺 相似文献
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结合大厚度14Cr1MoR钢板技术要求,分析了轧后ACC提高大厚度14Cr1MoR钢板低温冲击韧性的可行性,同时研究了终轧温度、ACC水量以及返红温度对大厚度14Cr1MoR钢板低温冲击韧性的影响,形成了一套完整且成熟的配套轧制工艺,成功解决了大厚度14Cr1MoR钢板低温冲击韧性差的问题。实践证明,轧后ACC提高大厚度14Cr1MoR钢板低温冲击韧性是可行的,同时该工艺所带来的经济和社会效益显著,有利于引领大厚度14Cr1MoR类钢向高质量方向发展。 相似文献
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低碳低合金贝氏体高强度钢热变形奥氏体的连续冷却转变 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了一种Cr-Mn-Mo-B低碳低合金贝氏体钢热变形后奥氏体的连续冷却转变,获得了试验用钢热变形后奥氏体的连续冷却转变曲线,试验结果表明,本试验用钢不发生先共析铁素体析出的临界冷却速度为0.15℃/s冷却速度在0.15~1.00℃/s范围时可得到全部粒状贝氏体组织;随着冷却速度的降低;粒状贝氏体中的小岛尺寸增大,数目减少。 相似文献
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本文研究了热处理工艺对2.25C r1M oR钢组织和力学性能的影响。结果表明,该钢在780℃时可获得良好的强韧化效果和较高的抗回火脆性能力,在此基础上得到了该钢板生产制造的热处理工艺参数。实践证明,该工艺合理可行。 相似文献
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0.06C-0.6Si-1.5Mn-0.6Cr双相钢的连续冷却转变 总被引:2,自引:0,他引:2
在Gleeble-1500热应力/应变模拟机上测定了0.06C-0.6Si-1.5Mn-0.6Cr双相钢的未变形和变形连续冷却转变曲线(CCT曲线).利用光学显微镜对组织进行了观察,利用维氏硬度计对金相组织进行了测定.结果表明,当冷却速度小于10℃/s时,随着冷却速度的增加,贝氏体体积分数和宏观维氏硬度值增加都较为明显;而当冷却速度在10—20℃/s范围内时,无论变形还是未变形时贝氏体体积分数和硬度的变化都趋于平缓.由CCT曲线可知,实验钢经变形后奥氏体向铁素体转变温度在780~550℃之间,在2—20℃/s范围内可以获得贝氏体组织. 相似文献
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实验用弹簧钢65Si2CrV(/%:0.66C,1.43Si,0.74Mn,0.007P,0.008S,0.68Cr,0.11V)由25 kg真空感应炉冶炼,并轧成16 mm×300 mm扁坯。通过Gleeble-2000热模拟试验机,利用膨胀法结合金相分析以及显微硬度,获得弹簧钢65Si2CrV的静态连续冷却转变曲线(CCT曲线),并得出0.210℃/s冷却速度时的相变温度;当冷却速度由1℃/s增至5℃/s时HV10硬度值急剧增加,由380增加至800。 相似文献