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水泵水轮机主轴密封改进浅析 总被引:2,自引:0,他引:2
广蓄电站一期工程水泵水轮机主轴密封采用浮动密封环结构,广蓄电站试运行的七个月时间内,因主轴密封严重磨损造成六次事故,经对磨损原因进行分析后,提出了对碳精密封环及抗磨环的改进措施,改进后碳精密封环的温度基本稳定,运行工况得到改善。 相似文献
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广蓄电站一期工程NEYERPIC公司生产的水泵水轮机主轴密封采用浮动密封环结构如图1所示。 浮动环(项1)由Z5CN17—04M不锈钢制成,可上下移动,环的下端面槽内紧固有CY10F的碳精密封环(项2)。密封环与下面的不锈钢折磨环(项3,材质为Z20C13,布氏硬度200~300HB)相贴合,项3紧固在 相似文献
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自补偿型水润滑端面式平板密封结构为转环在下、密封环在上,工地安装时调整转环水平位置达到0.02 mm/m,局部最大不超过0.06 mm,密封环最大磨损量为12~14 mm。从已安装机组的实际运行效果分析,该主轴密封结构合理、有效,机组充、漏水量很小,密封效果十分理想。 相似文献
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轴流转桨式水轮机因其结构形式和布置方式,主轴密封处漏水无法通过排水管直接排至渗漏集水井,只能通过顶盖排水泵的方式将水抽至渗漏集水井,这对于主轴密封漏水量的大小把控要求就更为严格。现通过提升抗磨环硬度、增加底托上浮效果、调整主轴密封供水压力、增加止水环的方式减少轴流转桨式水轮机主轴密封漏水量并取得了一定效果。 相似文献
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高水头大容量抽水蓄能机组主轴密封改进 总被引:2,自引:0,他引:2
广州蓄能水电厂抽水蓄能机组具有水头高、转速高、容量大、运行工况复杂、起停频繁等特点,因而决定了封堵其水泵水轮机转动部分和固定部分间隙漏水的主轴密封的高性能。广州蓄能水电厂B厂设计采用双端面机械密封型主轴密封,8号机组在试运行期间主轴密封2次烧损,最终采用了增加支撑环的改进方案。这样,改善了密封环及其支架的受力情况,改进后运行情况良好。 相似文献
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黑石水电站经过多年各种工况运行证明,ZD510水轮机主轴密封不够完善,主轴漏水严重。根据ZD510机型特点和水质情况的分析,决定采用橡胶平板密封。橡胶平板密封装置的结构主要由转环耐磨板、托板、压板和橡胶板组成,安装在原空气围带部位。当机组运行时,由于压力水的作用使橡胶板靠紧转环密封面上,起到了密封止水作用。经过设计洪水位和最低死水位等各种工况试运行,正常良好。 相似文献
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受设计和加工制造水平的限制和投运时间增长,早期投运的灯泡贯流式机组的设备缺陷问题也逐步凸显,急需进行设备改造。以凌津滩电厂主轴密封漏水为例,通过对机组主轴密封结构的优化、材料更新等,既解决了主轴密封严重漏水,又提升了转轮联轴螺栓和水轮机主轴的安全性,延长了检修周期,提高了检修的便捷性,改造效果显著。 相似文献
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水轮发电机组主轴密封冒水的原因分析及处理 总被引:1,自引:0,他引:1
针对长潭发电公司2号15MW水轮发电机组多次发生的主轴密封冒水事故进行分析,认为冒水的原因是主轴密封结构不够合理、组合面及抗磨扳接触面密封效果不好、在长期运行中保护罩密封盘根老化变形所导致。通过对主轴密封的处理,漏水明显减少,水车室水位恢复正常,消除了主轴密封冒水事故的发生。 相似文献
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详细分析了广蓄和惠蓄电厂法国机组主轴密封的特点,通过对比两厂密封结构上和安装上的差异,阐述了碳密封环和高分子密封环对冷却水不同的敏感性。 相似文献
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主轴密封是水轮机组的关键装置,因主轴密封结构、材质等因素,在机组运行中经常出现主轴密封失效,淹没、破坏水导轴承,影响机组正常运行的情况,特别是在高泥沙水质水电站中,主轴密封使用寿命短是普遍存在的问题。文章通过合理设计,应用了混流式机组随动自调整主轴密封,有效解决了主轴密封漏水及使用寿命短的问题,可在其他水电站机组密封结构改造及检修维护中推广应用。 相似文献
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此次技术改造通过将"GFO纤维编织盘根+铜环密封"改为"迷宫密封+径向盘根密封",有效的解决了主轴工作密封填料盘根容易损坏、烧毁,转环、铜环等部件易磨损,造成机组主轴密封漏水大的状况。 相似文献
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为了提高思林电厂HWG2082Mo密封条更换的效率、避免影响检修工期,笔者对思林电厂工作密封的机构及传统更换工艺的不足进行分析,提出了通过拆卸工作密封环、反置安装好密封条后再组拼密封环、在滑环上涂抹黑墨水使高点凸显等改进措施。通过实际运用表明,改进措施实用可行,大大提高了工作效率,将检修时间由原来的7 d缩短到2 d。该方法对同类型、同材质工作密封条的更换有一定的借鉴作用。 相似文献
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