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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
以重点钢铁企业的炼铁系统能源消耗现状为基础,讨论了其能源消耗存在的问题,分析了铁水能耗和工序能耗。结果表明,直接影响铁水能耗的因素有:①工序所消耗各种能源介质(燃料和动力)的实物量多少;②对应每一种能源介质的标准煤折算系数大小,也就是这种能源在其生产、转换过程所消耗的能源量;③余热余能回收量的高低。并提出了减少能源介质(燃料和动力)实物量消耗、加强二次能源(包括余热余能)回收和利用、提高能源利用率等降低铁水能耗的主要方向。  相似文献   

2.
以国内部分高炉-转炉流程钢铁企业铁水能源消耗现状为基础,讨论了铁水能耗存在的问题,分析了铁水能耗和炼铁系统各工序能耗.结果表明,影响生产铁水能耗的直接因素有三方面:①某工序所消耗各种能源介质(燃料和动力)的实物量的多少;②对应每一种能源介质的标准煤折算系数大小,也就是这种能源在其生产、转换过程所消耗的能源量;③余热余能回收量的高低.最后提出了降低铁水能耗的主要节能途径.  相似文献   

3.
宋士超 《鞍钢技术》1990,(10):15-20
鞍钢炼钢平均工序能耗60kg/t钢标准煤,其中转炉钢工序能耗32kg/t钢标准煤,一炼钢厂氧气顶吹平炉钢76kg/t钢标准煤,二炼钢平炉和双床平炉钢79kg/t钢标准煤。钢铁料消耗、铁水质量、平炉用氧、余热回收和转炉煤气回收等都影响炼钢工序能耗。转炉应进行煤气回收,鞍钢3号转炉煤气回收已转入正常生产,用氧平炉节能措施包括加强烟道系统密封,减小排气系统阻力,提高热效率,如取消格子砖、采用喷淋塔代替余热锅炉等;双床平炉减少铁水消耗,降低累计能耗,减少油氧消耗,降低工序能耗。  相似文献   

4.
韶钢炼轧厂康斯迪(Consteel)电炉经过改造后,人炉铁水比例由过去的15%提高到85%,接近转炉人炉铁水比例.与转炉相比由于没有实施煤气回收和烟气余热回收,工序单位能耗远高于转炉.为有效降低韶钢炼轧厂康斯迪(Consteel)电炉工序单位能耗,本文提出了烟气余热回收方案,通过增设一台余热锅炉,将康斯迪(Consteel)电炉冶炼过程所产生的烟气余热回收,转化为蒸汽供公司蒸汽管网使用.通过对烟气余热资源量的估算,可产生约20t/h的蒸汽,每年可回收能源2万tce,降低工序单位能耗18.2kgce/t,投资回收期1.57a,具有很好的节能效益和经济效益,为将来韶钢康斯迪(Consteel)电炉实施烟气余热回收提供借鉴和帮助.  相似文献   

5.
通过分析近年首钢北京地区、首秦和迁钢炼铁工序能耗变化和能耗介质构成情况,阐明影响炼铁工序能耗的主要能耗介质消耗,说明回收能源、降低焦炭消耗和提高喷煤对炼铁工序能耗的影响.通过与宝钢先进指标的对比,在节能潜力分析基础上,提出炼铁系统节能对策,为国内外钢铁企业炼铁节能提供参考.  相似文献   

6.
当前,我国正大力推行可持续发展战略,提倡绿色健康的经济发展,所以对于资源、能源消耗量巨大的钢铁企业要求颇高,节能降耗已是势在必行。而烧结工序作为整个钢铁工艺能耗最高的环节,此环节的能源消耗量将直接影响整个钢铁企业的生产利润与产量。经过研究,采取降低固体燃料、降低电耗、降低点火热耗、提高烧结余热的回收利用、建设钢铁烧结能源管理体系等一系列行为可以有效改善烧结工序,实现节能降耗的目的。  相似文献   

7.
宝钢4号高炉在生产过程中寻求经济煤比,探索低碳冶炼技术,采取降低碳素燃料消耗、减少能源介质消耗、强化设备管理降低非计划休风率等措施。同时,在设计上配备了TRT装置和热风炉余热回收装置等一系列余能回收利用设备,高炉实现了节约能源、降低能耗的低碳生产目标。4号高炉的燃料比长期稳定在480~485 kg/t,工序能耗最低时仅为380.89 kg标准煤/t。  相似文献   

8.
烧结机增产节能的途径   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据湘潭钢铁公司(以下简称湘钢)2号烧结机能耗现状和热平衡测试结果分析了该烧结机能耗高的原因,从降低固体燃料消耗,电耗、点火热耗,余热回收和提高烧结过程自动化水平等方面提出了增产节能措施,为其进一步节能降耗提供了思路和对策。  相似文献   

9.
以2013年我国钢铁行业重点统计企业各个工序平均能源消耗为基础,分析讨论了烧结、焦化、高炉炼铁、铁水预处理、转炉炼钢、精炼、连铸、热轧工序的有效能耗和损失能耗,估算了我国钢铁行业的能源利用效率。提出了优化粗钢生产工艺流程和取消热轧加热炉是提高能源利用效率的重要途径。  相似文献   

10.
针对唐山钢铁集团有限责任公司第二钢轧厂传统的转炉-建筑用钢生产线,通过有效控制原料消耗和转炉出钢温度,提高转炉冶炼效率;完善均衡稳定的全连铸技术;实施钢包加盖和提高钢包周转率技术;优化生产流程组织;加强二次能源回收,提高工艺过程能源使用效率等一系列技术,转炉蒸汽回收量和煤气回收量逐年上升,转炉工序能耗和棒材工序能耗持续下降。2013年,转炉蒸汽回收98.29kg/t,氧气消耗45.27m3/t,煤气回收130.09m3/t,转炉工序能耗达到了-0.83GJ/t,连铸工序能耗为0.22GJ/t,炼钢能耗-0.61GJ/t,钢坯入加热炉温度最高达到900℃,第二棒生产线热装比例实现100%,轧钢工序能耗降至0.70GJ/t,炼轧全系统工序能耗实现0.09GJ/t。  相似文献   

11.
The concepts of theoretical gas utilization ratio, smelting heat of iron ore and effective calorific value of coal were introduced in this work. The practical gas utilization ratio and the gas consumption in the shaft of a reduction unit for smelting reduction were discussed. The Corex process was optimized and the energy consumption was minimized according to the relationship of gas production in the smelting unit and the degree of iron ore reduction in the reduction unit. It was proven that the most important factor for saving energy in smelting reduction process is to use coal with suitable effective calorific value for the smelting heat of iron ore.  相似文献   

12.
京唐炼铁余热余能占炼铁工序能耗的60%左右,分布于热风炉、高炉煤气除尘、炉前除尘、渣处理和高炉本体冷却水等系统。重点分析现有工艺技术流程,通过高炉煤气回收、干式TRT和热风炉烟气预热空煤气及制粉三项利用技术,已实现炼铁主要余热余能回收80.8%,指出热风炉烟气和高炉煤气物理显热利用率仅为30%~40%,还有待进一步提高。同时,以末端温度为基础分析了各项低品位余热潜力尚有65.9kgce/t,并提出有效利用放散高炉煤气、热风炉烟气和冲渣水余热等措施和建议,为余热梯级回收和合理高效利用提供依据。  相似文献   

13.
The first Corex C3000 unit has been built at Baoshan Iron and Steel Corporation, China, and some improvements compared with C2000 have been made. On the basis of material and heat balances, an analysis of material and energy consumption in the Corex C3000 smelting reduction process was conducted and the calculated consumption of lump ore and pellets, coal rate, oxygen consumption are compared with the target values of C3000. Regarding the heat balance calculation, the main factors affecting the energy consumption of C3000 are analysed, and the effective utilization of the sensible heat of top gas and molten slag, as well as the calorific heat of the export gas can be considered to realize lower energy consumption. In addition, the effects of metallization in the reduction shaft and oxidation degree of the gas produced in the melter‐gasifier on the Corex performance are discussed.  相似文献   

14.
降低烧结工序能耗的措施   总被引:5,自引:1,他引:4  
王宏斌  张咏梅 《钢铁》1999,34(1):1-4
从固体燃耗、电耗、点火热耗、余热利用等方面阐述了降低烧结工序能耗的主要途径,以及安钢烧结厂近年来在节能降耗方面所采取的主要措施。  相似文献   

15.
浅谈焦炉煤气冷凝冷却工艺过程中的节能降耗   总被引:1,自引:0,他引:1  
济钢焦化厂通过调整优化焦炉煤气冷凝冷却工艺以及开发煤气废热利用项目,降低了溴化锂制冷机的蒸汽消耗,实现了资源的综合利用,达到了节能降耗的目的。  相似文献   

16.
南钢烧结降低工序能耗生产实践   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了南钢180m^2烧结机通过采取降低固体燃料消耗,采用微负压点火技术,加强余热回收利用,降低电耗等措施,不仅提高了烧结矿质量,降低了烧结生产工序能耗,同时取得了较好的经济效益。  相似文献   

17.
王中林 《冶金动力》2005,(2):83-84,87
对烧结机降低固体燃料消耗、降低电力消耗,降低点火热耗方面进行了分析,探讨了钢铁企业对降低烧结工序能耗的技术措施。  相似文献   

18.
介绍了莱钢降低焦化工序能耗的技术措施,通过强化焦炉热工制度及炉体维护,降低炼焦耗热量;通过应用节电新技术及工艺技术改造,降低动力消耗;降低炼焦煤消耗、提高化产品收率,减少了能源转换过程中的损失;大力发展循环经济、创建资源节约型企业等;使焦化工序能耗持续降低,已达到100kg/t以下。  相似文献   

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